新开碳锰炉炉底严重烧损处理
2016-02-04施永生
施永生
(云南鹤庆锰业有限责任公司,云南 鹤庆 671500)
新开碳锰炉炉底严重烧损处理
施永生
(云南鹤庆锰业有限责任公司,云南 鹤庆 671500)
随着铁合金电炉大型化,新开高碳锰铁电炉炉底烧损现象将给企业带来很大损失。结合9 000 kV·A和16 500 kV·A电炉的炉底烧损情况,分析了炉底烧损的原因,对炉底积碳和积铁的处理情况进行了阐述。
电炉;炉底;烧损;修复;积铁
0 前 言
随着产业结构的调整,铁合金电炉也不断的向节能、环保和大型化发展,高耗能、高污染的中小型铁合金电炉不断被淘汰[1]。云南某公司生产的低磷低铁碳酸锰矿石,略偏碱性,SiO2非常低,比较适合冶炼高碳锰铁。公司下属的冶炼厂至今经历了两次大的改造,2005年淘汰3台小电炉,新建2台9 000 kV·A电炉,2014年又新建1台16 500 kV·A电炉。但相对大、中型的铁合金电炉投入试生产后会出现各种各样的问题。特别是该厂采用无溶剂法生产高碳锰铁,对炉底烧损相当严重。
采用无熔剂工艺生产高碳锰铁,除生产出锰铁外,还有含锰23% ~ 26%的副产品——碳锰干渣,可作为生产硅锰合金的优质原料。由于选择还原理论,炉内反应是在还原剂不足的气氛下进行的,这就存在炉衬、炉底烧损的问题。在开炉3 ~ 4个月后发现新开炉子的一层炉底碳砖部分损坏漂浮在炉料中,大部分碳砖已被侵蚀,铁水已钻到地炉底的耐火砖层,出铁口以下几乎全部是积铁。2005年9 000 kV·A电炉用无溶剂法生产3号高碳锰铁,开炉4个月炉底烧坏,清炉时发现积铁最厚的地方超过0.8 m,清炉非常困难,2014年16 500 kV·A开炉时同样用无溶剂法生产的是3号高碳锰铁,生产两个月后,发现与当年9 000 kV·A炉炉底碳砖被烧坏时一样的现象出现,出铁后炉口好像被什么东西堵住排渣困难,炉壳下部温度明显不正常上升,清炉结果发现16 500 kV·A电炉炉底的烧损情况与9 000 kV·A电炉当年一样,炉底碳砖全部漂浮在炉料里,出铁口以下全部积铁,最厚的地方有1.0 m左右。两次新开炉遇到的炉底烧损事故给我厂造成了很大的经济损失。
1 电炉砌筑与炉底烧损
电炉炉衬砌筑与材料和砌筑质量有关系,本厂2005年建9 000 kV·A和2014年建16 500 kV·A电炉均由某碳素材料厂(以下简称:A厂)砌筑。采用炭质炉衬,无缝砌筑,其他辅助耐火材料有石棉板、石棉毡、轻质保温砖、高铝砖,磷酸盐泥浆、磷酸、炉盖浇铸料,耐火水泥等。16 500 kV·A电炉选用预焙碳化硅碳砖作为炉底碳砖,炉底填充用碳化硅捣打糊,碳砖之间用细缝糊粘接填充。
新电炉砌好后,第1次用小火对炉衬进行烘烤,开炉时按烘炉计划制定烤炉时间表,烤炉分部分:柴烘,用小火烤12 h,中火12 h,大火24 h,结束后出尽碳灰,接着焦烘120 h,再电烘18 h,电流逐步增大,从0 ~ 250 A每两小时增加1次,最后电极在电流增加到250 A时正常烘烤1 ~ 2 h开始投料[2]。其余操作正常,但两个月后,炉子出现异常的情况,铁水出炉量突然减少,渣连续难排,炉壳下部升温快。初步判断炉底可能与2005年9 000 kV·A电炉的情况一样,炉底被严重烧损,铁水下钻,被迫停炉检修。
由于本厂两次大的技改都由A厂总包,两次炉底都出了大问题,因此双方的技术人员在一起进行了详细的分析,认为有这么几种原因。
1)生产工艺所致,无熔剂法生产高碳锰铁,会造成局部的亏碳,由于渗碳作用,从而加大对炉衬侵蚀,再由于碳锰合金比重大,熔点低,查铁粘度低,流动性好,更会在出炉过程中造成大量的炉口的冲刷和排碳现象,从而又会造成炉底缺碳,进一步加大炉底的消耗。
2)大、中型电炉新炉底在建成后,由于急冷急热或自重的原因,有轻微变化,从而使砌筑好的炉底碳砖之间出现轻微裂缝,导致铁水从裂缝中钻入炉底碳砖下面,破坏了炉底碳砖。
3)新炉子烘炉时间不够或炉底焙烧不均,急于投产生产,在局部炉底未焙烧好的情况下,铁水把未烧好的炉底侵蚀掉,从而破坏了整个炉底。
4)其他方面的原因,像刚开炉时超负荷运行,材料上存在质量问题,砌筑时存在施工上质量问题等都有可能。
2 清炉方案
当清炉进行到1.5 m左右时,陆续有不规则的小块碳块出现,而且集中出现在出铁口附近,到2 m左右,有整块或大半块碳砖漂浮在炉料中,到2.5 m以下时,几乎整个炉膛都被炉底碳砖所填充,中间有一些余碳和炉料。清理完碳砖以后,下面的积铁层还夹着整块的碳砖和少量的积碳,往下全部是积铁。从最终清理的情况来看,三层炉底碳砖全部烧损漂浮到炉膛,铁水钻到炉底耐火砖层,最上一层炉底耐火砖被严重氧化,但未彻底烧坏。由于生产时间短,出铁口烧损不大,炉墙几乎没有烧损,压在炉墙碳砖下的炉底碳砖有一定程度的烧损。
正常清完炉料和漂浮的炉底碳砖后,清理炉底积铁非常困难。9 000 kV·A电炉清到积铁层后,采用的方法是把烧损严重的出铁口碳砖及炉墙拆除,找出40 cm×80 cm的空隙,然后用风钻在铁块上打眼,再用炮杆和铁楔子把积铁打碎取出,但由于铁块比较厚,进度很慢,当时使用80余个工时,取出炉底积铁近60 t。
炉膛清理结束后,面临比9 000 kV·A更加严峻的积铁,如果用以前的办法清除,将更加费时,而且16 500 kV·A电炉的炉墙和炉口碳砖烧损不严重,不能拆除,也就是说清除积铁时不能伤到炉墙和炉口。因此,对16 500 kV·A电炉制定了新的清炉方案:在积铁最薄的地方用风镐打出一个20 cm×70 cm左右的缝隙,然后在积铁边缘不超过20 cm的地方打4个眼,灌入膨胀剂,第2天锰铁自然裂开,取出锰铁;再用同样方法打眼,灌膨胀剂,而且不断扩大打眼面积。此次清理耗时仅60个工时左右,共清出成品铁80余吨,碎铁近60 t。风钻打眼和膨胀剂破碎的方法,不但把大块锰铁一次性破碎,而且可以根据要求控制碎块大小,清理简单,碎铁少,3天后可选择大面积作业,进度快。
3 炉底修复
3.1 修复方案
2005年9 000 kV·A电炉清理出来后,针对当时使用自焙碳砖的方案,制定出具体方案:把烧损的耐火砖层用耐火砖砌筑,然后用耐火混凝土(耐火水泥+磷酸盐炉盖料+磷酸)找平,把炉墙下的碳砖打整规则,用无缝砌筑的方法把炉底碳砖砌两层,由于炉墙下的炉底碳砖已烧成不规则形状,因此新炉底碳砖和旧碳砖之间留8 ~ 15 cm的捣筑缝,最宽处不超过15 cm,用低温粗缝糊填充,第三碳砖位置和炉底保护层用低温粗缝糊捣筑,厚度约55 cm左右,捣筑这层低温粗缝糊分四小层捣筑完成,最后炉墙与炉底之间筑30 cm×30 cm的护坡。
16 500 kV·A电炉清炉结束后还是由A厂派技术人员与我厂的技术人员一起分析原因,制定方案,并参照9 000 kV·A电炉成功修复的经验,结合16 500 kV·A电炉所用碳砖材质不同(16 500 kV·A电炉用的是碳化硅碳砖),制定出16 500 kV·A电炉炉底修复方案:由于16 500 kV·A电炉炉底耐火砖层没有烧坏,因此在修补前用磨光机把最上面一层耐火砖上的夹渣、氧化层打磨处理,再用耐火混凝土找平,就开始砌碳砖,与9 000 kV·A修补时不同的是16 500 kV·A电炉用的是碳化硅碳砖,因此在修复砌筑是采用粗缝砌筑,碳砖与碳砖之间留8cm的缝隙,用碳化硅捣筑料填充,碳砖上下层之间交错45 (o),砌完两层后第三碳砖的位置和炉底保护层用碳化硅捣筑料捣筑,最后炉底与炉墙之间再筑一个40 cm×40 cm护坡。比较两次修复的方法,基本一致,只是两台炉子所用的碳砖材质不同,筑法有些差异,但两次都比较成功。
3.2 修复后的生产状况
16 500 kV·A电炉修复后,烘炉方案与新炉有一点区别,烘炉时间延长,其中,柴烘70 h,分小火、中火、大火3个阶段进行,焦烘前把木碳灰除尽,焦烘240 h,电烘前出尽焦灰,电烘72 h,电流由0 ~ 220 A分时段逐步增加,投料前电极电流必须达到200 ~ 220 A,正常焙烧4 h后就陆续投料。8 h后出第1炉铁。开始生产的第一个月,最高负荷不超过230 A,一般在200 ~ 220 A之间。1个月后生产基本正常,负荷逐步提高到280 A。
16 500 kV·A电炉经过半年生产后进行检修,发现新修复的炉底除出铁口有一条深约20 cm、宽约15 cm的凹槽外,炉底烧损不大,三相电极下面没有明显的烧损,炉底没有积铁,炉底修复效果较好。另外,9 000 kV·A电炉炉底修复后经过8个月的生产后烧损不大,直到2014年淘汰前,炉底没有出现过烧穿。两次修补炉底都比较成功,因此如果遇到大、中型电炉炉底严重烧损的情况,可以参照此修补方法。
4 结 语
由于新开大型电炉在短时间内把炉底烧穿,不仅给企业带来大的经济损失,而且还存在很大的安全隐患,找到彻底的解决办法,意义重大。一旦出现炉底烧损,积铁非常严重时,采用膨胀剂破碎炉底积铁进行清理比较理想,因为这种方法不但不会伤损炉衬而且省时省力。通过对炉底烧穿原因的分析,认为对大型新开电炉炉底炉衬的维护应注意几点:冶炼高碳锰铁前,应该用冶炼硅锰的方法开炉,等生产3个月后,电炉各项指标2稳定后再转产;新炉子烘炉时一定要严格按照烘炉程序执行,确保烘炉时间;试生产期间不要超负荷运行。
[1] 徐慧, 王树番, 徐鹿鸣. 电炉铁合金生产与节能[M]. 1986,(3): 14-18.
[2] 遵义铁合金厂.碳素锰铁生产[R]. 贵州: 遵义, 1983.
Carbon Danganese Furnace Burning Serious New
SHI Yongsheng
(Heqing Manganese Industry Co. Ltd., Heqing, Yunnan 671500,China)
W ith the large-scale electric furnace ferroalloy, new high carbon ferromanganese furnace hearth burning phenomenon w ill bring great loss to the enterprises. Combined w ith the 9 000 kV·A and 16 500 kV·A, a furnace hearth burning situation, analysis the hearth burning, on the bottom of the carbon deposition and product processing of iron are described.
Electric furnace; Furnace; Burning; Repair; Iron product
TF063+.2
A
10.14101/j.cnki.issn.1002-4336.2016.03.024
2016-06-12
施永生(1966-),男,云南鹤庆人,工程师,冶炼厂厂长,研究方向,锰合金冶炼,手机:13887207135,E-mail:1197678426@qq.com.