发电机失磁故障的判断及处理
2016-03-10张俊超
刘 斌 张俊超
(1.河南焦作电厂,河南 焦作454001;2.龙口市东海热电有限公司,山东 龙口265713)
发电机失磁故障的判断及处理
刘 斌1张俊超2
(1.河南焦作电厂,河南 焦作454001;2.龙口市东海热电有限公司,山东 龙口265713)
发电机失磁对发电机和电力系统有很大的影响,使发电机失步进入异步运行状态,系统电压降低甚至崩溃。失磁保护判据能迅速判断故障,正确动作,保证机组和系统安全稳定运行。
失磁;异步;判据
引言:随着单台机组容量越来越大,一台机组出现电气故障如果不能快速处理,保护不能正确动作,很可能拖垮局域电网。励磁系统是同步发电机的重要组成部分,对发电机和整个电力系统的安全稳定运行有着重要的影响。统计表明,60%以上的发电机故障为励磁系统故障,失磁是其中非常严重的一种电气故障。
失磁分为部分失磁和全部失磁两种情况,绝大多数情况下属于部分失磁,人为原因和设备原因都可能导致机组部分失磁。发电机组在正常运行情况下,即发有功功率,也发无功功率。由于有功电流磁场的交轴电枢反应,定子电流对转子磁场有很大的削弱,转子电流产生的磁场有很大一部分被抵消。当发电机励磁系统出现某些故障时,励磁电流快速下降,与失磁保护配套的低励限制动作,如果动作成功,励磁电流电压被限制在低励状态,发电机部分失磁,从系统吸收少量无功,发电机失步,进入异步发电机状态。如果低励限制不动作或者动作不成功,励磁电流直接降低到零或者接近于零,发电机将完全失磁,从系统吸收大量无功,进入深度异步运行状态。发电机异步运行时,定子电流升高,转子出现转速差,转子表面感应出差频电流,引起转子的额外发热,异步运行越深,转差越大,发热越明显。异步运行同时引起机组振动增大,发电机各部漏磁增加,温度升高。发电机失磁,从系统吸收大量的无功功率,对电力系统有很大的影响。由于无功功率是分层分区就地平衡,一台机组失磁,首先附近并网运行的机组无功输出增加,电流增大,可能导致定转子的过负荷;如果局部电网无功储备不足,将直接导致电压下降,甚至局域电压崩溃。由此可见,失磁故障对发电机和整个电力系统有着巨大的破坏性。
失磁保护作为发电机主保护,必须在第一时间判断失磁故障正确,做出正确的动作方式,才能确保机组和电力系统的安全稳定运行。目前失磁保护的配置方案很多,不下于几十种,都是基于常见的失磁判据进行逻辑组合和闭锁方式选择,根据机组特性和电网特点进行定值整定,调试出最适合自己的一套保护参数。
失磁保护的主要判据有:
(1)逆无功判据。发电机失磁最直观的表现之一就是无功进相。通过设定无功反向定值可以正确的判断出失磁故障,无功反向定值一般为额定无功功率的10%。
(2)转子低电压判据。目前的微机保护多采用变励磁电压(通常定值为空载励磁电压的K倍,K为小于1的常数),即发电机带一定的有功功率情况下,根据静稳定极限所需的最低励磁电压来判断是否已失磁。正常运行情况下(包括进相运行),励磁电压不会低于空载励磁电压,所以判据很灵敏,但是整定不当也容易误动。
(3)测量阻抗的定子判据。反映发电机机端的感受阻抗,当感受阻抗落入阻抗圆内时,保护动作。失磁保护的阻抗圆常见有两种,静稳边界圆和异步圆。发电机低励、失磁后总是先通过静稳边界,然后进入异步运行,因此静稳边界圆比异步圆灵敏。如果DEH具有快速减负荷能力,一般采用静稳边界圆,如果机组把异步运行作为正常运行方式,失磁直接动作于跳闸,一般选择异步圆,阻抗判据受机端PT断线闭锁。
(4)机端低电压判据。当失磁导致机端电压低(定值一般为70%额定电压),对厂用电构成威胁时,保护动作于短延时报警,长延时切换厂用电,保证厂用设备安全运行。
(5)系统低电压判据。反映系统三相同时低电压(定值一般为85%额定电压)。本判据主要用来防止由发电机失磁故障引发系统无功储备不足,导致系统电压崩溃。这种判据在系统容量小,电厂与系统联络薄弱,无功不足的情况下能可靠动作。
逆无功判据和转子低电压判据为基础判据,为其他判据成立的闭锁条件,通过以上各种判据的逻辑组合,基本能满足各种情况的失磁故障需要。
根据失磁后发电机及电力系统的运行情况,失磁保护有特定的动作方式应对失磁故障。首先,失磁动作于减负荷(有功定值一般为40%),通过降低发电机的有功出力,减少交轴电枢反应对转子磁场的削弱,配合低励限制,部分失磁后进入异步运行的机组会重新拉入同步,完全失磁的机组也会降低异步运行深度,有利于机组的安全运行。减出力后如果失磁基础判据依然成立,但是定子阻抗判据及机端低电压和系统低电压判据不成立,值班人员应该手动切换调整励磁,进行失磁故障处理,发电机失磁运行时间一般不超过15-30min,如果故障仍然消除不了,解列停机处理;定子阻抗判据及机端低电压和系统低电压判据成立,保护动作,按照事故跳闸处理原则处理。
在机组的实际运行中,失磁情况有很多,处理方法也不尽相同,下面简单列举几个实际失磁故障,供大家参考研究。
2014年某330MW机组无功功率由134Mvar突降至-73Mvar,有功功率由316MW降至306MW,定子电压由21.51KV降至19.32KV,励磁电压由286V降至-4.4V,励磁电流由1410A降至972A,低励限制动作。这是典型的部分失磁故障,由于当时减负荷压板未投入,没有突降有功负荷,值班人员手动迅速增磁,快速增加无功功率,恢复正常。此后这台机组又先后出现过两次类似的事故。经过多次故障分析,最后确认故障为励磁调节器A套(主)板件出现问题导致,更换后再未出现类似事故。
2016年某330MW机组无功功率由148Mvar突降至-56Mvar,有功功率308MW基本不变,定子电压由21.89KV降至19.78KV,励磁电压由297V降至162V,励磁电流由1430A降至1060A,低励限制动作。由于当时减负荷压板未投入,没有突降有功负荷,值班人员退出AVC自动,手动增磁无效,励磁调节器就地增磁成功,无功恢复正常。故障分析查找最后确认为热工DCS减磁继电器粘连导致减磁指令一直发出,更换后正常。
2016年某150MW机组脱硝环保改造后启动并网,有功功率50MW,无功功率31 Mvar,准备做超速试验。无功功率由31Mvar突降至-113Mvar,有功功率50MW基本不变,定子电压由13.73KV降至12.07KV,励磁电压由118V升至350V,励磁电流由962A降至-2A,欠励信号发出,运行值班人员切换调整无效。9分钟后,无功功率突增至239Mvar,励磁电流显示到达上限 3000A,发电机出口电压升至16.08KV,转子一点接地、过激励信号发出,滑环着火,停机3天处理好。此次事故为人为原因,电气试验人员误将励磁碳刷全部拆除导致完全失磁,在较高励磁电压下恢复碳刷,导致电弧灼伤滑环接地着火。
以上几个事故都是失磁的相关故障,故障象征有共同点,但是也有很多的不同,尤其故障原因和故障处理过程更是差别很大,由此可以看出失磁故障的复杂性和多样性。作为一线的运行值班人员,我们不能只是套搬规程和事故案例,要依据失磁的原理,结合实际故障象征,根据运行参数变化,这样才能正确判断处理好失磁故障。
[1]彭丰.发电机失磁保护的动作分析和整定计算的研究.2000,7.
[2]王维俭.电气主设备继电保护与应用.1996.
[责任编辑:李书培]