石油焦煅烧余热锅炉积灰原因分析及对策
2016-05-14肖述兵
肖述兵
摘 要:国内某炭素企业煅烧系统余热锅炉盘管堵塞频繁,导致压损过大,一段时间后被迫停产清灰,每15 d需停产清灰一次,该文从煅烧烟气在燃烧室内的燃烧时间上进行了计算和分析,制定对策加以改进,最后得以扭转。
关键词:石油焦 煅烧 锅炉 积灰
中图分类号:X51 文献标识码:A 文章编号:1674-098X(2016)02(c)-0051-02
某炭素企业煅烧系统配置有2台φ3.43 m×67 m回转窑,石油焦在回转窑中被高温煅烧,高温烟气从窑尾进入燃烧室,助燃风机为燃烧室提供空气(氧化)助燃,然后进入余热锅炉,最后低温烟气进入脱硫塔净化后排入大气中。
2011年12月份投产以来,粉尘(可燃物)被吸入锅炉和脱硫塔内,然后从烟囱排向大气,造成环境污染;同时粉尘进入锅炉后附着在盘管上,堵塞锅炉(如图1所示),导致压损过大,一段时间后被迫停产清灰,每15天需停产清灰一次,耗时7 d,每次清理出的粉尘达15 t,锅炉运行参数见表1。
1 原因分析
含尘烟气(可燃物)进入燃烧室后与补入的新鲜空气混合后边流动边燃烧,剩余的少量烟尘进入后烟道后继续燃烧,该窑直径3.43 m,燃烧路径长度应至少70 m[1]。该系统燃烧室直线长度为15 m,后烟道长度为30 m,烟尘在燃烧室内流动时碰撞到墙壁后折射运动(如图2所示),经计算,烟气折射流动的路径长度为21 m,与后烟道长度总计51 m,小于70 m要求,烟气燃烧时间短,燃烧不充分,造成锅炉盘管积灰堵塞。
2 改进对策
为了增加燃烧室烟气滞留时间,提高烟气燃烧程度,在燃烧室底部使用耐火砖砌筑“高低高”3面贯穿挡墙,燃烧室进口内距离原墙面3.8 m处,用耐火砖砌筑第一面贯穿挡墙,墙厚37 cm,高度2.5 m;燃烧室居中位置,用耐火砖砌筑第二面贯穿堵墙,墙厚37 cm,高度1.3 m;燃烧室出口。距离出口边墙面3.5 m处,耐火砖砌筑第三面贯穿堵墙,墙厚37 cm,高度2.5 m(如图3所示)。
烟尘在燃烧室内流动时碰撞到墙壁和挡墙后折射运动(如图4所示),经计算,烟气折射流动的路径长度为47 m,与后烟道长度总计77 m,大于70 m要求,烟气燃烧时间延长,燃烧充分。
3 结语
烟气燃烧时间延长,燃烧充分,锅炉积灰现象明显降低,从排气中检测,粉尘浓度小于20 mg/m3,符合环保指标要求,烟囱基本消除冒烟现象。2015年3月改进半年后锅炉进行了一次清灰,炉内基本没有积灰结块现象,此次共清理出约200 kg灰尘,满足生产需求,炉内盘管状况如图5所示,运行情况如表2。
参考文献
[1] 王平甫.铝电解炭阳极技术[M].北京:冶金工业出版社, 2005.
[2] 杨根柱.己内酰胺废液焚烧装置引风机长周期运行措施[J].石油化工设备,2012(6):89-91.
[3] 彭建鄂,闫孟秋,张占勋.转炉煤气鼓风机叶轮粉尘沉积与对策[J].风机技术,2010(1):67-70.