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HXD1B 型电力机车轴箱轴承故障分析

2016-05-14刘民

企业技术开发·中旬刊 2016年5期
关键词:故障分析

刘民

摘 要:文章通过对HXD1B型电力机车轴箱轴承现场开盖检查、轴承检测、走行公里及牵引负载等情况的汇集,对HXD1B型电力机车轴箱轴承主要故障进行分析,并从设计制造、日常维护、检修管理及机车使用等方面入手提出解决建议。

关键词:HXD1B型电力机车;轴箱轴承;故障分析

中图分类号:U269 文献标识码:A 文章编号:1006-8937(2016)14-0083-02

1 概 述

HXD1B型电力机车是国产交流传动大功率电力机车,最大输出功率9 600 kW,自2009年在武汉铁路局江岸机务段投入使用,极大的解决了货运紧张问题,但在机车运用维护中暴露出轴箱轴承问题,2013年3月9日HXD1B型0337号机车牵引42 092次货物列车时出现第6位轴箱温度高现象,根据温度试纸变黑情况判断轴箱内温度超过127 ℃,机车故障时总走行450 464 km。救援后解体轴箱检查发现轴承外圈裂纹、保持架断裂、润滑油干结,轴承内有金属杂质,轴头过热呈紫黑色,形成轴承固死重大安全隐患。

轴箱轴承故障不是一个单独特例,江岸机务段从2013年5月9日至9月30日开盖普查了270台机车,发现并更换问题轴承29个,如果这些轴承处理不当,将发展成影响铁路运输安全的突出故障。为处理好轴承故障问题,确保HXD1B型电力机车有效投入使用,相关技术人员进行了调查分析。

2 现场调查情况

2.1 开盖普查情况

开盖检查时更换的29个轴承的主要问题如下:

①锈蚀。表现形式为轴承外圈表面严重锈蚀、轴承与轴箱间有不均匀的锈斑。

②油脂问题。表现形式为严重油脂渗漏和溢出和油脂变质。

③杂质进入。表现形式为轴箱内有杂质并且泥垢堆积。

④接磨。表现形式为轴承密封罩变形和磨损磕碰、轴承压盖与外端盖间接磨严重。

此外,普查中还发现HXD1B机车存在普遍的同台车混用不同型号(主要由SKF、FAG和TIMKEN三家提供,少量由NSK提供)轴箱轴承的现象。

2.2 机车顶轮检测轴承的发现

为进一步深入探索HXD1B型机车轴承的质量状况, 江岸机务段从2013年10月份到2014年4月顶轮检测轴箱轴承228台次,更换轴承95个,检测发现问题轴承25个。

因为摩擦力矩大、磨损或松旷等原因轴承会产生异常温升和异音现象,异常温升和异音是轴承轴承故障的重要征兆。见表1,发现有异常温升或异音现象的轴承中:检测不合格的12个,共占问题轴承的48%;而检测正常的,如果维护不当也会向初级损坏发展,在后续的跟踪复测中,又发现10个轴承检测不合格并进行了更换。

在轴承跟踪监测中也发现,针对轴承种类适当补充油脂,可以消除异常温升和异音现象,并阻止故障发展。如0389号机车第一位轴箱三次出现轴承异音、0412号机车第4位轴箱两次出现异常温升,在日常维护中对混用的TIMKEN轴承、SKF轴承区分补充油脂量,在多次追踪检测中,检测数据,见表2、表3,轴承简易诊断正常,进行精密诊断分析也显示无故障频率,观察机车使用,轴承状态良好。

3 影响轴承的其他因素

3.1 轴承走行公里

江岸机务段对上线机车的轴承更换数量及走行公里统计,发现:排除新上线机车发生的少数轴承故障,选取统计主要数据段可看出机车在走行超过50万km后轴承故障率十分集中。如图1所示。

3.2 负载变化

对HXD1B型电力机车不同牵引状况进行观察,发现:机车牵引临客或牵引加速、制动过程时轴箱轴承温度偏高。

4 现象分析

结合以上调查情况,分析轴箱轴承故障原因。

4.1 密封不良

从开盖普查情况来看:轴箱内有杂质并且泥垢堆积,轴承发生锈蚀,说明 HXD1B型电力机车轴箱结构设计不完善,轴箱加工误差大且轴承组装工艺不规范,造成轴箱内侧挡圈、轴箱与轴承间无法完全密封,无法杜绝异物及水汽进入轴箱内和轴承内,并因水汽及外来液体影响造成轴承锈蚀。

另一方面开盖检查发现轴承有严重油脂渗漏、溢出现象,说明轴箱采用密封轴承的密封性能也不是很好,轴箱内异物会随着轴承转动混入轴承内部,破坏轴承内部润滑,引起润滑油脂失效、轴承异常摩擦等问题,进而发展成轴承磨损、表面损坏、缺口/凹痕、锈蚀等初级损坏形式。

4.2 补脂不当

三种轴箱轴承的主要指标对比,见表4。

由上表对比可知,三种主要轴承的注脂量和单侧密封罩和滚子组件油脂量都不同,在运行中三种轴承溢脂量也不同,因此补脂量也是有差异的,但由于同台车混用不同型号轴箱轴承现象普遍,补脂人员不能很好的做到对应不同轴承去适当补充油脂,导致部分轴承补油不足或是过多。轴承缺油时润滑不良,轴承内部会因摩擦力矩增大导致异常温升或因磨损产生异音现象,开盖检查发现油脂变质现象,若不能及时补油,轴承必将发展为初级损坏故障;相反轴承内油脂过多,轴承内部也会因散热不良导致发热。

4.3 疲劳寿命

滚动轴承的内外滚道和滚动体表面既承受载荷又相对滚动,由于交变载荷的作用,首先在表面下一定深度处(最大剪应力处)形成裂纹,继而扩展到接触表面使表层发生剥落坑,最后发展到大片剥落,这种现象就是疲劳剥落。疲劳剥落会造成运转时的冲击载荷、振动和噪声加剧,在滚道或滚动体上出现面积为0.5 mm2的疲劳剥落坑轴承就寿命终结。滚动轴承的疲劳寿命分散性很大,同一批轴承中,其最高寿命与最低寿命可以相差几十倍乃至上百倍,通过HXD1B型机车轴箱轴承更换与走行公里的统计图可以推测:集中在50万公里之后,较低疲劳寿命轴承的内外滚道和滚动体表面开始出现剥落,若没有及时解体检修或更换,轴承很快发展为初级损坏。

4.4 负载变化影响

轴承运动时油脂相互运动切割产生热量,货运机车牵引临客时速度提高,会造成轴承内油脂加快切割运动从而导致温度变高。过度的轴承温升会使得轴承油脂变质,影响轴承润滑效果,导致部分可靠性较差的轴承出现故障现象。

5 应对措施及建议

通过对轴箱轴承故障原因分析,建议从设计制造、日常维护、检修管理及机车使用等方面入手,应对轴箱轴承故障问题。

5.1 优化设计制造

及时将轴箱和轴承密封不良的具体状况反馈给相应厂家,厂家根据实际情况改进轴箱、轴承的密封性方式并提高组装工艺,减少轴箱、轴承内进入异物的机会和轴承油脂渗漏现象。

5.2 规范轴承补脂工作

针对三种主要轴承补脂量的差异,应尽量杜绝同台车轴箱轴承混装现象,减少不对应补脂的几率;其次应对每台车的轴箱轴承进行登记,明确每一位轴箱的轴承种类,对应做好日常轴承补脂管理,确保轴承润滑良好且不影响散热。

5.3 加强日常监测

加强对乘务作业和整备作业的管理,利用轴温检测枪和温度试纸检测及时发现轴承异常温升,充分利用好机车顶轮检测,根据检测结果及时对检测有问题的轴承开盖检查处理,做到有效地发现故障、预防轴承固死。

5.4 按寿命特性检修轴承

针对HXD1B型机车轴箱轴承较低疲劳寿命集中在50万走行公里的规律,应确保HXD1B型机车在走行接近50万km时进入高级修程,对轴箱轴承拆解检修,通过咨询检查轴承外观和进行专业精密检测,及时发现并处理有疲劳迹象的轴承。

5.5 合理使用机车

按设计用途,应让HXD1B型机车牵引货物列车,不要担当速度较快的客车、临客牵引任务。

参考文献:

[1] 翟启斌.HXD1B型电力机车故障分析与对策[J].机车电传动,2010,(3).

[2] 张宗峰,王元珠.铁路机车轴箱轴承故障统计与分析[J].内燃机车,2013,(2).

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