抽油机超越离合器在安塞油田应用效果分析
2015-11-02张波长庆油田分公司第一采油厂
张波(长庆油田分公司第一采油厂)
抽油机超越离合器在安塞油田应用效果分析
张波(长庆油田分公司第一采油厂)
在油田开采过程中随着井下生产状况的变化,地面抽油机的运行也存在动态不平衡,会造成电动机有“倒发电”的现象,不仅浪费电能且危害抽油机设备的使用寿命。因此,最大限度地改善抽油机平衡状况是解决抽油机电动机“倒发电”的唯一有效途径。通过在安塞油田现场试验安装抽油机超越离合器装置后,抽油机提高了系统效率、改变了油井油套压差值、消除了抽油机电动机“倒发电”现象。
抽油机系统效率超越离合器
目前油田的游梁式抽油机一般采用曲柄平衡方式,曲柄平衡装置产生的平衡力矩是按照固定的正弦曲线规律变化的,与抽油机悬点载荷形成的力矩不能很好地匹配,使抽油机负荷波动较大,能耗过高。相关数据表明,尽管抽油机调整到平衡状态,曲柄仍有负扭矩存在,这时抽油机带动电动机发电,发出的电消耗在电网中,造成用电系统的附加能量损耗,这也是导致抽油机能耗高的原因。
1 抽油机超越离合器特点
由于抽油机工作时转矩较大,故采用了多滚珠单向结构的超越离合器,其特点为:滚珠在轨道内能够自由转动,磨损后仍能保持圆形,当过载时,滚珠滑动离合器不会受到损害,在转矩减少后,离合器仍能紧锁,恢复正常工作状态。
超越离合器在曲柄平衡的游梁式抽油机上一般有3种安装方案:安装在抽油机减速箱输出端与曲柄相连的最后级大齿轮里;安装在减速箱输入端(大皮带轮型);安装在电动机端(小皮带轮型)。
现场试验将抽油机超越离合器安装在电动机端,当在抽油机的曲柄转速超过电动机传递转速时,电动机驱动部分便于曲柄等从动部分之间自动脱开;当从动部分转速低于电动机转速时,离合器又无冲击地啮合连接。脱开时,机电系统形成瞬间脱离,曲柄、平衡块与抽油杆柱发生短暂超越,抽油杆柱的刚性增强,井下的各种弹性冲击得以减缓,满足主、从传动轴能够单向传递力矩。一方面可以避免抽油机反拖电动机发电,另一方面使抽油机能脱开电动机的阻力而加速运行,具有提高系统效率的作用。
2 现场应用
安塞油田目前共有10口油井安装超越离合器装置,测试数据见表1。
表1 10口油井测试数据
筛选3口实验效果突出、采油参数差异的油井,从测试对比数据中详细分析安装超越离合器后的节能效果,进一步加强推广超越离合器的应用实践。
2.1电能参数的监测分析
以W99-29、W100-30、W98-30这3口井为例,在安装超越离合器前后生产参数及电能参数对比情况见表2。
W99-29井在使用了超越离合器后,抽油机系统效率显著提高,功率平衡度接近于1,日耗电下降近30%,综合节能效果突出。通过电力曲线图将直观看到的抽油机在一个周期内的波动情况(图1),充分印证了抽油机超越离合器的节能效果,消除了抽油机倒发电现象。
W100-30井通过测试前后系统效率得出:在产量基本保持稳定下,功率因数提高,日耗电量降低,节电率达到29.6%,与有功电表实际测试数据29.7%基本吻合,节能效果较为明显,系统效率提升了9.5%,W100-300井电力参数实测对比见图2。
表2 监测参数实测对比
图1 W99-29井安装离合器前后电力参数曲线
图2 W100-30井安装离合器前后电力参数曲线
W98-30井通过测试前后系统效率得出:产量变化较大,但图3显示供液情况较好,功率因数显著提升,能耗大幅降低。
图3 W98-30井安装离合器前后电力参数曲线
3 效果分析
根据安塞油田抽油机安装超越离合器前后电参数曲线对比,发现一个共同的现象:加载段和卸载段变陡,冲程损失减少,曲线平稳、波动较小;固定阀开启后的上行段载荷波动减缓、趋于平直,表示上下行程的阀启闭滞后现象有所改善,柱塞与光杆运行同步性加强,上行段的震荡载荷被有效削减,杆柱运行的平稳性增强。
综合对3口安装超越离合器的油井进行跟踪监测数据以及报表上的日产液量、动液面、油套压等数据对吨液百米有功耗电量、综合节电率和系统效率等主要考核参数进行计算,平均综合节电率29.2%,依据上述现场数据得出:在含水率不变时,单井系统效率与产液量、有效扬程成正比,而有效扬程与动比液面、油套压的差值又成正比的线性的关系。因此,超越离合器动态平衡技术不同于其它单一的节能技措,其节能的核心技术不仅调整了抽油机的平衡状况,同时改变了油井油套压差值,从而提升了油井系统效率。
平均系统效率提高10.1%。在没有地质措施和临井工作制度变化时,动液面波动小,而油井的油套压差值分别增加了0.11、0.25、0.18MPa,同时日产液量都有不同程度增加。
4 结论
1)抽油机安装超越离合器后,抽油机的不平衡扭矩不再反拖电动机发电,电动机的功率完全用于提升油管或平衡块,系统达到了自适应的平衡状态,系统效率大幅提升。
2)抽油机安装超越离合器后,冲速处于动态微量变化状态,井下液体的脉动性降低,稳定了生产状况,改变了油井油套压差值,有利于提升油井系统效率。
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.09.017
2015-05-06)
张波,工程师,2007年毕业于西安理工大学,从事技术管理工作,E-mail:xaute@126.com,地址:陕西延安河庄坪采油一厂测试大队,716000。