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催化裂化装置分馏塔结盐原因与处理措施

2016-03-14郭英明杨振东呼和浩特石化公司内蒙古呼和浩特010070

化工管理 2016年12期
关键词:分馏塔催化裂化塔顶

郭英明 杨振东(呼和浩特石化公司,内蒙古呼和浩特010070)

催化裂化装置分馏塔结盐原因与处理措施

郭英明 杨振东(呼和浩特石化公司,内蒙古呼和浩特010070)

目前催化分馏塔顶结盐主要为NH4CL晶体,催化原料含盐量高是结盐的主要诱因。随着加工原料的重质化,原料中氮化物含量日益增高,为分馏塔顶结盐提供了物质基础。呼和浩特石化公司催化裂化装置填料式分馏塔结盐问题严重,分析原因并提出相应的处理措施。

分馏塔;NH4CL;结盐;水洗

1 分馏塔结盐原因及主要结盐部位

在催化裂化反应中,氯化物反应会产生HCL,而原油中大部分氮化物存在于重质馏分油和渣油中,原料油进入提升管后,在高温催化剂作用下,迅速气化反应,原料中的氮化物生成了一部分NH3。当温度低于337.8℃时,足够浓度的HCL与NH3即可形成NH4CL[1]。

伴随着催化反应而生成的气相HCL和NH3,同反应油气进入分馏塔,随着油气的不断上升,塔内温度逐渐降低,塔内上升气流中的部分水蒸气由于跟顶循回流接触,迅速降温,此时若有部分液相水产生,便会形成浓度较高的NH4CL溶液,当这部分NH4CL溶液向下流动时会与塔内上升的气流逆向接触,由于部分液态水会吸热气化,加上分馏塔顶部气体线速较低,会有NH4CL析出并集结在填料上,如果油气中的HCL和NH3含量较高,则形成的铵盐不会挥发和分解,这样便造成填料和降液管堵塞,使内回流减少或中断。造成柴油组分上到塔顶汽油馏分中。

NH4CL晶体随着液相油流经设备时会沉积在设备表面,特别是流速很低的地方,如填料、降液管、受液槽、抽出管线及泵体内等处。

2 分馏结盐的现象及影响

分馏塔出现结盐后,随着时间的推移,设备表面的NH4CL晶体不断积累,结晶速度越来越快,堵塞填料,填料流通面积减小,填料压降增大,气相过孔线速增高,最终导致降液管流通面积减少直至堵塞,上部填料液封厚度上升,进而发展为液泛、淹塔;下部则造成干板,使轻柴油流量大幅度减少,甚至中断,得不到分馏的轻柴油馏分则以气相状态穿过淹塔部位,随汽油组分进入分馏塔顶油气分离器,造成塔顶馏出油气夹带柴油馏分,分馏塔顶油气分离器液位明显上升,且颜色不断变重。由于柴油组分进入汽油组分,增大了塔顶冷凝负荷,且冷后温度上升。

其主要现象及影响:

2.1由于填料结盐阻塞及淹塔造成液层高度过高,致使塔顶压降增大,反应器顶部压力有可能有所升高。

2.2导致柴油抽出口温度经常大幅波动,分馏塔顶温度偏高,轻柴油馏出量也随之大幅波动,甚至长时间出现无柴油馏出,轻柴油泵抽空。

2.3塔顶油气分离器液位大幅度升高,汽油馏分变重,顶循回流有时出现晃量或者抽空。混溶于液相中的NH4CL在顶循回流抽出口抽出,在顶循回流泵入口处温度会有所下降,NH4CL在水中的溶解度明显下降,盐在泵入口及管线出析出,改变泵的固有频率,引起泵体振动,有时出现备用泵因结盐而盘车困难的现象。

2.4结盐现象使分馏塔分离效果严重变差,导致产品不合格,操作紊乱,无法正常生产。

3 分馏结盐的处理方法

分馏塔结盐后可对分馏塔顶水洗处理。在顶循回流返塔线上打入水洗水,改变顶循回流中少量NH4CL溶液状态,即由饱和状态变成不饱和状态,这样,当顶循回流返入分馏塔顶部时,便会溶解填料上所聚结的盐类,再进入顶循回流系统,溶解掉顶循回流泵泵体内及泵入口管道内的盐类,然后高浓度的盐溶液再从分配器均匀地返回到散堆填料层,随塔顶油气一部分盐会被带走,持续循环,整个系统的盐含量便会显著下降。多次实践证明,采取缓和在线水洗基本可以使塔的操作恢复正常[2]。此法无法清除全部盐垢,但操作难度和对装置影响较小,只要控制好水洗过程中的参数,还是安全、可靠、经济、省时的。如果结盐问题非常严重,就需要增加从顶循回流系统分水等措施,以缩短水洗时间。

具体过程如下:

(1)水洗前,降20%~30%处理量,稳定汽油改走不合格线,柴油、干气、液化气走正常线,水洗过程中加强对液化气和干气的分析,若不合格,改走不合格线。

(2)在顶循回流返塔管线处打入水洗水,水量依据塔顶温度、塔顶压力逐渐调整增加,通过调整顶循回流水冷却器、顶循回流空冷器降低顶循回流返塔温度,将塔顶温度控制在105℃左右,顶循回流抽出口温度控制在130℃左右,使油气中水蒸气冷凝为水,用作溶剂将结晶NH4CL溶解。注意防止顶循回流泵抽空,可采取粗汽油补顶循回流泵入口措施。

(3)同时相应提高一、二中循环流量或油浆循环流量,主要以调节一种循环流量为主,以降低分馏段中上部负荷,将柴油馏出口温度将至200℃左右。

(4)维持分馏塔顶温度105℃,逐渐降低顶循回流量,提高水洗水量,提高对NH4CL的溶解能力。

(5)若结盐严重,可通过粗汽油泵入口补入新鲜水,随冷回流打入分馏塔顶,作为溶剂提高对NH4CL的溶解能力,并可取热降温。

(6)水洗过程中,分馏塔顶油气分离器酸性水将增加,要及时将酸性水外送,酸性水差量可作为水洗水量参考。

(7)经过一段时间水洗后,根据分馏塔结盐情况,水洗3~5h,停注水洗水及新鲜水,调整各回流量,恢复各部正常温度,直至粗汽油、汽柴油化验合格,恢复反应进料量到正常。

在线水洗除盐时,需要注意一下几点:

(1)做好引水工作,合理选择水洗水量。

(2)若分馏塔结盐严重,反再系统要提前做好降量降压操作,反应进料降量20~30%,同时控制好反再系统的压力平衡和热平衡,并做好分馏塔各段取热,保证水洗过程中,蒸汽不在顶回流抽出口下部冷凝,落至柴油抽出口。

(3)水洗时给水不能过快、过大,以防止分馏塔及反再系统压力波动过大。

4 防止分馏塔结盐的主要控制指标

催化原料盐含量是防止分馏塔结盐的主要控制指标,操作好常压电脱盐是解决催化装置分馏塔结盐的最有效的方法,常压装置原料脱盐后盐含量应控制在3.0mg/l以下。经实验数据表面,催化原料盐含量低于6.0mg/l比较安全,基本不会造成分馏塔结盐[3]。

另外,在日常操作过程中,要对汽油的干点加强监测,在全部生产方案和操作条件不变的条件下,当干点呈上升趋势,就要密切关注分馏塔结盐的可能性,提前做好预防措施。

5 防止分馏塔结盐的预防措施

5.1选择合适的塔顶操作温度,控制适宜的分馏塔顶循回流抽出温度和返塔温度。分馏塔顶温不得过低,通常不低于110℃,应根据塔顶组成模拟计算液相水的产生温度,并提高5℃以上[4]。

5.2定期分析原料盐含量,新品种原油要分析渣油的氯、氮含量,建立常压、催化的盐含量变化情况联动机制。

5.3当催化原料盐含量>6mg/l时,可提高塔顶温度,减少反应系统蒸汽量,可以采用干气预提升代替蒸汽预提升,减少分馏塔注入蒸汽量,从而有效降低分馏塔顶水蒸汽分压,保证水分从分馏塔顶部全部馏出。有利于减少塔顶液相水的产生,防止结盐加剧。

5.4若盐含量持续超标,就要定期缓和水洗,通常水洗水量在3~4t/h,可有效的减轻分馏塔顶结盐。

5.5结盐现象不是突发性的,把握好结盐的水洗处理时机是减少损失的关键。当原料性质不变,无操作波动时,若汽油干点呈上升趋势,增大顶循取热,干点无法降低,或降低不明显,按正常调整手段产品质量难于控制时,此时结盐量小,是水洗除盐的最佳时机,在正常操作过程中,注入水洗水3~5t/h水洗2小时左右,即可有效预防分馏结盐。[5]

[1]侯祥麟.中国炼油技术[M].北京:中国石化出版社,1991:43~77.

[2]侯芙生.炼油工程师[M].北京:石油工业出版社,1995:151~177.

[3]陈俊武.催化裂化工艺与工程[M].2版.北京:中国石化出版,2005:44~66.

[4]孙徳立.分馏塔结盐的分析与对策[J].辽宁工学院学报,2001,21(5):59~60.

[5]刘可非,韩剑敏,叶晓东,等.重油催化裂化分馏塔结盐的分析与对策[J].石油油炼制与化工,1994,35(1):46~49.

郭英明(1988-),男,汉族,山东潍坊人,助理工程师,2010年毕业于中国石油大学(华东)油气储运工程专业,现就职于呼和浩特石化公司储运车间

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