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循环流化床锅炉烟气再循环技术应用总结

2016-05-07陈高峰,李新旗

氮肥与合成气 2016年4期
关键词:投运氮氧化物风机

循环流化床锅炉烟气再循环技术应用总结

陈高峰 李新旗

(河南心连心化肥有限公司

河南新乡 453700)

河南心连心化肥有限公司一分厂共有4台循环流化床锅炉,其中1#锅炉均为35 t/h锅炉,2#~4#锅炉均为75 t/h锅炉,锅炉烟气中NOx质量浓度在400 mg/m3(标态)以内。为了满足国家新的环保指标要求,2014年对锅炉进行改造,每台锅炉新增1套选择性非催化还原法(SNCR)脱硝系统,通过炉内喷氨水,将排放烟气中NOx质量浓度控制在200 mg/m3(标态)以内,满足国家要求的排放标准;之后标准继续提高,要求排放限值在100 mg/m3(标态)以内,该脱硝系统无法满足新国标要求。通过技术人员认真研究,采取烟气再循环技术,将引风机出口烟气抽至一次风机入口,以降低入炉空气中氧含量,进而降低炉内火焰中心温度,减少氮氧化物生成量;同时,由于烟气中氧含量的降低,热损失相应减少。通过对4台锅炉逐台进行改造,各锅炉的NOx排放均达到环保要求,锅炉运行稳定,产生了较好的环保效益和社会效益。

1 氮氧化物的控制方法

控制氮氧化物排放的技术主要有2种:①燃烧改良法,将燃烧器或炉膛设计成可调整的分级进气或再燃烧,通过控制燃烧方式控制NOx的生成;②20世纪70年代开发并应用的选择性催化还原法(SCR),20世纪80年代中期研发成功并得到广泛应用的选择性非催化还原法(SNCR)以及20世纪90年代后期研发成功并在大型燃煤机组得到成熟应用的SNCR/SCR混合法技术。循环流化床锅炉烟气SNCR脱硝工艺的NOx脱除率可达到50%以上。SNCR脱除NOx原理:

4NO+4NH3+O2=4N2+6H2O

6NO2+8NH3=7N2+12H2O

通过采取SNCR技术以及烟气再循环技术(燃烧改良法)有效控制了NOx排放量,正常情况下排放烟气中NOx质量浓度控制在100 mg/m3(标态)以内。

2 烟气再循环技术改造流程

烟气再循环改造流程一般分为2种:①在锅炉空气预热器前抽取一部分烟气,通过再循环风机直接送入炉内,或与一次风混合后送入炉内,降低入炉空气中氧含量,从而降低排放烟气中NOx含量;②在引风机的出口抽取部分烟烟气,送入一次风机入口,通过引风机出口的正压与一次风机进口的负压形成压差,使烟气回流形成再循环;为了控制再循环烟气量,在再循环管道上和一次风机空气入口设置挡板,通过调节挡板开度来调节烟气再循环量。从运行安全性、稳定性及经济性综合考虑,一分厂决定采取第2种方式,即烟气直接从引风机出口引至一次风机入口,简化操作。烟气再循环技术改造流程见图1。

图1 烟气再循环技术改造流程

3 烟气再循环技改后效果

2014年8月19日,3#锅炉经烟气再循环技改后投运,烟气中氧含量与NOx含量变化较为明显,对锅炉燃烧的影响较小;随着锅炉负荷大幅度地调整,烟气再循环阀门开度随之作出相应调整。技改投运后,烟气再循环阀处于全开状态,通过调节一次风机入口空气挡板的开度来调整烟气再循环量。

3.1 氧含量

烟气再循环技改投运前、后烟气中氧含量变化较为明显。投运过程中,主要通过锅炉本体在线检测氧含量、手动检测氧含量、烟囱在线检测氧含量的数据进行对比分析(表1):烟气再循环技改投运后,3#和4#锅炉本体在线检测φ(O2)下降2.0%~2.5%,手动检测φ(O2)下降2.0%;3#和4#锅炉烟囱在线检测φ(O2)由7.0%下降至5.0%~6.0%,降低了1.0%~2.0%。由此可见,烟气排放量减少,热损失减小;同时,烟气中的SO2,NOx及烟尘数据通过在线检测氧含量折算后有所降低,有利于NOx含量环保达标排放。

表1 技改投运前、后烟气中φ(O2)对比 %

3.2 炉内温度

运行调试过程中,3#和4#锅炉的炉温始终能很好地进行调节,未受到过多的影响,给煤调节无异常情况,锅炉燃烧稳定。调试前、后的炉膛上部温度波动范围在±10 ℃以内,其波动值在正常控制范围内。

3.3 排烟温度

通过检测,一次风冷风与循环烟气混合后温度为60 ℃左右。由于空气预热器进口风温的升高幅度较小,空气预热器的换热效果变化不大,排烟温度未出现明显升高(表2)。

表2 技改投运前、后排烟气温度对比 ℃

3.4 NOx数据

烟气再循环技改投运后,锅炉的NOx生成量会出现明显下降,具体变化数据见表3。

表3 技改投运前、后ρ(NOx)对比 mg/m3(标态)

4 效益分析

锅炉烟气再循环技改投运后,烟气中氧含量降低,使在线氧含量出现明显下降,折算后数据下降明显;NOx生成量减少后,在线检测NOx质量浓度能很好地控制在100 mg/m3(标态)以内,环保效益显著。

锅炉烟气再循环管直径为530 mm,再循环烟气流速为20 m/s,经计算再循环烟气流量为15 876 m3/h(标态),即减少外排烟气15 876 m3/h(标态),减少热损失15.3 GJ/h,折标煤52 kg/ h,则年节约标煤400 t左右。

5 结语

由于一分厂锅炉炉型老,烟气中氮氧化物初始含量高,治理困难,通过多种治理措施综合运用,烟气排放氮氧化物含量得到了有效控制。烟气再循环技改施工简单、投资费用低、操作相对简单,改造后运行风险未增加,在较小的投资情况下,取得了明显的环保、经济效益,特别适用于自备电厂在用锅炉的改造。

2015- 08- 18)

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