本钢7号高炉提高煤气利用率的实践
2015-11-05供稿林铁森谢孔明LINTiesenXIEKongming
供稿|林铁森,谢孔明 / LIN Tie-sen, XIE Kong-ming
本钢7号高炉于2005年9月开炉,有效容积为2850 m3,共设30个风口。采用了诸多新技术,主要有串罐无料钟炉顶、新INBA法水冲渣、铜冷却壁、比肖夫煤气清洗系统、软水密闭循环系统、高炉余压发电(TRT)等。
7号高炉自开炉以来,高炉煤气利用率始终在43%~45%之间徘徊,为进一步提高煤气利用率,降低生铁成本,2012年4月在操作上采取各种有效措施对提高煤气利用率进行了技术攻关,高炉煤气利用率逐步达到48.5%~49%国内领先水平,燃料比逐步下降每吨铁到495~510 kg。
限制因素分析
高炉煤气自炉缸风口区产生向上运动与下降的炉料相互接触,把煤气的热能和化学能传给炉料,完成冶炼过程。煤气流携带的热能和化学能,在与固体炉料和液态渣铁逆向运动中完成动量传递和热量传递,它决定着煤气化学能和热能的利用效率。炉料下降与上升煤气流相互运动是否顺畅,煤气流分布是否合理等将直接影响高炉活跃状态、料柱透气性和透液能力。这些因素将直接影响到高炉铁水的生产成本,在高炉生产实践中提高煤气利用率的意义至关重要。
未燃煤粉对煤气利用率的影响
7号高炉目前煤比在每吨铁165 kg左右,在高煤比冶炼条件下,未燃烧的煤粉量增加并吸附在炉料表面和沉积在焦窗中,特别是沉积在中心部位,会严重恶化炉料透气性,造成中心气流受阻,边缘气流发展和炉况不顺。影响煤气流的合理分布和炉料的顺利下降,导致煤气利用率降低、燃料比升高。7号高炉采取高富氧率、高风温和合理的理论燃烧温度、广喷和均喷等技术措施,进一步提高煤粉燃烧率。
提高煤气利用率对顺行的影响
高压差与煤气利用率是对立统一的。一方面,没有压差就没有煤气利用率,保持高煤气利用率需要有一定的压差。但炉内压差升高后,炉料下降的阻力将增加,这样不利于高炉顺行。为此我们采取适当扩大风口面积,并配合上部疏导边缘,增加鼓风动能,保证中心和边缘两股气流的发展,在保证高炉顺行的基础上提高煤气利用率和降低燃料消耗。
原燃料质量与煤气利用率的关系
原燃料质量对高炉煤气分布的影响体现在:一是原燃料粒度,原燃料粒度越小越不均匀,对煤气的阻力越大,越易引起煤气分布紊乱;二是原料的低温还原粉化性能,球团矿的还原膨胀性能,这在炉内中、低温区引起原料粒度的变化,从而引起煤气分布紊乱;三是原料荷重还原软熔性能含铁料的品位,它决定着高炉冶炼过程中的软熔带的位置,形状和厚度。四是焦炭的高温冶金性能,焦炭高温冶金性能差导致炉内软熔带以下焦炭粒度过小,增加渣铁在焦炭中的滞留时间,煤气难于透过滴落带,易导致下部煤气分布紊乱。
提高煤气利用率的措施
通过不断优化装料和送风制度,采取一些强化手段,如高风温(1200~1205 ℃),高富氧率(3.99%以上),稳定高顶压操作(225 kPa),大矿批冶炼(矿石批重83 t、焦炭批重16.3 t),大喷煤技术(煤比每吨铁165~170 kg)等,无疑对提高煤气利用率起到了关键作用。在高炉稳定顺行前提下,进一步提高煤气利用率,为此,采取了相应措施。
以精料为基础,减少入炉原料粉末和稳定原燃料成分波动
精料是高炉稳定顺行和强化冶炼的基础,同时也是提高煤气利用率的重要条件。煤气利用率提高后,炉内压差升高,为保持炉况顺行,加强入炉原燃料管理,减少粉末和成分波动至关重要。
◆ 加强烧结矿筛分工作,减少粉末入炉
7号高炉炉料结构为64%烧结矿,29%球团矿,7%天然块矿,其中烧结矿主要是烧结机面积为75 m2和265 m2两种烧结矿。经过烧结、破碎、运输和落下装入烧结矿槽易产生粉末,8个烧结矿槽和5个焦槽均设有振动筛,在日常生产中,每班定期检查及时清理振动筛,以提高筛分效果。
◆ 稳定入炉原料成分
烧结矿主要来自本厂自产75 m2和265 m2两种烧结矿,采取1~6号矿槽主要装75 m2烧结,7~8号矿槽主要装265 m2烧结。265 m2烧结矿每批稳定在25 t左右。焦炭采用本钢焦化厂焦二干熄焦和老炉大块水熄焦混合使用。这两种焦的水分、强度差别很大,采取焦二生产的焦炭装在1~3号焦槽、老炉焦炭装在4~5号焦槽,并按比例均匀筛分。采取上述措施有效遏制了因成分波动造成炉况不顺的因素。
装料制度的调整
以稳定焦炭平台为基础,合理确定矿焦环数和布料圈数。在中心气流不变的情况下,边缘气流略有发展。十字测温中心温度稳定在600 ℃左右,边缘温度控制在90~120 ℃之间,边沿气流稳定了,炉墙渣皮稳定,从而达到煤气流的合理分配,提高煤气利用率降低燃料比和焦比。
矿角差为9.5°,在布料时将焦丁和球团布在边缘,避免了向中心滚动和滑移。煤气流分布稳定,煤气通过环带和边缘的阻力减小,在大矿批下炉况能够长期稳定顺行。
送风制度的调整
7号炉以前是以中心加焦为主,配合小风口径,营造出强烈的中心气流,煤气利用程度不高,导致高炉焦比和燃料比高。在提高煤气利用过程中采取的减少中心加焦比例,适当放开边缘的过程中,适当扩大风口面积,并配合上部疏导边缘气流,增加鼓风动能,保证中心气和边缘两股气流存在。
◆ 合理选择风口面积
为了增加风口回旋区的深度,增加鼓风动能,活跃炉缸。7号高炉重新调整风口布局及长度,所用风口为14个直径为125 mm的风口和16个直径为120 mm的风口,风口面积为0.3528 m2,实际风速210~220 m/s。
提高煤粉燃烧率
实现风口全开,均匀喷吹
7号高炉喷吹系统采用双系列、双罐并列、两根喷吹主管加两个分配器喷吹工艺,在喷吹主管上采用二次补气对喷煤量进行调节,可以完成对煤量的微调,力争做到每小时煤量波动稳定在0.3 t以内,达到均匀喷吹的目的。7号高炉设有30个风口,在喷吹煤粉时,尽量力争全部风口喷吹。
混合煤喷吹
由于无烟煤挥发分低,燃烧性不好,但发热值较高,喷吹无烟煤安全问题容易解决。缺点是煤质差,不易燃烧,影响煤粉燃烧率。烟煤挥发分高,可磨性和燃烧性好,但发热值较低。因此,单喷任何一种煤粉都不经济。因此,我们采取了在无烟煤中配入一定比例的烟煤,混合煤的可磨性好,制粉能力得到提高,同时也降低了磨煤能耗。具体措施是控制好配煤比例、制粉温度,使煤粉粒度控制在合理范围内。7号高炉采用混合喷吹(30%烟煤,70%无烟煤),效果良好。
合理使用焦丁
在矿批中配加一定比例的小块焦(每批料1.3 t),并把其布在边缘,焦丁比稳定在35~40 kg/t 。小块焦起到改善边缘煤气流的作用,同时还能降低软熔带的压差,改善料柱的透气性。
效果分析
7号高炉通过调整操作制度、高风温和大煤比等技术措施,强化高炉冶炼和工艺管理,煤气利用率稳定提高,焦比逐步降低,见表1。
表1 2011年~2013年指标
结束语
提高煤气利用率是以高炉顺行为前提,以降低燃料比为目的。本钢7号高炉生产实践证明:通过采取大矿批、高风温、高顶压、富氧大喷煤等综合技术措施,以发展中心气流稳定环带的方针,保证中心和边缘两股气流合理分布。有效保证了炉况长期稳定顺行,实现了煤气利用率的稳步提高,燃料比逐步降低至495 kg/t,大大降低了炼铁生产成本。