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监测资料在示范区开发应用

2016-03-13刘慧大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司黑龙江大庆163513

化工管理 2016年28期
关键词:关井产液水驱

刘慧(大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司, 黑龙江 大庆 163513)

监测资料在示范区开发应用

刘慧(大庆油田有限责任公司测试技术服务分公司, 黑龙江 大庆 163513)

本文简要介绍了示范区3个井组的监测资料的解释结果,并结合监测井的措施情况对开发措施的效果进行了分析,为示范区进一步制定合理水驱方案,采取有效措施,提高开采效果提供可靠的依据。

监测资料;示范区;开发应用

0 引言

朝阳沟油田是典型的“三低”油藏,油田开发以水驱为主,随着开采程度的深入,密井网条件下常规的水动力学调整手段多轮次调整效果变差,水驱“控含水控递减”难度越来越大,为此,加快密井网条件下各类区块中高含水期精细挖潜技术攻关力度,选择地质特征、开发状况有代表性的典型区块,围绕低渗、特低渗透油田注水难的“老大难”采油十厂打出了组合拳。

1 示范区基本概况

地质概况:某区块位于朝阳沟背斜构造东北端的某区域,为一近南北向展布的断块构造,区块北部地层倾向为北西向,倾角2°~5°,区块南部地层倾向为南东向,倾角1°~2°,扶余油层顶面海拔深度平均为-750~-800m,区块东西两侧为近南北向断层所控制,断层平面延伸方向主要为近南北向,分布有一定的条带性,断距一般45m左右,断层倾角40°~60°之间,平面延伸长度3~6km,区块内发育断阶构造、地堑构造。油层中部深度为-920m,油水界面深度为-970m,原始地层压力8.5MPa,饱和压力7.04MPa。

2 监测资料应用分析

截止目前,某示范区共完成测试工作,其中生产测井28井次,油水井压力监测17井次,并对示范区的措施井进行跟踪,下面对采取措施的3个井组资料应用情况进行分析。

2.1a井组

a井组共有油井4口,2010年对a井进行注入剖面五参数组合测井2次井,压力测试1井次,对油井b、c井进行液面恢复资料录取各1井次。对于注水井a,由于地层长期注水,近井地带地层渗透性较好,解释出可靠的油藏参数,早期段数据由于压力变化不稳定,压力点录取较密,导致曲线比较乱,后期随着关井时间延长,压力点变稀疏,压力变化逐渐达到稳定段。a井解释结果是,在a井的压力影响范围内237.36米,油藏渗透性好,有效渗透率为0.00435 um2,生产压差为1.62MPa(流压23.15MPa减去外推压力21.53MPa);而对于有监测资料的2口油井,由于地层渗透性下降,压力变化慢,关井5天的资料均处于井储段,不能解释出油藏参数。由此看出,油水之间由于油藏渗透性相差较大,水驱效果不好,有必要依据裂缝走向及水驱方位进行改善地层渗透性措施。

2.2f井组

f井组,相邻的油井有5口,2010年,本井组只对f井的注入剖面五参数组合测井2次井。

2010年5月4日的施工压力12.5 MPa,施工流量为17.0m3/d,本井共有5个射孔层,在所测井段中1个层有吸水显示,测井B层吸水显示最高,相对吸入量为100%,绝对吸入量17m3/d。2010年8月19日的施工压力14.0 MPa,施工流量为16.0m3/d,本井共有5个射孔层,在所测井段中3个层有吸水显示,测井C层吸水显示最高,相对吸入量为47.88%,绝对吸入量7.66m3/d。造成前后测井资料明显变化的原因是,f井,在2010年7月12日10:00至20日19:00进行调剖关井措施,利用注入剖面五参数组合测井资料,可以看出调剖措施改变了各个层段的吸水能力,较好的解决了层间矛盾,防止单层突进,提高油井开采效果。

2.3g井组

由于示范区内油井的具备偏心井口的井较少,仅占总井数的8.8%(10/114),2010年对所有偏心井进行施工设计方案的发放,但由于井况差,大部分井在仪器下入过程中遇阻,只有g测试成功,获得1井次的产出剖面测井,并与2009年的测井资料进行对比分析。

两次测井反映出各个层段的产液量,2009年4月1日的测井资料解释结果为,井口计量产液量是1.51m3/d,实测产液是3.0m3/d,化验含水是1.2 %主产层为AⅠ71的产液量1.5m3/d,2010年5月25日的测井资料解释结果为,井口计量产液量是2.19m3/d实测产液是4.6m3/d,化验含水为3 %,主产层为AⅠ21、AⅠ71产液量3.0m³/d。前后两次变化较大层段是AⅠ21,产液量由0.5m³/d上升至1.7m³/d,由次产层变成主产层,g井有两口注水井对其驱动,调查邻近2口注水井在前后两次测井之间的生产情况为,h井,2008.10.4-2009.4.24冬季计划关井,i井,2008.11-2009.4.26冬季计划关井,g在2009年4月测井时,相邻的两口水井都没有注水,不受邻井驱动,因此,井口计量及测得产量较低;而在2010年5月测井时,h井,2009.10.22-2010.4.27冬季计划关井,i井,2009.11.22-2010.4.26冬季计划关井,因此,两口注水井都在正常注水,井口计量及测井获得的产量较高。但从连通图可以看出,AⅠ21层受i井对AⅠ71层以上层段注水,而k井对AⅡ1层及以下层段注水,可以判断出g井与i连通性好,水驱效果明显。

3 结语

(1)利用监测资料能够确定监测井地层压力及各项地层参数,为制定合理开发措施提供可靠的油藏信息;

(2)利用测井资料可以对监测井的措施效果进行评价,以便于进一步采取有效措施,提高开采效果;

(3)利用测井资料能够反映出井间连通状况,为制定合理水驱方案提供依据。

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