哈拉沟选煤厂煤泥水处理系统优化实践
2016-01-19张晓辉
张晓辉,谷 林
(1.太原理工大学 研究生院,山西 太原 030024;2.神华神东煤炭集团洗选中心,陕西 榆林 719315)
哈拉沟选煤厂是一座设计能力为14 Mt/a的特大型动力煤选煤厂,首期筛分工程于2004年8月建成,2005年12月洗选系统建成并投产,生产能力为12 Mt/a。洗选工艺为200~13 mm粒级由浅槽重介质分选机主再选、13~1.5 mm粒级由重介质旋流器分选、1.5~0.2 mm粒级粗煤泥由煤泥离心机脱水回收、0.2~0 mm粒级细煤泥浓缩后由加压过滤机回收的联合工艺。入选原煤具有低灰、低硫、特低磷、中高发热量的特点,属于优质动力煤。随着矿井1-2煤层的开采,原煤煤质发生了较大变化,2012年该选煤厂扩建并投产了一期末煤分选系统,主要用于分选<13 mm粒级末煤,此时系统生产能力扩大到14 Mt/a[1]。
由于所采的1-2煤层原煤夹矸较多,且泥化现象严重,导致煤泥水处理系统负荷增加,煤泥水难以处理,循环水发黄甚至发黑,浓缩池溢流浓度有时接近100 g/L,严重制约整个系统的正常运行。因此必须对该选煤厂的煤泥水处理系统进行优化。
1 生产现状
1.1 存在问题
哈拉沟选煤厂末煤系统以1.5 mm预先脱泥,筛下煤泥水经分级旋流器0.35 mm分级后,底流成为粗煤泥,采用煤泥离心机回收;溢流直接进入浓缩池沉降,浓缩池底流采用4台压滤机处理,浓缩池溢流进入循环水池,作为系统冲水和脱介水。该选煤厂的煤泥水处理系统原则流程如图1所示。
图1 煤泥水处理系统原则流程
这种煤泥水处理工艺比较简单,在入选原煤煤质较好时,浓缩池负荷较小,煤泥量较少,循环水浓度很低,一般不超过3 g/L。但在处理1-2煤层原煤时,由于其中矸石较多,多为蒙脱石等,且泥化现象严重,导致煤泥水处理系统负荷增加,循环水发黄甚至发黑[2]。2015年2月,在处理1-2煤层原煤时,循环水连续7 d发黑,浓缩池溢流浓度接近100 g/L,严重影响整个系统的正常生产。
1.2 原因分析
哈拉沟选煤厂所用清水为矿井复用水,按照煤泥水处理中的药剂添加经验,以原煤入选量计算,煤泥水处理系统的正常药剂用量为聚合氯化铝(PAC)2 g/t左右,聚丙烯酰胺(PAM)9 g/t左右。由于复用清水硬度较高,其中的Ca2+、Mg2+有利于煤泥水沉降,需要添加的PAC较少,甚至可以不添加;经过现场多次用pH试纸测试对比,煤泥水呈中性偏酸性,这也有利于煤泥水的沉降。
3801浓缩池的煤泥水属于难沉降煤泥水,且其具有一定代表性。参考煤炭行业有关标准,对该煤泥水采样化验,其中的煤泥粒度组成见表1、表2、表3。
表1 3801浓缩池入料粒度组成
注:样品浓度为116.40 g/L
表2 3801浓缩池底流粒度组成
注:样品浓度为521.80 g/L
表3 3801浓缩池溢流粒度组成
注:样品浓度为94.10 g/L
根据表1—表3数据,结合煤泥水沉降现象,当循环水颜色发黑时,入料中<0.045 mm粒级产率为44.10%,底流中<0.045 mm粒级产率仅为27.90%,溢流中同粒级产率为58.50%,这说明大部分细颗粒没有得到有效沉降,直接随浓缩池溢流溢出,而细颗粒不断在系统中循环、积聚,导致循环水颜色发黑。此外,在浓缩池溢流堰上发现残留细泥,其颜色呈白色,这说明未沉降部分是由矸石泥化而来的,属于高灰细泥。
要实现煤泥水系统平衡,重点是实现煤泥厂内全部回收,因此不仅需要保证煤泥在浓缩池内的沉降效果,还需要保证最终回收设备的处理能力满足要求。此外,针对该选煤厂的矸石泥化现象,要尽可能减少细泥的循环、积聚[3]。
2 优化方案
2.1 增设药剂制备系统
目前,该选煤厂选用了一套自动制药系统,通过人工将药剂干粉添加到药斗,并预先设置参数。在煤泥水难以沉降时,现场操作人员一般会增加给药泵的频率,但当其频率超过45 Hz后,药剂溶液不能及时制备出来,容易导致系统出现断药现象。为了解决这个问题,操作人员将药剂溶液搅拌时间由原来的1 800 s减小至900 s,这样虽能保证给药的连续性,但药剂制备效果很差。现场手工检测发现,药剂溶液中存在很多小结团,说明药剂没有得到充分溶解。这不但对煤泥水沉降没有促进作用,而且造成药剂浪费,甚至对加压过滤机的处理效果产生不良影响[4]。
针对此情况,该选煤厂增设了一套药剂制备系统(备用),同时统一了制药标准,规定了药剂干粉用量范围,严格控制药剂溶液的搅拌时间,防止出现盲目操作的现象。
2.2 监测浓缩池澄清层厚度
浓缩池澄清层厚度的变化可以反映出煤泥水的沉降情况,如果对其情况掌握不及时,导致循环水发黑并进入循环系统,将难于有效处理。随浓缩池溢流出来的煤泥,一般粒度小、灰分高,其在系统内再次循环时,本身吸水膨胀,再加上泥化作用,颗粒粒度更细,回到浓缩池后更难沉降,导致系统内的细泥积聚加剧。
为此,该选煤厂制作了采水装置,定时对浓缩池溢流堰下方0~1.5 m范围内的循环水进行采取、检测,根据实际检测情况及时调整药剂用量。目前,已有选煤厂对超声波浓度计的检测效果进行测评,若该技术成熟并得到成功应用,不但方便煤泥水、循环水浓度的检测,而且能够实现药剂添加量的自动调节。
2.3 提高煤泥回收设备处理能力
该选煤厂二期工程建设时预留了板框压滤机的接口,但实际使用中并没有安装该设备。目前煤泥水处理系统有4台加压过滤机,用于处理浓缩池底流煤泥。从加压过滤机的工作原理来看,入料的粒度组成对设备压滤效果有一定的影响[5];一般而言,入料中的细泥越多,其越易粘附在滤布上,滤布孔隙越易被塞隙,形成滤饼后的脱落效果变差,设备排料时间延长。
为此,将部分孔隙0.075 mm的滤布更换成0.045 mm的,以减少滤液中的细泥含量。同时,为改善孔隙0.045 mm滤布的透气性,在压滤机的入料缓冲桶上方增设一套掺粗管道,将系统内部分0.5 mm粒级的粗颗粒掺入待压滤煤泥中。从实际观察现象来看,压滤机的排料效果得到改善,这对细煤泥的排出有利。此外,在每个生产班工作过程中,需要对所有的压滤机排空、清洗一次,尽可能减少滤孔堵塞现象的发生。
2.4 改变浓缩池连接方式
煤泥水处理系统现有3座φ30 m的浓缩池,其中1#浓缩池的标高高于2#、3#浓缩池,且2#、3#浓缩池的高度一致。在3台浓缩池同时运行的情况下,煤泥水先进入1#浓缩池,其溢流进入2#、3#浓缩池,即2#、3#浓缩池并联工作,1#浓缩池与2#、3#浓缩池串联工作。这种连接方式造成1#浓缩池的底流中粗粒级比重较大,2#、3#浓缩池的底流中细粒级比重较大,进而导致加压过滤机难于处理,压滤效果不理想。
为此,该选煤厂在1#浓缩池的入料管道上架设挡板,使3个浓缩池可以实现并联使用,以扩大煤泥沉降面积[6],改变压滤机的入料粒度组成。
2.5 合理使用PAC
在原煤矸石含量小时,泥化现象不严重,由于复用水的硬度偏高,所需的PAC量很少[7];但如果泥化现象比较严重,煤泥水的澄清层就会发黄,甚至发黑。这是因为水中的阳离子量不足,必须添加PAC来中和细泥表面的负电荷,使煤泥水体系失去稳定性[8],进而使其中颗粒迅速下沉。
根据实际生产经验,在洗选1-2煤层原煤时,要求操作人员必须添加一定量的PAC溶液,以保证高灰细泥在浓缩池内得到有效沉降[9]。
2.6 减少进入洗选系统的煤泥量
在洗选1-2煤层原煤时,入选原煤中<0.5 mm粒级的粉煤量在13%以上。在保证商品煤质量的前提下,如果能减少入选末煤中的细粒级含量,就可以极大地减小煤泥水处理系统的压力。如果原煤脱粉效率按70 %计算,则煤泥水处理系统的细煤泥量可以减少约88 t/h[10]。因此,建议采用一定的方法,将<6 mm粒级粉煤预先脱出,进一步提升煤泥水处理效果。
3 改造效果
在将滤布空隙调整为0.045 mm,并在入料中掺粗后,加压过滤机的处理效果明显改善(表4),在确保排料水分较低的情况下,其实际处理能力提高,4台加压过滤机每小时多处理细煤泥60 t,这为上一环节节省出更多的处理空间和时间。
表4 工艺系统优化前后加压过滤机的处理效果
在对该选煤厂煤泥水处理系统优化后,煤泥水沉降效果明显改善,浓缩池的澄清层厚度能够保持在0.80~1.50 m之间;处理面积扩大了706 m2,按照表面负荷率2.32 m3/(m2·h)计算,煤泥水处理能力增加约1 638 m3/h。末煤系统的入选率由约60%提升至80%,每小时多入选末煤500 t,精煤产量增加375 t/h。该选煤厂的末精煤销路较好,可作为特低灰或优质混煤出售,按照目前的销售价格计算,每年的销售收入可增加3.96亿元。煤泥水处理系统优化前后的技术经济效益见表5。
表5 末煤处理系统技术经济效益对比结果
4 结语
哈拉沟选煤厂根据现场实际情况,从煤泥性质、工艺流程等环节对生产系统进行了切合自身情况的优化。在对煤泥水系统优化后,煤泥水难沉降的问题得到解决,实现了洗水闭路循环,不仅保证了选煤厂的生产能力,还增强了生产系统对原煤煤质的适应能力,取得了良好的效果,这对同类型的动力选煤厂的煤泥水处理系统优化有一定的借鉴作用。
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