关于煤粉炉排烟温度高的原因分析及降低排烟温度措施
2016-05-14邵东云程谦烨
邵东云 程谦烨
【摘 要】印尼某电厂在煤粉锅炉为北京巴布科克·威尔科克斯有限公司生产的亚临界、自然循环、燃煤墙式对冲燃烧、固态排渣锅炉,由于锅炉排烟温度高,热效率较低,机组经济效益较差。本文对该电厂锅炉排烟温度高的原因进行了分析,并提供了降低排烟温度的措施,力求提高机组的经济性能。
【关键词】煤粉炉 排烟温度 原因分析 措施
根据我们在电厂查看的结果,机组在运行状态下未达到设计值,一般情况下高约10℃,在煤种变化时,最大偏高18~20℃。锅炉的热损失当中,排烟损失是最大的一项,一般占到7%~8%左右。据相关资料计算,600MW机组排烟温度每偏高10℃,锅炉效率下降0.5~0.6%,发电煤耗增加2g/kw·h。排烟氧量每增加1.0%,锅炉效率下降0.35%左右,发电煤耗增加1.3g/kw.h。据了解同类型超临界机组也有类似现象。
1 锅炉排烟温度高的原因分析
(1)炉膛火焰中心高:在相同的负荷及其它条件不变的情况下,炉膛火焰中心高度越高,排烟温度越高。(2)一次风管的风压高:在相同的负荷下,一次风管风压高,风速过大,风煤混合不良,影响煤粉的正常燃烧,使燃烧延迟,使火焰中心上移,排烟温度升高。(3)通风量大:无论在何种情况下,风量过大、氧量过高,都会使排烟温度升高,烟气量增加,使锅炉效率下降。(4)磨煤机出口温度低:磨煤机出口温度低可使进入炉膛的风煤混合物温度降低,燃烧延迟,排烟温度升高。(5)煤粉细度不够:煤粉细度过粗,达不到经济细度,导致炉膛着火延迟,使火焰中心升高,排烟温度升高。(6)四管结垢:省煤器、水冷壁、过热器及再热器,管内壁结垢影响传热效率,导致排烟温度上升。(7)锅炉吹灰不及时:受热面的积灰使烟气与受热面之间的传热热阻增加,传热量减少;炉膛蒸发受热面积灰将会使炉膛内的辐射换热减小,导致炉膛出口烟气温度升高,使得对流区间的受热面的温度升高,汽温随之升高;而处于水平烟道和尾部烟道中的受热面区域积灰,可直接使该处的烟气温度升高,受热面的传热效率降低。
2 降低排烟温度方案及措施
2.1 降低炉本体漏风
炉本体及制粉系统漏风是排烟温度升高的主要原因之一,在炉膛出口过量空气系数不变的情况下,炉膛及制粉系统漏风将使送风量下降,空气预热器的传热系数下降。送风量下降又使空气预热器出口热风温度升高,传热温压下降。传热系数及传热温压的下降均使空气预热器的吸热量降低,导致排烟温度升高。另外,空气预热器前部的烟道漏风也使烟温下降,传热温压降低,使受热面的吸热量下降,排烟温度升高。所以采取有效措施,降低本体漏风。
2.2 减少一次风中冷风含量
对于制粉系统处于运行状态下,尽量减少冷风用量,增加热风用量。在保证安全的前提下保持较高的磨煤机出入口温度。采用合理的一次风速。制粉系统乏气使用的干燥剂为热风加冷风,当一次风率增加时,为控制磨煤机出口温度不超限,必然使冷风量增加,这样,在炉膛出口过量空气系数不变的前提下,流过空气预热器的热风量将减少,排烟温度升高。降低一次风率的方法是随负荷不同而增减燃烧器。
2.3 降低炉膛火焰中心高度
(1)提高单台磨煤机的出力:在相同的负荷下,尽可能提高的磨煤机出力,减少磨煤机运行台数,尽量使上层的不投入,降低炉膛火焰中心。(2)合理提高磨煤机出口温度:提高磨煤机出口温度,这不仅能加强空气预热器换热的效果,还可以使进入炉膛的风粉混合物温度提高,有效的降低排烟温度。磨煤机出口温度提高10℃,可降低排烟温度2℃左右。磨煤机出口温度的控制值主要与煤的挥发份含量有关,在可燃基挥发份小于40%时,按下列公式计算t=[(82-Vdaf)×5/3-5],如可燃基挥发份35%,计算磨煤机出口温度为73℃。考虑制粉系统的安全,将运行磨煤机的出口温度严格控制在80℃左右。(3)合理减少锅炉通风量:合理减少锅炉通风量,应加强对以下几个方面的监视和调整,保持较低的氧量:3.0~3.5%,维持低氧燃烧,一方面可以减少氮氧化物的生成;降低尾部烟道腐蚀,减轻了排放烟气对环境的污染;另一方面还可以减少吸、送风机电耗,节约厂用电;及时关闭炉膛火焰观察孔。在实际运行中,炉膛的负压很不稳定,波动较大,炉膛的火焰观察孔经常被鼓开。运行人员加强巡回检查,发现异常情况及时进行处理。(4)加强对锅炉受热面的吹灰,实践证明加强锅炉受热面的吹灰工作是降低排烟温度的最有效措施。加强受热面的吹灰工作,特别是过热器、再热器部分以及省煤器部分。
3 煤粉细度的控制
煤粉细度影响到燃烧时间、排烟温度和飞灰含碳量,制粉细度主要依靠分离器的折向挡板开度进行调节,但运行过程中入炉煤的煤种、磨煤机进口风量、磨碗间隙的变化也影响煤粉细度,所以必须进行定期测量和调整。运行人员对磨煤机运行参数必须按要求勤于调整,在检修维护方面必须制定磨煤机定期检查维护制度,定期调整磨碾间隔、清理折向门、石子煤室、进口烟道,定期检查和更换石子煤刮板,改被动消缺为主动检查维护,从而保证制粉系统稳定运行,保证煤粉细度R90在22~25%的经济细度。
4 降低排烟温度方案的实施
(1)在调整前和调整过程中需要进行必要的收资调研。(2)校对表计前,首先将排烟温度测点移至合适位置。(3)对氧量进行校对,更换不合格的测量元件,并取平均值作为调节依据。(4)组织人员全面检查炉底、水封、人孔门、看火孔、水冷壁、尾部烟道的漏风点,制定时间节点,不放过任何一个微小的漏点,对漏风处进行补焊密封和保温工作。(5)运行调整方案分项进行,并采集记录全部相关数据,分析调整效果并进行跟踪修改,在进行定性定量后再进行下一项调整。调整次序初定为:磨煤机出口温度、一次风率、烟气调温挡板开度、烟气含氧量、锅炉吹灰优化。(6)制定空预器防堵塞措施。(7)制订磨煤机定期维护方案和考核细则。(8)制订煤粉细度定期测量和调整制度。(9)提供运行调整具体参数值和调整曲线,为保证调整结果的延续性制定奖惩细则。
5 结语
通过对该电厂排烟温度高的原因进行了分析,提出了治理的措施及建议,从理论上估算,措施实施后,锅炉的排烟温度有希望下降10℃左右,发电煤耗下降2g/kw.h左右,可有效提高机组的经济效益。