开普太希水利枢纽帷幕灌浆施工存在问题及处理措施
2015-12-16王宗强
王宗强
(新疆水利厅喀什噶尔河流域管理处,新疆 喀什 844000)
1 工程概况
开普太希水利枢纽位于新疆乌恰县库孜洪河出山口上游2.5km的中低山区,属于拦河式水利枢纽工程,南距乌恰县城11km。枢纽主要由沥青混凝土心墙砂砾石坝、导流泄洪冲砂引水隧洞和开敞式溢洪道组成。最大坝高48.4m,工程规模为Ⅳ等小(1)型工程,大坝为3级建筑物,大坝设防烈度为Ⅸ度,动峰值加速度为0.4288g。
大坝基岩进行帷幕灌浆,帷幕灌浆为单排孔,孔距2m,设计帷幕灌浆深度22-28.85m,共设帷幕灌浆孔141个。
2 帷幕灌浆施工过程
工程设计帷幕灌浆为单排孔,按照排内分序加密的原则进行灌浆,灌浆孔除先导孔和检查孔外,均按孔口封闭自上而下分段卡塞,孔内循环式灌浆工艺施工,射浆管距孔底不大于50cm。
2.1 钻孔
灌浆孔造孔采用ZQS-1000型潜孔钻机和XY-Ⅱ型地质岩芯钻机造孔并配合取芯,灌浆孔方向均垂直于混凝土铺盖,孔径91mm,孔深按设计图纸施工。
2.2 钻孔冲洗和裂隙冲洗
所有灌浆段在灌浆前均进行钻孔冲洗和裂隙冲洗。钻孔完成后,直接用灌浆管通入大流量水流,从孔底向孔外对灌浆段进行钻孔冲洗,冲洗至回水清澈干净后10min结束,孔内残存的沉积物厚度不超过20cm;钻孔冲洗完成后,对灌浆段卡塞并用压力水进行裂隙冲洗,冲洗压力采用该段80%的灌浆压力,裂隙冲洗至回水清澈干净后10min结束。
2.3 压水试验
灌浆前先导孔采用分段卡塞进行简易压水试验,灌浆后检查孔采用单点法分段卡塞进行压水试验,压水试验压力为该段灌浆压力的80%。简易压水试验每5min读一次压入流量,读四次以最后一个流量值作为计算流量,计算透水率;单点法压水每5min读一次压入流量,取最后的稳定流量值作为计算流量,计算透水率。在稳定压力下,每5min读一次压入流量,连续四次读数中最大值与最小值之差小于最终值的10%,或最大值与最小值之差小于1L/min时,本段压水试验结束,取最终值作为计算值。
2.4 灌浆
2.4.1 灌浆压力
灌浆压力及各试验段长见表1。
表1 灌浆压力及各段试验段长
2.4.2 灌浆过程
灌浆浆液选择水灰比为 3∶1、2∶1、1∶1、0.8∶1、0.6∶1 和 0.5∶1 六个比级,开灌浆液水灰比为3∶1,浆液浓度由稀到浓,逐级变换。
压力表安装在孔口回浆管上,压力读数以压力表指针摆动的中间值为准。为避免浆液流串过远,并减少发生抬动破坏的可能性,与铺盖接触段和注浆量大的孔段采取分级升压,当灌浆压力保持不变,注入率持续减少时,或在注入率保持不变而灌浆压力持续升高时,不改变浆液水灰比。当某一比级注浆量已达300L以上或灌浆时间已达1h,而灌浆压力和注入率均无显著变化时,换浓一级浆液继续灌注,当注浆率大于30L/min时,根据具体情况越级变浓。在选择的灌浆压力下,当注浆率小于1/min,继续灌注60min,该段灌浆结束。
2.5 封孔
灌浆孔全孔灌浆结束后进行封孔,采用分段灌浆封孔法封孔,封孔灌浆压力与该段灌浆压力相同,灌注0.5∶1的纯水泥浆进行封孔,当注入率不大于1L/min,延续30min停止。封孔灌浆结束沉淀凝固后,孔口沉淀部分用水泥砂浆人工分层封填捣实,与混凝土铺盖表面平。
3 存在问题分析处理
3.1 基岩透水率情况
从设计勘察提供的基岩资料,强风化带厚度10~12m,透水率为 32.5~65.7Lu,属中等透水层;弱风化带厚度15m,透水率为5.3-12.5Lu,属弱—中等透水层;基岩埋深30.0~34.5m以下,透水率小于5Lu。
灌浆前先导孔的压水试验结果,设计灌浆深度以下22-28.85m 段,0+080.3 透水率为 19.3Lu,0+088.3 透水率为 19.7Lu,0+128.3 透水率为23.1Lu,0+136.3 透水率为22.2Lu。
建设、设计、监理、施工单位抽检试验结果,除 0+129.3 孔 3.5 ~8.6m 段采用超标准的压力0.8Mpa致使灌浆孔串水,透水率为10.8Lu以外,桩号0+085.3,深度在 28.57 ~33.87m 段透水率为 7.2Lu;桩号 0+129.3,深度在 22 ~28.85m 段透水 率 为 12.7Lu,28.57 ~ 33.87 段 透 水 率 为6.0Lu;桩号 0+063.3,深度在 22 ~28.85m 段透水率为 3.6Lu。
3.2 基岩压水试验数据分析
从设计勘察、先导孔、抽检试验的结果看,灌浆设计深度处的基岩透水率均大于5Lu,与原设计的要求δ≤5Lu是不符的,从设计勘察资料看,帷幕灌浆设计底线应该在10Lu范围内,设计单位对此给予了确认。
帷幕灌浆前先导孔的压水试验透水率数据较大,经设计、监理、施工单位分析认为数据有偏差是可以理解的,其一帷幕灌浆时,浆液渗至下部岩石,对灌浆下段的透水率有一定的影响;其二不同位置的试验数据肯定有一定的差异。
3.3 帷幕灌浆过程中发现的问题:
帷幕灌浆时,发现桩号0+88.3孔深在23~28m段灌浆过程中,钻孔桩号0+96.3、0+100.3、0+104.3三孔同时冒水,三孔有相互串孔连通现象。桩号0+128.3钻孔深度在28~33m时,钻孔涌水,水中带有硫磺气味。
从钻孔取芯观察,在桩号0+080~0+100段和桩号0+120~0+135段,基岩裂隙较发育,同时存在纵向裂隙,造成压水试验时孔内卡塞止水困难,透水率较大,并在深度23~28m处有承压水从孔口溢出。
3.4 对发现问题的处理措施
根据上述地质现象,经设计、监理、施工单位的技术人员分析,认为桩号0+080~0+135段基岩相对较破碎,并具有一定的连通性,存在承压水。考虑到部分地段的地质原因,设计单位对帷幕灌浆的深度进行调整。
桩号0+080~0+100段,帷幕灌浆深度加大到35m;桩号0+100~0+120段,帷幕灌浆深度加大到30m;桩号0+120~0+135段,帷幕灌浆深度加大到35m。
考虑到深层地基含有硫化物的因素,对加深段灌浆采用42.5R中抗硫水泥。
4 灌浆资料统计分析及效果检查
4.1 水泥注入量统计分析
经统计坝基帷幕灌浆水泥注入量Ⅰ序孔为300.7kg/m、Ⅱ 序 孔 为 241.5kg/m、Ⅲ 序 孔 为221.2kg/m,平均水泥注入量 254.5kg/m;左坝肩帷幕灌浆水泥注入量Ⅰ序孔为194.24kg/m、Ⅱ序孔为181.71kg/m、Ⅲ序孔为 168.03kg/m,平均水泥注入量181.32kg/m。右坝肩帷幕灌浆水泥注入量Ⅰ序孔为262.65kg/m、Ⅱ序孔为 198.89kg/m、Ⅲ序孔为105.37kg/m,平均水泥注入量 188.97kg/m。基本反映出随着帷幕灌浆次序加密,水泥注入量递减的规律。
4.2 灌后压水试验资料统计
帷幕灌浆质量检查共布设了13个检查孔(总灌浆孔数为141个,占总孔数的9%),检查孔进行单点法压水试验,测定基岩灌浆后的透水率情况,见表2。对压水试验资料进行统计,透水率小于1Lu的段数为31段,占总段数的44.3%;透水率值在1~3Lu之间的段数为32段,占总段数的45.7%;透水率值在3~5Lu之间的段数为7段,占总段数的10%。
表2 帷幕灌浆质量检查孔透水率情况测定
5 结论
开普太希水利枢纽坝基帷幕灌浆施工于2009年12月22日开始,至2010年5月10日灌浆结束,2011年12月下闸蓄水,工程运行至今,经受了数次3级以上地震的考验,坝后无渗水。通过对帷幕灌浆压水试验资料统计分析,该工程帷幕底线设计高程的修正满足规范要求,坝基帷幕灌浆的质量是完全有保证的。