一起母差保护误动作事故分析及改进措施
2015-12-30阮柏松
曹 冕,阮柏松,王 欣
(1.淮沪电力有限公司田集第二发电厂,安徽 淮南 232098;2.淮南平圩发电有限公司,安徽淮南 232082;3.淮南电力检修公司,安徽 淮南 232082)
一起母差保护误动作事故分析及改进措施
曹 冕1,阮柏松2,王 欣3
(1.淮沪电力有限公司田集第二发电厂,安徽 淮南 232098;2.淮南平圩发电有限公司,安徽淮南 232082;3.淮南电力检修公司,安徽 淮南 232082)
介绍了某电厂发生的一起母差保护误动作事故,从Ⅱ母线第1套母差保护装置跳闸后、Ⅱ母线恢复过程中及5033开关停运后的设备检查3方面调查,分析了母差保护误动作事故的原因,并提出了相应的改进措施。
母差保护;误动作;电流互感器;两点接地
1 事故现象
某电厂500 kV升压站系双母线3/2断路器接线方式,第1,2套母差保护均采用ABB公司生产的RED521保护装置,于2006年安装投运。RED521保护装置采用比率制动原理,是快速和有选择性的分相母线保护装置。由于该厂配置的母差保护不符合双重化配置的要求,且不具备事故录波功能,厂家也不再提供备品,影响了母差保护装置的正常使用维护,故该电厂于2013年更换了这2套母差保护装置。
2012-05-05T21:58,电厂集控室报警光字牌发“5013开关事故跳闸”,NCS报警画面发“Ⅱ母线第1套C相差动保护动作”、“Ⅱ母线第1套差动保护动作”、“5023开关事故跳闸”、“5033,5043,5053开关总跳闸动作”报警。NCS画面上显示5013,5023,5033,5043,5053开关跳闸,Ⅱ母母线电压降为0。
2 事故原因调查
2.1 Ⅱ母线第1套母差保护装置跳闸后检查
(1) 第1套母差保护装置的实际定值与定值单一致。
(2) 第1套母差保护装置有“TRP L3”(C相跳闸)报警。
(3) 线路5312和5302的线路保护B相零序元件、接地选相元件及Ⅱ/Ⅲ距离元件启动(2线路接地故障由相邻变电站保护切除)。
查阅5312和5302线路的录波图可知,5013开关的跳闸是在接地故障切除后1~2个周波内发生的,而5043开关的跳闸则是延后10个周波左右发生的,二者相差的时间就是跳闸位置辅助继电器的动作时间。
(4) 就地检查5013,5023,5033,5043和5053开关的CT(电流互感器)二次回路,没有开路现象。
2.2 Ⅱ母线恢复过程中检查
(1) 合上5033和5013开关后,对比第1,2套保护装置,发现第1套L3(C相)制动电流约比第2套大100 A(一次值,下同)。
(2) 合上5033,5013和5043开关后,对比第1,2套保护装置,发现第1套L3(C相)的制动电流约比第2套大100 A,差动电流约比第2套大100 A。
(3) 合上5033,5013,5043,5053和5023开关后,对比第1,2套保护装置,发现第1套L3(C相)的差动电流为182 A,制动电流约为930 A;第2套L3(C相)的差动电流为13 A,制动电流约为830 A。
(4) 合上5033,5013,5043,5053和5023开关后检查母差保护二次电流相序正确。
(5) 对母线保护中5033开关电流进行向量核对,数据如表1所示。
在Ⅱ母第1套保护屏后短接5033开关CT 3相CT侧电流,断开保护侧连片,用钳形表测量保护屏CT侧电流,数据如表2所示。
表1 5033开关电流向量值
表2 CT侧电流向量值
通过以上测量数据,初步确认可能是外回路异常造成了Ⅱ母母差第1套5033开关C相电流相位不正确。
2.3 5033开关停运后检查
(1) 在5033开关CT端子箱,测量Ⅱ母第1套母差保护电流,测量数据如表3所示。
表3 第1套母差保护电流数据
(2) 在5033开关CT端子箱,短接Ⅱ母第1套母差保护,断开连接片,测量其电流,测量数据如表4所示。
表4 保护侧及CT侧电流数据
(3) 在5033开关CT端子箱,短接Ⅱ母第1套母差保护绕组(7S绕组),断开端子连接片,在5033开关C相CT本体二次接线端子盒,测量Ⅱ母第1套母差保护绕组(7S绕组)电流,测量数据如表5所示。
表5 CT端子盒内电流数据
(4) 拆开5033开关C相CT本体二次端子盒至CT端子箱的电缆两侧,用500 V摇表测该电缆绝缘,测量数据如表6所示。
表6 电缆绝缘数据
(5) 在5033开关CT本体二次端子接线盒处(A,B,C 3相),检查二次绕组7S1,7S2(Ⅱ母第1套母差保护)绝缘,测量数据如表7所示。由此可以确定5033开关C相CT 7S绕组接地。
表7 二次绕组7S绝缘数据
2.4 5033开关C相CT返厂检查
查阅设备定期巡检记录,2012-04-28Ⅱ母第1套母差保护C相差流为7 A,说明在当日前Ⅱ母第1套母差保护5033开关C相CT回路无异常。
2012-05-05母差保护动作后,5033开关C相CT返厂检查,发现该CT二次绕组中7S2引出线靠近二次引线延长管处因受压而破损并对地击穿。
3 母差保护误动作原因分析
(1) 5033开关C相电流互感器二次引出线绝缘损坏被击穿接地。5033开关电流互感器二次引出线绝缘破损,存在绝缘隐患。5月5日晚线路5302和5312 B相接地,造成升压站内地电位升高,地电位“反击”使5033开关C相电流互感器绕组7S2引出线绝缘破损处对地击穿,造成接地。
(2) 升压站与保护屏母差CT回路2个接地点间的电流使母差保护误动作。5033开关C相电流互感器7S2接地后,造成母差电流回路两点接地。在线路接地时,由于升压站内的CT二次接地点处地电位升高,远高于母差屏电流二次回路接地点的电位,此时2个接地点间产生很大的感应电流流经母差电流回路(见图1),导致母差保护误动。
图1 5033开关电流回路示意
为此,将5033开关C相CT返厂检修,并经相关试验,验证性能符合要求。再将5033开关C相CT 恢复运行,并作向量测试正确。
4 改进措施
(1) 加强对电流互感器二次绕组及二次回路的绝缘监督检查,使其规范化,以便及时发现并消除电流互感器和二次回路的绝缘缺陷。
(2) 5033开关拉开(母差CT二次回路2个接地点尚未消除)后,测试到母差保护C相有0.5~0.8 A的电流,表明正常情况下升压站与保护屏柜处地电位也不均匀。而当一次设备有接地短路故障电流流入升压站接地网时,2处的地电位差将更加显著,这是继电保护安全运行的重大威胁。故建议查明较高电位差的原因,并研究采取均衡地电位的措施,以防止继电保护装置发生异常动作。
(3) 建议调查升压站接地网接地电阻是否合格,接地网结构是否符合规程规定,腐蚀情况是否严重。如有问题应加以改造,以消除地电位“反击”的根源。
1 E.R.WHITEHEAD,王 璋.输电线路的保护[J].高电压技术,1981(1).
2 邱关源.电路(第四版)[M].北京:高等教育出版社,1999.
3 王维俭.电气主设备继电保护原理及运行[M].北京:中国电力出版社,1985.
2014-11-01。
曹 冕(1985-),男,助理工程师,主要从事电力系统继电保护专业工作, email:seam19@163.com。
阮柏松(1982-),男,工程师,主要从事电力系统继电保护专业工作。
王 欣(1982-),男,助理工程师,主要从事电力系统继电保护专业工作。