东营压气站轻烃装置的优化运行
2016-05-14王希国王静李志明
王希国 王静 李志明
摘 要:胜利油田东营压气站轻烃岗担负着轻烃生产的重要任务,其主要设备有三台干燥塔、一座冷箱、两台膨胀机、一座脱乙烷塔和液化气塔,由于这套天然气处理装置存在运行效率低、天然气处理装置轻烃收率低、能耗高的问题,对此,本文进行了详细论述。
关键词:压气站;轻烃装置;收率
DOI:10.16640/j.cnki.37-1222/t.2016.04.013
0 引言
胜利油田东营压气站轻烃岗有一套50×104m3/d的天然气处理装置,它是压气站的主要生产装置,因该装置运行多年,存在着设备运行效率低、天然气处理装置轻烃收率低、能耗高的问题,为此,需要对该装置进行优化调整,以期提高轻烃收率、增加产量、降低能耗。
1 选题理由
轻烃装置已连续运行多年,近年来,因来气量变化、设备老化、运行参数不优等因素致使运行效率低,影响了装置的收率及产品质量,据统计收率平均仅77%左右,影响轻烃产量,根据目前轻烃装置生产状态及中石化经济技术指标要求,轻烃装置的收率要达89%以上,能耗2500MJ/t,目前的指标没有达到以上要求,需对轻烃装置进行挖潜。
2 原因分析及要因确认
2.1 原因分析
针对轻烃装置运行不优化,经多次分析、论证,找出了以下影响因素:轻烃装置运行参数不优,实际生产参数与理想值偏差大,设备运行效率低,生产效率低,各工序之间关键生产参数不匹配;工艺管线局部腐蚀严重,壁厚达不到工艺要求或造成局部管线穿孔,增加装置故障停车率,影响参数调整;操作工技术水平低,操作工不熟悉工艺流程,设备操作不当或没掌握操作要点;工艺流程不合理,影响参数调整。
2.2 要因确认
轻烃装置运行参数不优:轻烃装置分为干燥、制冷及分馏工序,三道工序层层制约,当各项关键参数调控在相互匹配的范围内时,轻烃装置的运行效率才达最佳,但目前三道工序的部分参数并不在匹配的范围内,主要表现为轻烃装置进口压力低、三台干燥塔运行效率低、制冷系统运行效率低,以上原因导致制冷温度在-65℃~-70℃,与理想值-75℃以下差距很大。通过分析,这导致轻烃收率及产量降低,此因素定为要因。
工艺流程不合理:轻烃装置已运行18年,经过多次设备更新,部分工艺流程或不符合工艺规范或不能满足生产要求,即:轻烃装置入口分离器没有液位计,排液判断完全靠经验,易造成原料气夹带液体进入干燥塔,增大干燥塔负荷;轻烃岗排油管将分离器的污油压最后到达压气站轻烃储罐,约600米长、60余个弯头,频繁出现排油不畅,致卧式、立式分离器内积液过多,冬季易发生管线冻堵;外输管网与轻烃装置天然气外输流程上的调节阀未投用,无法对外输压力进行调节;罐区没有保温伴热流程,冬季水份积攒在罐底,极易发生冻堵,导致排液不畅。通过分析,这导致轻烃装置频繁停车,影响产量,此因素定为要因。
工艺管线局部腐蚀严重:压气站各装置间设备由不同规格、不同材质的工艺管线相连接,由于工艺管线受流通介质的影响,会出现不同程度的腐蚀,甚至发生穿孔事故,这影响了轻烃装置开车率。通过分析,这导致轻烃装置频繁停车,影响产量,此因素定为要因。
操作工技术水平低:轻烃岗职工18人,对轻烃装置的工艺、设备操作技术水平高,且轻烃岗是胜利油田轻烃装置操作工技能鉴定场地,每年参加技术比武的职工均取得好名次,此因素定为非要因。
3 对策实施
根据轻烃装置实际运行情况,实施了以下操作:
(1)调整轻烃装置参数运行范围,制定优化方案。首先,将离心机的末级压力运行状态提升至2.85~3.0MPa,膨胀机的入口压力2.65~2.85MPa左右,膨胀机膨胀比能达到2.5左右,这样就提高了膨胀机的运行效率,制冷温度能达到-75℃~-80℃,在夜晚环境温度低时能达-83℃。其次,为更好的优化轻烃生产运行,减少分子筛层受压力冲击的次数,保护分子筛,制定出干燥系统优化运行方案,即:确定干燥塔切换周期和延长干燥塔充(泄)压时间。
(2)工艺流程改造。针对不符合规范的工艺流程,根据现场运行情况进行改造:给轻烃装置入口分离器加装液位计,为职工排液提供数据支持;改变轻烃岗排油管线走向,缩短其行程并减小弯头、减压,同时将管径由原来Φ48变为Φ60,从加温气出口引出一支热气与新排油管线并排至罐区进行伴热,避免冬季管线冻堵;从气柜伴热管线引出一支热媒油管线,沿现有管线架至罐区,给三台中间罐伴热,避免冬季冻堵而停车。
(3)更换腐蚀严重管线。由于高压汇管内部长年积淤,为保证安全运行,将保护站高压汇管抬高,离开地面,将其壁厚增至14mm;将离心机三、四段的冷却器进出口法兰、冷却器至分离器管线的法兰、分离器进出口法兰全部更换,并将分离器、冷却器排污短节作相同材质管线进行加强防护,同时将空压五台分离器的排污管线全部更换;为保证轻烃装置的安全运行,将离心机至轻烃装置原料气管线局部严重腐蚀的进行更换;将站内一次水管线深穿,并将原一次水管线甩开;为更好的维护管线,我们还制定了壁厚检测程序,对全站各装置压力容器、压力管道进行了A、B、C类划分,进行不同周期的检测。
4 效果检查
通过开展上述相关工作,有效地解决了轻烃装置运行不优的问题,将轻烃装置C3+收率提高至89.9%,综合能耗降低至2490MJ/t。
(1)经济效益。若每天平均多产2吨轻烃,轻烃单价5900元/吨,开工天数330天,则:2×0.59×330=389.4万元;更换了轻烃装置入口管线,离心机压力损失由0.3MPa降至0.1MPa,离心机的输出功率相应下降,根据前后对比,离心机较干燥系统优化前少用电4800度/天,每度电按0.568元计,每年可节约电费4800×0.568×330=899712元;一次水管线改造,将原耗水量由日均500方降到300方,每方水4.8元,则每天可节约水费(500-300)×4.8×330=31680元。总计389.4+89.9712+3.168=482.5392万元
(2)社会效益。制定了一套系统的优化方案,为职工操作提供了技术支持,降低了劳动强度。
5 巩固措施
(1)对轻烃装置实际生产情况,在编制的优化方案的基础上进行量化、细化。
(2)对职工进行优化方案培训,提高操作水平。