东榆林水库除险加固措施简述
2015-12-16翟王娟
翟王娟
(山西省水利水电勘测设计研究院,山西 太原 030024)
1 工程概况
东榆林水库位于桑干河干流上游,地处朔州市朔城区大夫庄乡东榆林村,是一座以灌溉为主,兼顾防洪的中型水库,水库控制流域面积3430 km2,总库容6500万m3。水库枢纽建筑物由主坝、副坝、泄洪闸、灌溉涵洞组成。
主、副坝为均质碾压土坝。主坝长1135 m,最大坝高15.5 m,坝基设有高喷板墙防渗,上游坝坡设复合土工膜防渗。在主坝桩号1+135处接副坝,副坝长8766 m,最大坝高8.5 m,副坝0+000—4+500坝段坝基设有高喷板墙防渗,上游坝坡0+000—4+430设复合土工膜防渗。副坝0+000—3+800坝段下游坡脚设有无砂混凝土排渗暗管,其中桩号0+956—3+800暗管渗水排入地表明渠,0+000—0+950暗管渗水排入主坝下游低凹区。
泄洪闸位于主坝0+231.56—0+282.76段,最大泄量2811 m3/s。
灌溉涵洞位于副坝0+956处,最大流量1.5 m3/s。涵洞由进水塔、坝下埋涵、出水池组成。进水塔进口底板高程1030.0 m,塔筒顶部高程1044.0 m。塔筒在高程1037.5 m以下,顺水流方向长7.7 m,垂直水流方向宽5.6 m,在高程1037.5 m以上,顺水流方向长度不变,垂直水流方向宽度收缩为4.6 m。埋涵为钢筋混凝土矩形无压洞,长55 m,净宽1.2 m,净高4.3 m,壁厚0.5 m。
2 存在问题
灌溉涵洞的进水塔塔身混凝土冻融剥蚀严重,在高程1037.5 m和塔身平面尺寸突变处,由于应力集中,出现较深的水平裂缝,部分侧墙已经贯通,塔筒的整体性受到破坏,有发生倒塌的危险。
主坝下游坝脚处大面积积水,沼泽化严重;副坝0+000—0+950下游排水管沿线植有树木,树木根系长入排水管内,使得排水管堵塞严重,造成坝后排水不畅,致使该段部分坝脚下游出现积水。
3 加固方案
3.1 进水塔加固方案
对校核洪水位1041.2 m至高程1038.25 m,以及1037.5 m以下塔体做修补处理;对塔筒高程1037.5 m处的水平裂缝进行灌浆处理,并采用外包16 mm厚的钢板进行加固。
3.1.1 修补材料选择
用于混凝土修补的材料主要有硅灰早强混凝土、普通硅酸盐水泥修补砂浆、钢纤维水泥砂浆等无机类修补材料。这些材料成本低,施工方便,与混凝土有较好的性能相容性,常用于一般工程的修补。但修补材料与基底混凝土之间粘结强度不太牢固,抗冻性能较差,修补层容易出现空鼓、龟裂、脱落现象,可导致修补失败。
20世纪六七十年代,环氧砂浆以其抗压强度高、与基底混凝土粘结性强等特点被大量用于水工混凝土的修补。但经长期运用发现,环氧砂浆具有以下缺点:一是部分材料有毒,危害人体健康并污染环境;二是收缩率大,与基底混凝土的线膨胀系数相差较大,致使环氧砂浆常常开裂,与基底混凝土之间脱空,影响环氧砂浆的使用寿命;三是在紫外线照射下,环氧砂浆易变老变脆。
改性环氧砂浆通过对环氧树脂和固化剂的改性,弥补了环氧砂浆的缺陷。改性环氧砂浆选用新工艺合成的低黏度、柔韧性的改性环氧树脂,使固化物不仅具有良好的粘结性能、耐化学介质性能,而且还具有高韧性和高延伸率。改性后的固化剂不仅无毒、环境友好,而且使得环氧树脂固化的初凝时间长,固化后的体系反应热低、砂浆的热变形温度高,可有效降低温度内应力,避免在固化过程中产生细微裂缝。因此进水塔的修补材料选用改性环氧砂浆。
3.1.2 修补过程
首先凿除塔体表面冻融剥蚀层至新鲜混凝土面,并用高压水枪清洗干净。其次对高程1041.2~1038.25 m以及1037.5 m以下塔体用改性环氧砂浆进行修补。为增加改性环氧砂浆修补层与原混凝土的粘结强度,在干净的混凝土基面涂刷环氧基液,涂刷力求薄而均匀,使胶液尽可能深入老混凝土基面,以形成混凝土—界面—环氧砂浆的复合体。待底胶初凝时,涂抹改性环氧砂浆,涂抹时尽可能压实改性环氧砂浆,使修补层同底涂层紧密结合,避免出现空鼓。改性环氧砂浆抹面厚3 cm。最后对塔筒高程1037.5 m处水平裂缝进行处理。清除缝中污物、石屑、松动的石子等,并冲洗干净,再对裂缝进行灌浆处理,灌浆材料采用环氧树脂浆液。
为增加塔筒的整体性,在塔体裂缝处焊接围包16 mm厚的钢板筒箍进行加固,钢板宽1.5 m,裂缝上下各宽0.75 m。钢板下部设支撑角钢,钢板和塔筒接触面采用高韧性、高延伸率、耐潮湿、耐老化、粘结度强的改性环氧树脂进行接触灌浆。钢板加固前,用C30F200混凝土将裂缝上下1.5 m范围内的塔筒表面找平,以便为钢板提供平整的基面,并在混凝土表层配置直径12 mm的钢筋网,网格间距200 mm。
3.2 大坝下游沼泽化问题处理
3.2.1 沼泽化原因分析
一是主坝段位于古河道处,坝基虽做了高喷防渗板墙,但渗漏量仍然比较大;二是主坝下游坝脚处未设导渗排水系统;副坝桩号0+000—0+950坝段的渗水通过排渗管排入主坝区;三是主坝坝后地势低凹,四周排水不畅,致使主、副坝段渗水和四周汇集的雨水无路可排。以上原因最终导致坝后低凹地带形成沼泽地。
副坝坝脚下游积水是由于排渗管堵塞,排水不畅所致。
3.2.2 解决方案
主坝下游沿坝脚设置导渗排水体,更换副坝0+000—0+950坝后排渗暗管,将主、副坝排渗系统连通,由设置在主坝后部的排渗总管排入下游河道。
坝体渗流量计算采用北京理正软件开发公司编制的《理正岩土计算—渗流计算》软件,经计算:主坝段最大排水流量为0.08 m3/s,副坝段最大排水流量为0.06 m3/s。
排水体考虑在无砂混凝土管和堆石体中选择。
若设计采用堆石排水体,堆石体中孔隙水流的平均流速采用维尔金斯(Wilkins)公式估计:
式中:V——孔隙水流的平均流速,cm/s;
R——堆石孔隙的平均水力半径,2.44 cm;
C——综合性形状系数,50.8;
i——管道设计纵坡,0.00146。
计算得V=2.34 cm/s。考虑堆石暗管30%的孔隙率,若要满足主坝段流量0.08 m3/s的要求,则需要11.4 m2的过水断面;满足副坝段流量0.06 m3/s的要求,则需要8.5 m2的过水断面。
通过上述计算可知堆石排水体断面尺寸过大,设计不合理。
若设计采用无沙混凝管,管径计算采用明流计算公式:
式中:Q——设计流量,m3/s;
W——过水断面积,m2;
R——水力半径,m;
C——谢才系数;
n——糙率,0.025;
i——管道设计纵坡。
计算得当主坝段排水管径为660 mm,管中最大水深为0.36 m;副坝段排水管管径为600 mm,管中最大水深为0.32 m。
由计算可知,选用无砂混凝土管比较合理,无砂混凝土管施工简单,费用低,而且从副坝段运行多年的无砂管来看,排水效果良好。因此坝后排水采用无砂混凝土排水管。
无砂混凝土管铺设时,主坝段无砂混凝土排渗管管径为660 mm,副坝为600 mm。排渗管管顶地面以下埋深1~3.0 m,铺设在卵石混合土层,该层具有中等强透水性,在地面以下埋深0~2 m,厚3~5 m。为避免在施工过程中破坏坝脚稳定,靠坝脚一侧的管床开挖边线距离坝脚至少2 m。
在无砂混凝土管外包两层反滤料,以增大排渗管汇水面积和过滤坝基中的细粒土,反滤层从外到内依次为:第一层厚0.3 m,粒径0.5~10 mm,第二层厚0.3 m,粒径5~15 mm。副坝排渗管与主坝排渗管在主坝桩号1+135(副坝0+000)处连通,由主坝排渗管将主、副坝渗水在主坝桩号0+500处导入排渗总管,排渗总管将渗水排入下游河道。
在主坝低凹区坝段设置贴坡排水,贴坡排水高出原地面2.1 m,底部与排渗管连接,将坝体渗水导入排渗管中。排水体四周用反滤层包裹,从外到内依次为:第一层厚0.4 m,粒径0.5~10 mm,第二层厚0.4 m,粒径5~15 mm,最内层为0.5 m厚的干砌石。
为防止贴坡排水体在冬天结冰影响排水,排水体上覆土层厚度不小于冻土深度1.1~1.3 m。
沿排渗暗管每100 m设观测井一座,以观测坝基渗水情况。观测井内径1.2 m,采用砌砖结构。
4 结语
除险加固工程完成后,消除了东榆林水库的安全隐患,保证了下游人民群众的生命财产安全,具有显著的经济效益和社会效益。