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RH冶炼IF钢控氮工艺实践

2015-12-22王现周刘彬徐宝剑

河南冶金 2015年2期
关键词:炼钢厂钢液脱碳

王现周 刘彬 徐宝剑

(河北钢铁集团邯钢分公司邯宝炼钢厂)

0 前言

目前,IF 钢国内市场需求旺盛,但生产技术难度较大。其中,钢水中氮一般要求控制在30 ppm 以内,对工艺控制水平和设备保障能力要求较高,是诸多企业在开发IF 钢时遇到的一个共性问题。2014年,邯宝炼钢厂IF 钢成品氮超出钢种标准炉次达0.7%。为了保证IF 钢成品氮的控制,对RH 真空炉冶炼环节进行了攻关,采取了一系列有效措施,提高了IF 钢成品氮合格率。

1 IF 钢的冶炼工艺及工艺装备

1.1 冶炼工艺

铁水预处理—转炉—RH—连铸

1.2 主要工艺设备

1.2.1 铁水预处理

邯宝炼钢厂有2 套铁水预处理设施,由达涅利康力斯设计,设计能力520 万t/年,采用Ca0 -Mg复合喷吹工艺,基础自动化控制系统等,

1.2.2 转炉

邯宝炼钢厂有3 座公称容量250 t 的顶底复合吹炼转炉,采用顶底复吹工艺,顶吹氧气,底吹惰性气体(氮气或氩气),全汽化冷却烟道系统,副枪技术,溅渣护炉技术等。主要设备参数见表1。

1.2.3 RH 精炼炉

邯宝炼钢厂RH 精炼炉设备从德国西马克公司引进,采用了双工位炼钢,真空槽快速更换、多功能氧枪等技术。主要设备参数见表2。

表1 转炉主要设备参数

1.2.4 铸机

邯宝炼钢厂从德国西马克公司引进2 台(900 mm ~2150 mm)×230 mm 双机双流板坯连铸机,采用了钢包下渣检测,全程无氧化保护浇注、结晶器漏钢预报,扇形段动态轻压下等技术。

2 IF 钢的成分要求及控氮原理

2.1 IF 钢化学成分

邯宝炼钢厂生产的IF 钢(以牌号DC06 为代表)的主要化学成分见表3。

2.2 IF 钢的控氮机理与关键

对IF 钢而言,氮为有害元素,在钢中易于钛、铝等合金元素形成氮化物夹杂,降低钢的塑性和冲击韧性,在生产过程中需要严格控制。从热力学分析,氮气为双原子分子,真空下脱氮遵循脱氮的平方根定律,提高并保持较高的真空度是脱氮的必要条件。从动力学分析,由于氮原子半径比氢大,在钢中的扩散系数比氢原子小两个数量级,故真空下脱氮速度比脱氢慢,一般需要较长的高真空保持时间才可达到较稳定的脱氮效果;另一方面,在真空精炼时,脱氮为二级反应,脱氮速度还要受氮原子在钢液中的传质和界面反应速度的影响[1]。邯宝炼钢厂在冶炼IF 钢时采用的是转炉-RH 工艺路线,转炉出钢氮含量一般控制相对较低,w[N]<25 ×10-6。因此,氮在钢液中的传质应为脱氮的限制性环节,在极限真空下增大环流,提高传质的动力学条件是提高脱氮速度的关键。

表2 RH 主要设备参数

针对IF 钢控氮问题,邯宝炼钢厂采取了如下措施:采用合理的炼钢工艺,来降低钢中氮含量,精炼RH 工序一方面是通过采用高真空、大环流量的深处理模式,保证RH 良好的脱氮能力;另一方面是减少原材料和大气对钢水的增氮,以保证RH 的控氮效果。

3 RH 冶炼过程控制分析及措施

表3 IF 钢的化学成分(质量分数)

3.1 RH 处理前期的控制

高的脱碳速率带来高的脱氮速率[2]。因此在处理前期主要是提高脱碳速度,相应就提高了脱氮速率。要提高脱碳速率就要控制RH 初始碳和氧含量,合适的碳和氧含量可以减少RH 吹氧量,有利于脱碳反应的进行。转炉控制RH 初始碳在0.015% ~0.04%之间,氧含量在0.04% ~0.07%左右,见表4。

表4 RH 处理前碳和氧

在RH 处理前期尽快降低真空槽真空度,通过工艺优化缩短了深真空时间,要求4 min 左右,真空度降到1.2 mbar 以下;真空脱气时间在20 min 以上,采取措施后提高了脱碳反应速率,相应的也提高了脱氮反应速率。

3.2 RH 处理中期的控制

RH 处理中期主要是在强制脱碳结束后,此时脱碳明显减弱,产生的CO 气泡不能主导脱氮反应,必须快速提高真空度、提高提升氩气流量和钢水循环流量等,以创造再深脱氮的良好条件,这是维持继续深脱氮的关键。

IF 钢真空处理前4 min,碳氧反应剧烈,钢水喷溅太厉害,真空度控制在80 mbar ~120 mbar 左右;真空处理4 min 后,真空度控制要处于极限真空度,即1.2 mbar 以下,目的是增大钢液与真空接触面积,在高真空度下继续深脱碳和降低钢水中氮含量。IF 钢冶炼时的真空度控制情况如图1 所示。

图1 IF 钢冶炼时的真空度控制曲线

3.3 RH 处理后期的控制

RH 处理后期主要是控制钢水中的氧含量。保持钢水中极低的氧及硫含量对RH 处理后期深脱氮至关重要,因为氧、硫为钢液表面活性元素,扩散比氮快,阻碍氮向反应面扩散,影响钢液深脱氮。IF钢真空处理20 min 后,脱碳基本结束,IF 钢一般采用铝粒脱氧,可将钢中氧含量降低到10 ×10-6以下,同时通过铁水的预脱硫及转炉冶炼工序控制回硫,可以将硫含量控制在100 ×10-6以下,保证了处理后期的深脱氮。

整个RH 真空处理过程中,环流气量采用表格控制模式,即在不同的处理时间,气量按照程序设定自动调节,调节范围在2000 NL/min ~3500 NL/min之间。RH 处理前期,碳氧反应剧烈,环流气量控制在2000 L/min 左右,RH 处理中后期,将环流气流量由前期的2000 L/min 提高到2900 L/min,目的是增大钢水循环流量可以促进[C]、[O]、[N]向CO 气泡的扩散,使钢液中产生更多的CO 气泡,增大了循环管上升区的气液相界面,同时也使喷溅到真空室的悬浮液滴增加,增大了钢液乳化区的气液相界面,使脱碳速度加快,从而有利于脱氮。环流气量控制情况如图2 所示。

图2 IF 钢真空处理下环流气量控制图

3.4 RH 真空系统各连接部位的密封

RH 炼钢前,用低碳高温钢水洗真空槽,要求循环15 min 以上;检查真空泵系统密封效果,要求极限真空度达到1.2 mbar 以下。邯宝炼钢厂每周按照计划对RH 真空系统进行定修,查看蒸汽喷射泵磨损情况,对各级泵体进行检查,出现泵体损坏,则进行补焊或更换;重点对移动弯头和下料管密封圈进行检查,维护。钢水冶炼时,设备维护人员到现场保产,发现真空度异常,立即进行检漏、封堵,保证真空系统真空度满足钢种工艺要求。

真空槽的密封主要是做好三个方面的工作:1)提高热弯管与真空槽上部连接处密封胶圈的耐火度,同时真空槽快换作业要精细化操作,保证此处的密封效果;2)做好下部槽与上部槽连接处的密封,特别是要保证此处法兰的冷却效果,防止法兰变形;3)针对下部槽及浸渍管使用后期要做好监控,测量下部槽表面温度,如果温度超过300 ℃,下线处理,防止环流管及浸渍管泄漏。

3.5 合金增氮量的控制

实际生产发现,RH 处理后期钢水氮含量没有显著的降低,个别炉次有增加的现象。主要原因是由于RH 处理过程要进行部分元素的合金化,合金带入一部分氮含量,加之部分炉次真空密封不好造成吸氮,使得RH 脱氮与合金及系统增氮基本抵消。因此必须严格控制合金的含氮量。

首先RH 精炼炉所用合金要保证干燥,地面料仓严格把关,发现合金含水量大,不接收该批合金,并且通知合金库,将合金进行晾晒,烘烤,合金干燥后再上料仓。RH 精炼炉上料时,上料工全程监护,对物料二次确认,发现混料或物料异常时,及时停止上料,避免不合格物料进入RH 料仓。

4 生产效果

通过采取上述一系列措施,IF 钢成品氮不合格炉次比例由2014年的0. 7% 下降到2015年的0.3%,IF 钢控氮取得一定效果,炼钢厂成品氮成份控制水平显著提高并趋于稳定。2015年以来随机抽查8 炉IF 钢,成品氮含量均控制在30 ×10-6以下,具体情况见表5。

表5 成品氮控制情况

5 结论

1)精炼RH 工序处理前期提高脱碳速度,处理中期快速提高真空度、提高提升氩气流量和钢水循环量,处理后期控制钢水中的氧含量是保证IF 钢RH 控氮的关键。

2)加强真空系统的密封,设备室定修和现场保产相结合是保证IF 钢RH 控氮的基础。

3)料仓合金严格把关,加强上料管理,减少合金增氮量是稳定IF 钢RH 控氮效果的有力措施。

[1]宋万平,李晶. 钢液中氮含量控制的工艺研究,河南冶金,2008,16(5):4 -6.

[2]章奉山,朱万军. 利用RH-KTB 工艺同时深脱碳和氮,炼钢,2007,23(2):14 -17.

[3]成国光,萧忠敏,姜周华,等.新编钢水精炼暨铁水预处理1500问[M].北京:中国科学技术出版社,2007:3.

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