APP下载

油稠井井口加热技术的应用

2015-12-08戚元久哈依热提韩国彤戴玉良

中国设备工程 2015年4期
关键词:电加热井口闸门

戚元久 哈依热提 韩国彤 戴玉良

(中石油新疆油田公司新港作业分公司,新疆 克拉玛依 834000)

一、引言

克拉玛依油田九1~九5区开发是国内开发较早的稠油油藏之一,开发距今近30年。原油整体物性较差,20℃时平均原油黏度在 8×104mp·s以 上,给生产带来不利影响:(1)由于产出液黏度较高,使得驴头载荷上升、抽油机工次不稳、抽油杆上下同步不稳。(2)油井产出液流动性差,造成一批井被迫冬关,每年公司冬季关井约80口,原油损失量多达 9600t。(3)油稠增加油井维护成本和生产管理难度,每年需消耗大量的蒸汽进行扫线以维持油井正常生产,井口盘根漏失大大 增加了管理难度。为此,开展了油稠井井口加热技术的应用,有效提高油稠井的越冬能力。

图1 电加热装置结构示意图

二、技术原理及工艺

1.电加热装置技术原理

电加热装置是利用间壁式换热原理将电能转化为热能进行热交换,在管道电加热腔内采用了液体旋流原理进行设计,增加被加热流体在加热腔内流动的时间,使流体在加热腔内充分加热,提升换热效率,降低流体黏度和流阻,提高产出液温度和流动能力(图1、2)。

图2 电加热装置螺旋结构图

其换热能量计算公式:

式中:Q——总换热量,J;

K——总换热系数;

S——总换热面积,m2;

△T——流体与换热面温差,℃。

电加热装置的技术特点:(1)在加热腔内采用液体旋流加热方式,在加热腔内不存在油水分离现象,换热效率较高。(2)电加热管管壁及管式电加热腔的内壁都采用专门技术处理工艺,表面涂有防结垢材料,使电加热器在长期工作中不结垢、不结焦,提高了加热器的使用效果,延长其使用寿命。(3)电加热器实现了软启动;采用温度传感器技术,提高了加热管温控能力。

2.井口工艺改造设计

充分利用油稠井井口现有工艺设备,通过加装旁通工艺管汇和闸阀,使加热装置与原油生产系统相连通(图3)。即在油井生产闸门与回压闸门之间加装φ39mm高压管汇和3个DN65注汽闸门,在井场合适位置安装电加热装置,并将高压管汇两端分别与电加热装置进口、出口相连接,通过切换闸门产出液通过电加热装置加热升温输出到计量站,达到降低油稠井井口原油黏度的目标。力争实现井口产出液加热升温在40℃以上(油井产液能力在4~10t/d条件下)。

三、现场应用

2014年公司对15口油稠井工艺流程进行改造和电加热装置安装(电加热装置最高耗电12kW·h,正常工作时耗电约5000kW·h),改造之后,切换流程只需要在原来正常的生产流程下,打开新焊接旁通阀门,关闭原DN65阀门,便可直接将产出液改入加热装置进行加热。当加热装置需停用,或油井需进行伴热扫线时,只需关闭新安装的2个旁通闸门,打开DN65阀门,便恢复了系统原有流程状态。

电加热可控加热范围在0~95℃,且能根据出口温度高低自动控制加热状态。产出液在电加热装置中按预设温度进行加热,从现场试验数据统计分析,可有效提高产出液温度20~40℃,降低产出液黏度(原油黏度降低到1.07×104mp·s以下),较好满足油井生产要求。每天平均单井增产油量1.2t。

四、效益分析

油稠井井口加热技术的应用提高了油稠井越冬能力,自2014年10月10日投用以来,截至2015年2月4日,15口油稠井累积增产油量2180t,电加热累计耗电21.6万kW·h,取得了较好的经济效益。

总投入:井口电加热装置8万元/套,15套总投入120万元。

加热装置累计耗电21.6万kW·h,折合费用129.5万元。

总产出:累积增油2184t,按原油市场价2500元/t计,总收益为546万元。所以总经济效益=总产出-总投入=416.5万元。

五、结语

油稠井井口加热技术可控加热范围在0~95℃,且能根据出口温度自动控制加热状态,可提高产出液温度20~40℃,有效降低产出液黏度,提高油稠井日产油水平,提升油稠井越冬能力。设备运行后无需人工频繁操作,推广应用前景较广。

猜你喜欢

电加热井口闸门
大跨度桁架平面闸门静动力特性分析
自带电加热蒸汽发生器的灭菌器的检验要点
电加热型沥青自备罐车开发研究
电加热融冰法在闸门背水面局部除冰防冻技术中的应用
水下机器人在长河坝电站导流洞闸门堵漏中的应用
把住医保基金水池闸门
找准入口,打开思路的闸门
锦州25-1井隔水导管承载力及井口稳定性分析
一体化井口地面安全控制系统在土库曼斯坦天然气地面工程中的应用
井口之蛙