20CrMnTiH钢差速器齿圈局部断齿原因分析
2016-05-14邵瑞勇申磊
邵瑞勇 申磊
摘 要:对断裂的20CrMnTiH差速器齿圈的材料、断口进行了分析检测。结果显示,化学成分符合标准要求,金相分析、硬度检验显示热处理过程正常。通过对裂纹渗碳层情况综合分析和对锻造过程进行排查,认为该裂纹为锻造过程导致,其原因与原材料表面缺陷有关。
关键词:锻造折叠;渗碳层;断口;表面缺陷
中图分类号: TG115.2 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)13-171-2
0 引言
差速器齿圈是汽车重要的传动部件,需承载较大的交变应力,要求具有较高的强度和韧性。某汽车差速器齿圈装车行驶3000km后两个齿发生断裂,见图1所示。该差速器齿圈选用20CrMnTiH,具体工艺流程为:原材料入厂—锻造—正火—机加工—热处理—清洗。本文通过断裂齿进行化学成分、显微组织、宏微观断口分析,找到造成该差速器齿圈断齿的主要原因,并提出相应改进措施。
1 试验材料与方法
首先对断口进行宏观和微观形貌分析,判断断裂起源部位和断裂的性质。然后在断裂部位取样,为了通过扫描电镜进行断口容貌及微观形貌分析,将齿轮截为3断。将试样1低温切割为沿着差圈钢材的轧制方向,在断裂部位进行切割,为纵向试样1a和试样1b,主要检测其非金属夹杂物,带状组织和流线等材料组织缺陷。
2 试验结果与分析
2.1 化学成分分析
在齿轮试样3的本体上进行了取样,对其化学成分进行了检测,结果见表1,检测结果符合GB/T5216-2014《保证淬透性结构钢 》要求。
2.2 硬度检验
试样1a齿面硬度检测其HV为831.11正常;试样1b的断裂最深处进行了两次取样,分别为HV145.81和HV139.449,说明该组织硬度非常低,疑似夹杂物或其它不明组织;
对试样2的a处进行硬度检测,在疑似夹杂物或其它不明组织处,检测硬度为HB142.56,然后在试样2的心部组织处任意位置取样,测得其硬度为HV326.50,在疑似夹杂物或其它不明组织的混合处取样,测得其硬度为HV226.289。
2.3 金相检验
对试样1a的平直裂纹和拐角裂纹处,均检测到渗碳层。
对试样1a的断裂面进行高倍观察,发现渗层组织为回火马氏体+残余奥氏体+碳化物,过渡层组织为粗针状马氏体、碳化物加残余奥氏体,且裂纹处无脱碳现象。对试样1a的断裂最深处进行高倍观察,发现存在大量白色的不明组织。
对试样2的b处进行观察,发现存在大量白色的不明组织,对其高倍观察可能为铁素体或残余奥氏体,呈明显晶界,该试样其它部位的板条状马氏体组织与其相连,在部分区域甚至出现以上两种组织的混合。
3 讨论
3.1 断口分析
使用MODEL D-4800的场发射扫描电子显微镜对试样1进行宏观形貌观察,发现其中心断裂面为准解理面,有河流状或舌状花纹;外断裂面表现为沿晶断裂,存在少量球状物和断裂韧窝。
对试样2进行宏观形貌观察,发现其裂纹贯穿视场,裂纹处存在明显得颜色差异;在裂纹的红圈处放大,偏向于脆性断裂,断裂较为平直。试样2的另外一处裂纹,表现为部分拉伸韧窝,更偏向于韧性断裂。
对试样3进行宏观形貌观察,发现其裂纹是挤压形成的,未形成大范围的扩展裂纹,其断裂面表现为受挤压后重新组合在一起。
以上分析指向试样1中心断裂面可能是断裂源,其外断裂面是伴随断裂,表现为沿晶断裂;试样2的主裂纹偏向于脆性断裂,侧面另外一条裂纹偏向于韧性断裂;试样3未形成大范围的扩展裂纹,其断裂面表现为受力挤压后重新组合。
3.2 金相检测分析
本文中发生裂纹的齿轮试样1a,发现其平直裂纹和拐角裂纹处,均检测到渗碳层,推测其裂纹可能发生在热处理之前。毛坯在机加工之后,将夹杂在锻件中的夹杂物或不明组织显现出来,经过渗碳淬火后,夹杂物或不明组织形成小的孔洞或裂纹,因此,表现为渗碳淬火后其裂纹出现渗碳层。
4 结论与建议
①该差速器齿圈断齿缺陷产生于锻造过程,原因为锻造时坯料表面存在划伤,锻造后嵌入表面形成缺陷。
经过机加工后,表面缺陷暴露萌生疲劳裂纹源,在渗碳淬火后的热应力及组织应力作用下裂纹扩展。当齿轮收到啮合的交变应力作用下,缺陷部分齿面发生断裂失效。
②加强棒材轧制控制和表面探伤精整来提高表面质量,锻造厂在原材料入厂时加强外观质量检验,对圆钢头部增加切除量,建议切除长度在直径的一倍以上。
参 考 文 献
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