运用PDCA循环提高球磨机矿浆产品质量
2016-05-14蒋晨阳陈明哲
蒋晨阳 陈明哲
摘 要:本文主是作者在实习中与企业管理部门共同运用PDCA循环解决产品质量问题的一次实践。从分析影响企业产品质量的原因入手,制定计划与方案,不断实施、改进、巩固,显著地提高了产品质量及其合格率。
关键词:PDCA循环;产品质量
中图分类号: TB4 文献标识码: A 文章编号: 1673-1069(2016)19-24-2
1 PDCA循环
PDCA循环又名戴明环,是由美国质量管理专家戴明提出的,它是全面质量管理所应遵循的科学程序。
P (Plan)——计划。确定方针和目标的,制定活动规划。
D(Design&Do)——设计与执行。设计具体的方法、方案和计划布局;并具体运作,实现计划中的内容。
C (Check)——检查。总结计划执行的结果,找出问题。
A (Action)——处置。肯定成功的经验,并予以标准化,总结失败的教训。对于没有解决的问题,应提交给下一个PDCA循环中去解决,这样阶梯式地上升。
2 某企业产品质量情况
某选矿厂的矿石磨制采用的是球磨机闭路循环湿法磨制工艺。其工艺流程是:矿石进入球磨机磨制后,在球磨机排矿口添加洗液,矿浆经中间泵返入旋流器分级,细粒度成为溢流成品输送到下一工序,粗颗粒成为返砂返回球磨机再次磨制。
矿浆的粒度指标问题如下:一是产品的粒度超标严重, 二是产品粒度合格率较低,严重影响后序生产的正常进行。
3 运用PDCA攻克产品质量
3.1 P阶段:计划
3.1.1 选择课题,组建团队
生产工序组建了以工序长为组长的攻关产品粒度攻关小组(表2)。并聘请作者作为PDCA循环过程的管理指导。
3.1.2 设定目标,分析问题原因
影响产品粒度要求的因素:
①上一级工序的来料粒度超标2~3倍,合格率约为20%。
②研磨体(钢球)直径级配比的变化大。
③物料液固比(洗液与矿石的质量比)不稳定,矿石研磨时间短。
④设备运转开停频繁。设备开停车时,都需调节物料液固比。
⑤旋流器磨损严重,破坏了原有技术参数。
⑥操作人员技能差、责任性不强。
3.1.3 区分主因和次因,确定最佳方案
针对存在问题分析,认为影响产品粒度及其合格率的主因是:
①上一级工序来料的粒度超标;
②研磨体(钢球)直径级配比变化大;
③物料液固比配比不稳定,矿石研磨时间短;
④旋流器磨损严重,破坏了原有技术参数。
影响产品粒度及其合格率的次因是:
①设备运转开停频繁;
②操作人员技能差、责任性不强。
对主、次因分析后,认为:上一级工序来料超标,在本工序难以调整。我们选择最佳方案是必须从自身能够掌控的因素做起:
①稳定研磨体(钢球)直径级配比。
②稳定物料液固比,延长矿石研磨时间。
③定期检修旋流器,稳定旋流器分级技术参数。
3.1.4 制定对策、计划
按照主次因分析与方案比较,制定计划与措施(表3)。
3.2 D阶段:设计与执行
按照预定的计划与标准,作业长每天分析操作条件
变化,化验员定时分析产品粒度,统计员收集原始记录和数据。
①按钢球消耗情况,球磨机定期补(选)球,稳定研磨
体(钢球)直径级配比,确保研磨体平均球径在Φ85mm左右。
②定期测定矿石与洗液给料量,确保磨内液固比稳定在0.45左右。
③稳定球磨机的下料量与洗液量,保持旋流器的工作压力稳定P=0.08-0.12MPa,确保旋流器分级条件与效果。
3.3 C阶段:检查效果
经过5个月的实施运行,产品粒度指标有了明显提高(表4),粒度接近0.06mm,合格率达到83%。
3.4 A阶段:处置
3.4.1 推行标准化
在本轮PDCA循环中,产品粒度及其合格率均有明显提高,证明所采取的措施是有成效的。而且要进行标准化,制定成工作标准,以便以后的执行和推广。
3.4.2 问题总结,处理遗留问题
本轮PDCA循环分析研究方向是正确的,但产品粒度与合格率距目标仍有一定距离,管理与实施中的也存在一些问题,主要是:球磨机内衬的运行寿命短;研磨体的质量需提高,利于稳定研磨体直径级配比。针对本轮PDCA循环中存在的问题,要在下一轮PDCA循环中加以改进。