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125 MW发电机滑环发热故障分析与处理

2016-03-12王丽峰

电力安全技术 2016年9期
关键词:碳刷滑环出风口

王丽峰,徐 明

(青海益和检修安装有限公司电气检修分公司,青海 西宁 810199)

125 MW发电机滑环发热故障分析与处理

王丽峰,徐明

(青海益和检修安装有限公司电气检修分公司,青海 西宁810199)

针对某公司125 MW发电机滑环多次出现的发热、冒火故障,分析其故障的原因主要为滑环电流分布不均,风循环系统不合理,滑环表面磨损严重、碳刷接触不良,碳刷选用、安装不标准等,并提出了针对性的处理措施,降低了故障发生几率,保障了机组安全、稳定运行。

滑环;发热;冒火;风循环系统;碳刷

0 引言

近年来,某公司针对125 MW发电机滑环多次出现的发热、冒火故障进行了研究。通过多年的分析、处理,总结出了滑环的故障原因,并提了相应的处理措施。

1 滑环故障原因分析

1.1滑环电流分布不均

125 MW发电机滑环最大励磁电流为1 650 A,在理想状态下运行时,最大电流将平均分布在每块碳刷上(发电机滑环上碳刷共计80块,正、负极各40块),即发电机滑环每块碳刷上分得的电流为1 650 A/40块=41.25 A/块。但是实际运行中电流分布并不均匀。

如以某公司6期4号发电机滑环2009年故障状态电流测量数据为例,其故障(持续温度高达180 ℃)运行状态电流分布数据为:最大电流约为60 A,最小电流约为15 A,电流分布极不均匀。因此,滑环电流分布不均匀是滑环发热故障的主要原因之一。

1.2风循环系统不合理

该公司125 MW发电机滑环采取风冷方式进行冷却,滑环表面采用螺旋纹风道引导热空气,正、负极中间使用风扇进行冷、热风循环。经过对发电机滑环发热故障的分析及处理,发现如下问题:

(1) 碳粉在滑环螺旋纹风道口堆积、堵塞,导致热风引导不畅,破坏了风循环;

(2) 风扇风道进风口和出风口距离太近,导致进、出风口的温度相差不大,风循环没能达到冷却的效果。

综上,风循环系统不合理是造成发电机滑环发热的主要原因之一。

1.3滑环表面磨损严重,碳刷接触不良

检修标准要求发电机滑环同心度不得超过±0.05 mm。由于发电机长期运行,因碳刷磨损、人为等因素造成滑环表面损伤,致使发电机滑环同心度均超过±0.05 mm,碳刷接触不良,破坏了螺旋纹风道,导致发电机滑环发热、冒火。

由此可见,发电机滑环磨损、碳刷接触不良是造成滑环发热、冒火的主要原因之一。

1.4滑环碳刷、刷握及压簧压力不符合标准

检修标准要求125 MW发电机滑环碳刷采用同型号碳刷,要求碳刷与刷握的间隙为0.2 mm,要求刷握与滑环的垂直距离为2-3 mm,对于压簧压力的要求为1.2-1.6 kgf/cm2(1 kgf/ cm2=98.066 5 kPa)。然而在实际运行中,这些标准都无法完全达到,故导致发电机滑环发热和冒火。

2 处理措施

2.1调整滑环电流

用钳型电流表测量通过每一块碳刷的电流,机组运行时的总励磁电流为1 650 A,则机组在满负荷运行时分配到每块碳刷的电流约为40 A。若测得的电流大于或小于40 A时,电流分布就会不平衡,需要通过调整使其达到平衡。电流小的碳刷需用压力稍大的压簧,电流大的碳刷需用压力较小的压簧,调整后电流基本达到均衡,在很大程度上减小了因电流不平衡而引起的发热故障。

2.2加强维护、改进风循环系统

(1) 由于发电机滑环表面是螺旋纹风道,要求定期使用压缩空气清理风道,以加强滑环冷却效果,消除滑环表面火花及降低温度。

(2) 该冷却风道由于拐角过多且风道过长,进、出风口相距过近,导致冷却效果有所减弱。因此,在改造时从中间解开滑环风道,减小了风道的长度,滑环整体温度下降10-20 ℃,冷却效果明显。但此次改造后,滑环风道进、出风口位于4.5 m刀闸室,此处环境温度比较高,且进、出风口混合达不到预期的效果。所以在后期的改造中应使进、出风口置于温度较低的环境中且不能相距太近,如有必要可以加装轴流风机强制循环风冷却,使滑环温度降至最低。

2.3车削滑环

由于长时间的运行以及电流的集肤效应,滑环正极磨损较快,经过1个大修周期的运行后,滑环表面通常会出现凹凸不平的现象,进而导致滑环发热、冒火。

通过测量,发现滑环同心度大于±0.05 mm,此时必须对滑环表面进行车削处理。车削滑环时,需将盘车电机转速调至最低,进刀量不宜超过±0.01 mm,同时应注意滑环的直径是否在允许车削的范围之内。车削完毕后需对螺旋槽进行45°的倒角,倒角完毕后,先用粗砂纸打磨,再用细砂纸(最好用00号砂纸)仔细打磨。打磨完毕后用0.3 MPa左右的压缩空气将滑环表面的凹槽、风道等吹扫干净,然后再用白布擦拭干净,更换全部碳刷(应选用同一型号的碳刷)。发电机投运后不要马上投入大电流,先盘车或利用开机空转使接触面积达到90 %以上,然后小电流维持10-20 h,以便在滑环表面形成导电率较高的氧化膜。建议在以后的检修中定期将正、负极滑环对调运行,以使正负极滑环磨损比较均匀。

2.4按标准选用、调整碳刷

安装碳刷时,首先应使刷握垂直于滑环表面,调整刷握与滑环表面距离为2-3 mm,使用弹簧称调整压簧压力为1.2-1.6 kgf/cm2。然后检查新碳刷有无裂纹,刷辫有无断股现象,打磨新碳刷表面使碳刷与刷握间存在一定的间隙。若间隙过小,由于受热膨胀可能导致碳刷在刷握中卡死或上下浮动不灵活,进而影响碳刷与滑环的接触;若间隙过大,则碳刷在刷握中容易跳动,也会影响碳刷与滑环的接触,而碳刷与滑环的接触面积应超过70 %。在发电机运行时,应经常注意滑环表面状态是否良好,碳刷在刷握内上下滑动是否正常,碳刷的温升及噪音是否正常,压簧的压力是否正常,碳刷上通过的电流是否均匀,刷辫是否完整,碳刷接触是否良好,有无发热、碰触机壳的情况等。

更换碳刷时,最好在有功、无功较低,发电机转子及主励转子电流均较低时进行,且一定要在使用螺丝刀之前将其手柄缠上绝缘带,以免碰触导电部位。严禁用双手同时碰触励磁回路和接地部分,或两个不同极的带电部分。当发现碳刷下产生火花时,应及时调整压簧压力及无功,避免引起着火。如果在机组停机备用时更换碳刷,虽然此时为不带电作业且转子转速很低,碳刷温度也较低,很容易进行更换,但开机后一定要注意临界状态时的碳刷磨损情况,及时调整压簧。

3 结束语

通过实施上述处理措施可以大大降低发电机滑环发热、冒火故障的发生几率,保证机组的安全、稳定运行,实现更高质量的电力供应。

1 国家电力公司华东公司.电机检修技术问答[M].北京:中国电力出版社,2003.

2 汪耕,李希明.大型汽轮发电机设计、制造与运行[M].上海:上海科学技术出版社,2012.

3 刘志清.电气设备检修[M].北京:中国电力出版社,2005.

2016-03-20。

王丽峰(1980-),男,助理工程师,主要从事发电机的检修与维护工作,eamil:18310748@qq.com。

徐明(1983-),男,助理工程师,主要从事发电机的检修与维护工作。

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