泰钢生产极薄冷轧钢带板形缺陷控制
2016-04-09陈普亓海燕侯元新燕照顺
陈普,亓海燕,侯元新,燕照顺
(山东泰山钢铁集团有限公司,山东莱芜 271100)
泰钢生产极薄冷轧钢带板形缺陷控制
陈普,亓海燕,侯元新,燕照顺
(山东泰山钢铁集团有限公司,山东莱芜271100)
泰钢950轧机在极薄冷轧钢带生产过程中,针对轧机因弯辊力波动大、轧辊热膨胀不均、轧制压力大等造成板形缺陷的原因,通过减小弯辊力波动,提高轧辊热膨胀的均匀性,优化轧制、退火工艺参数,保证轧辊的辊型精度,提高了极薄冷轧钢带的板形质量,板形缺陷降级率由1.77%降低到0.51%。
950轧机;极薄冷轧钢带;板形控制;弯辊力
1 前言
泰钢950六辊HC可逆冷轧机最大设计轧制压力为10 000 kN,最大轧制速度为600 m/min,前期冷轧机生产的极薄冷轧钢带板形缺陷所占比例较高,成为影响产品质量提升的主要因素。如何消除极薄冷轧钢带板形缺陷,成为冷轧产品质量控制的关键。极薄冷轧钢带板形缺陷形成的因素较多,经分析,造成板形缺陷的主要原因是弯辊力波动大、轧辊热膨胀不均、轧制压力大、轧辊过钢量大。通过采取减少弯辊力波动,提高轧辊热膨胀均匀性,优化轧制、退火工艺参数,保证轧辊的辊型精度等措施,提高了极薄冷轧钢带的板形质量。
2 板形缺陷形成原因
为了找到板形缺陷形成的原因,从人、机、料、法、环等方面对板形缺陷形成的原因进行了全面分析,共确认了4方面的主要原因。
1)弯辊力波动大。六辊HC可逆冷轧机是通过弯辊力改善板形质量,如果弯辊力波动大,不利于钢带板形的调节。通过查看轧机操作侧和传动侧弯辊力波动值,发现工作辊操作侧弯辊力波动较传动侧大,超出±5 kN设定值,影响板形质量。
2)轧辊热膨胀不均。在钢带轧制过程中,将会产生大量的变形热,如果轧辊预热时间过短,这种变形热使轧辊热膨胀,从而改变轧辊的原始辊型,影响板形的质量。通过测量换辊后第一个钢卷浪形高度(>5 mm),说明因轧辊热膨胀不均产生了浪形缺陷。
3)轧制压力大,不利于板形的调整。在轧制极薄钢卷时,查看轧制压力,成品道次轧制压力超过7 800 kN的规定值,导致出现边浪缺陷。
4)轧辊过钢量大。随着轧辊在轧机上工作时间的延长(过钢量增大),工作辊与钢带之间由于摩擦造成轧辊磨损,导致轧辊的辊缝形状不规则,从而造成板形缺陷。通过查看轧制后期板形质量,发现因轧辊过钢量偏大轧制后浪高超标。
3 板形缺陷控制措施
根据以上极薄冷轧钢带板形缺陷形成的原因,从四个方面采取了以下措施:保证油品精度、校验伺服阀;控制轧制速度,保证预热时间;提高轧辊硬度、调整乳化液浓度指标,优化二轧程退火工艺;减小轧辊的过钢量,控制支撑辊辊面质量。
3.1减小弯辊力波动
对液压油品进行化验,对超标的大颗粒物质通过滤油机进行过滤,油品精度达到6级以下。对过滤滤芯进行更换,保证弯辊站油品精度。针对伺服阀零点存在的偏差问题,利用换辊时间对伺服阀的线圈电阻值进行测量,对电阻值超标的进行更换。通过采取以上措施,液压油的油品精度由7~8级下降到5级,伺服阀线圈电阻偏差控制在了(1 000± 100)Ω,弯辊力波动值控制在了±5 kN,从而减少了因弯辊力波动大引起的板形缺陷。
3.2提高轧辊热膨胀的均匀性
针对换辊后生产的前3件钢卷的板形情况,通过优化轧制速度(<400 m/min),调整预热时间(>25 min),轧辊达到了均匀热膨胀的的效果,提高了板形质量。
3.3优化轧制、退火工艺参数
生产极薄冷轧钢带时采用硬度≥93 HSD的工作辊进行轧制,乳化液浓度由轧制常规产品的1.0%~2.0%提高到1.8%~2.5%。二轧钢卷退火时保温温度由620℃优化到640℃,保温时间8 h。通过采取以上措施,轧制压力由7 800 kN以上降低到6 000 kN以下,板形质量也得到了明显提高。
3.4保证轧辊的辊型精度
950轧机轧制极薄钢带时,工作辊的过钢量由原来的80 t减小到60 t以内,中间辊的过钢量由原来的120 t减小到100 t以内,生产极薄冷轧钢带时支撑辊辊面凹坑面积≯50 mm2,凹坑数量不超过3个,以保证轧辊的辊型精度。上述措施的实施,进一步提高了板形质量。
4 结语
极薄冷轧钢带浪形缺陷形成的原因是弯辊力波动大、轧辊热膨胀不均、轧制压力大、轧辊过钢量偏大等。通过以上一系列措施的实施,950轧机极薄冷轧钢带板形缺陷降级率由1.77%降低到0.51%,下降了1.26%,实现了目标值,成效显著。
TG335.5+5
B
1004-4620(2016)05-0069-01
2016-02-17
陈普,男,1979年生,1999年毕业于山东科技大学自动化专业。现为泰钢冷轧部工程师,从事冷轧工艺研究和产品质量管理等工作。