提高达电3号炉吹灰控制系统调节品质
2016-03-11李红
李红
摘 要: 本文主要分析了达电3号炉吹灰控制系统的调节功能及该系统调节功能的改进。3号炉自投产以来, 由于设计、安装存在一些问题,导致吹灰调节系统经常出现一些故障,威胁机组的安全稳定运行。作者本着认真负责的工作态度不断地探索和实践,通过将吹灰母管压力、温度自动改为INFI-90控制,对组态自行设计和下装,将吹灰疏水温度自动改为逻辑控制等措施,成功地解决了问题,保证了机组的安全稳定运行。
关键词: 达电3号炉 吹灰控制系统 调节品质
一、原有状况
达电3号炉为北京巴布科克、威尔科斯有限公司生产的B&WB-1025/18.44-M亚临界参数一次中间再热单汽包自然循环水管式煤粉炉。为防止锅炉各受热面积灰结焦现象,设计了吹灰控制系统。该吹灰控制系统采用OMRON C200H-MR831主机进行定时顺序控制,同时监视以吹灰系统所有参控设备的运行状态和有关报警信号。吹灰器型号为IK-525B有54台,IR-3有30台,分布在炉膛、空预器、过热器及尾部烟道附近,吹灰介质为过热蒸汽,蒸汽压力为1.96Mpa,蒸汽温度为400℃。吹灰调节系统由再热器热段引来蒸汽,由凝升泵出口引来减温水,经调节阀提供符合规程要求的吹灰蒸汽,由压力调节阀及其控制回路、减温调节阀及其控制回路和疏水调节阀及其控制回路组成。压力调节阀及其控制回路用于控制吹灰母管蒸汽压力;减温调节阀及其控制回路用于控制吹灰母管蒸汽温度;疏水调节阀及其控制回路用于实现当吹灰蒸汽温度高于给定值时,调节疏水调节阀关闭,当吹灰蒸汽温度低于给定值时,调节疏水调节阀打开,排掉不符合要求的吹灰蒸汽,防止吹灰蒸汽带水。
原有吹灰调节系统的主要设备有:一只压力调节阀,配FISHER3600定位器、FISHER气动基地式压力调节仪;一只减温调节阀,配FISHER3582定位器、FISHER气动基地式温度调节仪和K型热电偶;五只疏水调节阀,配HTP定位器、KFT气动基地式温度调节仪和测量温包。
二、问题提出及原因分析
1.问题提出:3#炉吹灰母管压力、温度调节原设计为FISHER型气动基地式调节,调节性能很不稳定,调节特性差,经常造成吹灰母管蒸汽压力、温度参数的超限,使锅炉各受热面积灰结焦情况严重,有时参数控制不好还容易吹爆炉膛管排,严重威胁机组的安全和经济运行;压力、温度调节仪安装在炉顶,长期工作在45℃以上的工作环境,造成吹灰压力、温度调节故障频发,每次吹灰必须炉顶有人现场监控,造成维护量大,备品备件费用消耗多。#3炉吹灰疏水温度调节原设计为KFT型气动基地式调节,该测量温包经常故障导致温度测量不准确,为保证吹灰不带水,疏水调节阀只能在全开位置,浪费了大量的吹灰蒸汽。按平均每天吹灰两次,每次三小时计算,每根疏水管每小时流量约为1.5吨,每年浪费的蒸汽量为:365×2×3×5×1.5=16425吨。
2.原因分析:吹灰母管压力、温度调节为美国产FISHER气动基地式调节,设备为80年代产品,技术较落后,性能很不稳定,故障频发,而吹灰疏水温度调节为广东产KFT气动基地式调节,测量温包不线性,灵敏度低,调节特性差,故障率较高;该调节系统设计也不合理,没有远传信号,无法直观监视吹灰蒸汽压力和温度,也无法远方操作和控制;调节系统工作环境较恶劣,调节设备长期在温度45℃以上的环境中工作,大大地缩短了设备的使用寿命,提高了设备损坏的几率。
三、问题的解决
1.吹灰母管压力、温度调节回路的改进:为方便运行和检修人员能够直观地监视和控制吹灰母管压力和温度,将基地式调节改为INFI-90系统来实现远程控制。增加压力和温度变送器各一台作为远传信号;增加CIS12输入/输出子模件和相应端子板各一块,接受变送器的直流4-20毫安电流信号并送至MFP02主模件;MFP02主模件将变送器来的信号进行处理,经模件内部送入环路进行显示,同时将处理后的信号与给定值进行比较和PID运算后,经CIS12输入/输出子模件输出直流4-20毫安电流信号至现场;增加电气转换器两台,接受子模件输出的直流4-20毫安电流信号,将其转换为3-15PSI(0.2-1kgf/cm2)气压信号输出;定位器将电气转换器来的气压信号放大、处理后,输出控制压力调节阀的开度,同时经反馈杆反作用于定位器,使调节阀达到一个新的平衡状态。
2.吹灰疏水温度调节回路改进:为方便运行和检修人员能够直观地监视和控制吹灰疏水温度,保证吹灰不带水,将基地式调节改为两位式逻辑控制,并引入INFI-90系统来实现。增加五只铠装K型热电阻作为远传信号;增加ASM03热电阻子模件和相应端子板各一块,接受热电阻的阻值信号并送至AMM03主模件;AMM03主模件将热电阻来的信号处理后送至MFP02主模件;MFP02主模件将处理后的信号经模件内部送入环路进行显示,同时与高低限值进行判断,输出开或关指令信号经DSO04逻辑输出子模件至现场;增加五只直流24伏两位三通电磁阀,接受子模件输出的开或关指令信号,控制疏水调节阀打开或关闭。
四、改进效果及经济分析
吹灰调节系统改进后对吹灰控制系统进行了长期跟踪调查,设备缺陷发生次数和压力、温度超限次数大大地减少,吹灰母管蒸汽压力能够自动维持在1.7-2.0Mpa,吹灰母管蒸汽温度自动维持在350-400℃,吹灰疏水温度控制在200-220℃,完全能够满足吹灰系统正常运行的要求,大大减轻了运行和检修人员的劳动强度,同时为机组安全、稳定,经济运行奠定了坚实的基础。
以前五台吹灰疏水调节阀在全开位置,没有温度监视手段,造成吹灰蒸汽大量浪费。按平均每天吹灰两次,每次三小时计算,每根疏水管每小时流量约为1.5吨,每年浪费的蒸汽量为:365×2×3×5×1.5=16425吨,改造后只要吹灰蒸汽有水则开疏水调节阀放水,没水则关闭疏水调节阀,将以上数量的吹灰蒸汽节约, OIS上的监视曲线画面如图1所示。同时,改造后减少了使用备品,按每季度节约一台设备计算,每年节约为:4×8000=32000元。间接方面,如果未改造而造成吹爆炉膛管排被迫停炉,那么检修时间约为7天,损失电量7×25×24=4200万千瓦时,启炉一次消耗燃油150吨,累计损失至少3140000元。
五、结语
这次吹灰调节系统的改造,确实解决了现场设备的重大隐患,并逐步向达电1#、2#和4#机组进行了推广,取得了良好的效果,同时积累了DCS系统改造方面的经验,为今后气动基地式调节系统向DCS系统改造提供了有价值的参考。