PA6回收装置问题分析及解决办法
2015-12-22裴瑞瑞北京华福工程有限公司武汉分公司湖北武汉430223
裴瑞瑞(北京华福工程有限公司武汉分公司,湖北 武汉 430223)
PA6聚合装置是以己内酰胺为主要原料,生产聚酰胺6(PA6)纺丝级干切片,该工艺技术经历了从小容量到大容量,从间歇聚合到连续聚合,工艺技术日趋合理、成熟。PA6连续聚合流程简述为:液态己内酰胺-添加剂系统-消光剂制备-预聚合-后聚合-切片生产-切片萃取-切片干燥和冷却-切片输送/储存和运输。
1 PA6单体回收装置工艺流程
在PA6切片生产过程中,切片中含有己内酰胺单体及低分子物,可经萃取塔用热水将其萃取出来,即萃取水。己内酰胺回收装置是指从萃取水中回收己内酰胺单体。回收的单体可作为聚合的原料回用,以减少原料消耗。PA6回收装置包括:萃取水蒸发、低聚物分离、解聚、己内酰胺精馏。
1.1 萃取水蒸发
PA6切片萃取过程中产生的萃取水首先进入萃取水罐,后泵送至萃取水蒸发装置以分离水中的己内酰胺/低聚物。为了节能,萃取水在配有一个机械蒸汽压缩系统的三效蒸发系统中连续蒸发,可将萃取水中的己内酰胺浓度由10%(wt)提高到85%(wt)。为了减少己内酰胺的损失和污染环境,排放的蒸汽经填料塔整流,冷凝物在萃取中得以再利用。
1.2 低聚物分离
低聚物分离的目的是从己内酰胺/低聚物溶液中分离出低聚物。当低聚物在分离器底部被排出并送到解聚单元时,己内酰胺/水被蒸发。
1.3 解聚
解聚系统是将分离出来的低聚物分解为己内酰胺。在解聚齐中,低聚物通过蒸汽和催化剂的作用下被连续地解聚成己内酰胺;己内酰胺水蒸汽混合物输送到精馏工序的预脱水塔进行脱水,己内酰胺被冷凝以及己内酰胺水溶液被浓缩,浓度可提高到99%(wt)。
1.4 己内酰胺精馏
精馏单元用来分离回收己内酰胺中的低废物和高沸物。在精馏中,利用三个精馏塔(预脱水塔、预精馏塔、主精馏塔)将己内酰胺溶液在真空条件下连续精馏。为了约束酸的组分,加入某些化学助剂以显著增加被精馏的己内酰胺的PM值。精馏后的己内酰胺通过储槽经泵送回聚合装置作为原料进行回用。
2 PA6单体回收管道堵塞问题及解决办法
2.1 造成管道堵塞的原因
在低聚物分离器中,被蒸发出来的己内酰胺/水从分离器顶部引出至精馏单元的预脱水塔,但同时其气相中会带入少量低聚物颗粒。低聚物颗粒累积会造成
工艺管道及压力表连接管的堵塞,使管道阻力加大、仪表不能正常指示,从而对正常运行产生影响。
2.2 解决办法
2.2.1 水平管道设置一定的坡度,坡向低聚物分离器,以尽量减少水平管道中低聚物颗粒的累积,详见图3.2-1。
2.2.2 在管道的每个弯管处设置DN100的手孔,这样设置便于清扫水平管和垂直管中的颗粒物,以免造成管道堵塞,详见图3.2-1。
2.2.3 压力表要求斜45°进行安装,且在压力表根部阀前连续通入低压纯氮气。此氮气的作用就是对压力表连接管进行吹扫,以避免堵塞,可保证压力表正常指示,详见图3.2-1。
图3.2-1
图4.2-1
3 PA6单体回收液相导热油系统问题及解决办法
3.1 导热油管道及热量问题
3.2 管道放空和积液问题
在PA6单体回收装置中,高温液相导热油系统是个封闭的循环系统,被用来对分离器和换热器进行加热;己内酰胺/低聚物溶液温度较高的管道,高温液相导热油被通入夹套管内对工艺介质进行伴热。然而不同于封闭的冷却水循环系统,高温液相导热油介质受温度的影响,会一直以较低的速率进行分解,产生裂变气体。此气体不断积累,将导致封闭循环系统不能正常运行。为了确保导热油系统正常运行,且避免高点积气、低点积液,管道布置时要保证导热油系统的管线可以自动高点放空、低点排液。
3.3 热量利用问题
在高温液相导热油封闭系统运行过程中,如果导热油管线设置不合理,导热油将不能充满管道截面,导致热量利用不充分,加大热损失。
3.4 解决办法
3.4.1 导热油分解产生的裂变气体必须要对其进行有目的收集和排放;
3.4.2 流速较低的导热油管线在高点处必须进行连续放空;
3.4.3 水平的导热油管线要保持一定的坡度,便于排液;
3.4.4 导热油补充管道一般是接在主管道的最低处,且是从下部接入;导热油回流管线一般是接在主管道的最高端,且是从上部接触。这样设置就可以保证系统自动高点放空,通过导热油补充管道排凝,详见图4.2-1。
3.4.5 两段夹套管中如设有带夹套的流量计元件,由于施工原因,前段夹套管的导热油回流管线要从底部接出,再从流量计夹套的底部进入,这样将导致导热油不能充满前段夹套管的管道截面,为了充分利用热量,就要另外设置前段夹套管到后段夹套管的旁路管线;
3.4.6 导热油管线要尽量短,减少折弯。
4 结语
通过对PA6单体回收装置存在的问题进行分析,在工程设计中,我们要多方面进行考虑,从单体回收应用的实际出发,研究制定出最切合实际的解决办法,确保生产系统能够正常运行。
[1]杨军.PA6聚合生产技术[J].合成纤维工业.1996,19(2).
[2]张柏松.PA6单体回收用间歇蒸馏系统的比较[J].合成纤维工业,2007,30(6).
[3]刘小平.PA6单体回收蒸馏系统的改进[J].广东化纤,1990,3(1).