眉状示功图的分析与解释
2015-12-21侯丽丽吉林油田分公司新立采油厂吉林松原138000
侯丽丽(吉林油田分公司新立采油厂,吉林 松原 138000)
1 实测示功图的取得
该眉状实测示功图是在3月份上旬的旬图测试时取得的,如图1所示。上载荷弯曲呈圆弧状,下载荷也是如此,在左下角与功图起点汇合,形状如人的眼眉,测试员以为是仪器问题,于是复测,结果与原图形一致;经过测调试显示仪器正常,上交技术人员查看实测示功图后,难得出结论。只是初步认为可能是气锁或是泵堵。
2 对比分析
2.1 实测功图分析:
从图形我们可以看出,某井的最大载荷为63.90KN,最小载荷为19.33KN,冲程3.17米,冲次2.23次。理论最大载荷35.17KN,理论最小载荷25.0KN。便于说明,在图2上标出A、B、C、D四个点,如图2所示。AB为增载线,AB为斜线段。直到B点,游动阀关闭,固定阀打开。BC段为上载荷线,表示杆管弹性变形结束,载荷增至最大,活塞开始跟光杆同步上行到上死点C,此过程中泵筒进液,井口排液,到达C点时,上冲程完毕;在理论示功图中,BC线为一条直线,而图中BC线为一条圆弧线,而且最大载荷高于理论最大载荷28.73KN,分析认为可能由于泵筒内存在砂垢或蜡垢,而使活塞在上行的过程中摩擦阻力增加而产生了向上弯的弧线。CD为卸载线,即驴头开始下行,此时固定阀处于打开状态,游动凡尔无法打开,此时悬点载荷在变小,杆管与前一过程发生相反的弹性变形,直至D点弹性变形结束,固定阀关闭。DA段为下载线,活塞开始跟光杆同步下行到下死点A,而此图表明冲程的循环过程没有明显进液过程,形成了尖角形和与BC段类似的向上弯的弧线,分析认为,下载荷的弧线的产生与气体影响有直接关系。从图形上看,左上角与右下角均棱角分明,没有出现圆弧,即没有出现游动阀和固定阀延迟打开的现象,说明游动阀和固定阀没有漏失。
2.2 单井数据对比
从数据库中,我们调取了甲井在2014年12月到2015年2月的实测示功图。
从对比中我们发现,几张图的上行程很相似,而充满程度逐渐变差,最大载荷也逐渐增加,直到2015年3月出现了类似眉毛似的实测示功图。测取动液面得出液面为1103米。该井的泵挂1079米,即动液面在泵挂以下24米。
甲井的产量、综合含水、泵效、动液面均呈逐月下降趋势,该井于
201 4年1 2月9日—12日卡泵清检后,换泵由∮44毫米泵换成了∮38毫米泵,使理排下降,但泵效仍呈下降趋势。
2.3 完井总结资料
调取甲井的2014年12月12日的完井总结报告,施工详细说明中的记载,“作业过程中起生产杆共116根,起生产管柱112根(现场拆泵发现蜡卡),清蜡,全井蜡堵”。该井结蜡非常严重,从这口井的实测示功图最大载荷数据我们也能发现,载荷逐渐增大,说明摩擦阻力逐渐增大,结蜡逐渐增大。2月16日热洗后,测得示功图显示最大载荷下降,说明热洗对清除蜡堵,降低摩擦阻力是有效的。
2.4 区块基础数据
该区块含油面积11.48Km2,地质储量1336.17万吨,可采储量544.19万吨,储层孔隙度14.4%,渗透率17.7毫达西,油层中部深度1261米,原始含油饱和度55%,原始地层压力12.2MPa,饱和压力9.6 MPa。
该区块于2014年11月1日开始陆续有9口水井打井停注,使地层压力急剧下降,压力的降低使原油中气体不断脱出,降低了原油对蜡的溶解能力,初始结晶温度提高,同时气体膨胀,发生吸热过程,也促使油流温度降低,从而加重了蜡晶的析出和沉积,油层生产能力急剧下降,产生供液不足,持续到2015年3月,动液面接近泵挂深度。
综上所述,眼眉状的实测示功图的形成是由油井结蜡,气体影响,供液极差共同作用的结果,而问题的根源就是:区块无能量补充,压力下降,油层生产能力下降。
3 解释结果
根据以上我们对实测示功图的数据、对比、分析,我们得到了以下结果:
3.1 该井的深井泵没有问题,即不存在泵漏失现象。
3.2 油层压力下降快,油层供液能力极差,原油脱气严重,结蜡严重。
3.3 泵筒内有蜡垢。仍存在卡泵危险。
3.4 生产参数偏大,泵效低。
4 结语
在实际生产中,总会得到很多形状特殊的示功图,但是我们只要认真地调取各项相关数据对比、分析、研究,就能够找到事实的真相,得到正确的实测示功图诊断,提出合理的处理意见。
[1]示功图在生产实际中的应用分析.黄玉平.青海石油.2010/04.