清洗预膜技术在深冷循环水系统中的应用
2015-11-02刘铭大庆油田有限责任公司天然气分公司
刘铭(大庆油田有限责任公司天然气分公司)
清洗预膜技术在深冷循环水系统中的应用
刘铭(大庆油田有限责任公司天然气分公司)
北Ⅰ-2深冷循环水系统补水没有经过软化处理,水质的碱度、硬度较高。为了减少换热器堵塞和提高换热效率开展了清洗预膜处理。清洗后检测浊度16mg/L、总铁含量1.9mg/ L、挂片的腐蚀速率0.13g/(m2·h)和预膜后挂片的硫酸铜滴定时间差都达到了标准的要求,为系统防腐、防垢、防黏泥附着起到了主要作用。
循环水清洗预膜结垢
大庆油田北Ⅰ-2深冷循环水系统自2010年投产到2011年11月一直未进行清洗预膜,在敞开式循环冷却水中,不仅含有溶解氧,而且水中各种溶解盐类、悬浮物质及微生物随着浓缩倍数的提高而不断增加,造成换热设备的腐蚀和结垢,菌藻繁殖、黏泥附着,严重影响了正常工艺生产。因此,对循环冷却水系统进行清洗预膜,对于节水、节能、防腐、防垢、防黏泥附着和保证系统长期安全稳定生产有着十分重要的意义。
1 运行状态
北I-2深冷循环水系统供水水源引自西水源的北一排供水干线,循环水场设计规模为700m3/h,设2座350m3/h玻璃钢冷却水塔。厂内压缩机厂房、膨胀机厂房、压缩机后水冷器用水量合计670m3/h。主要设计参数为:给水温度23~25℃,回水温度30℃,供水压力大于或等于0.40MPa,回水压力大于或等于0.25MPa,污垢热阻0.00052m2·℃/W。对循环水场的循环水和补水进行了取样化验,数据见表1、表2。
根据以上化验数据和GB50050—2007《工业循环冷却水处理设计规范》[9]中要求,对北Ⅰ-2深冷循环水系统开展清洗预膜处理。
2 现场试验
2.1清洗预膜处理
1)北Ⅰ-2深冷循环水系统于2014年11月24日上午10:00开始清洗。加杀菌灭藻剂1.2t。加药结束后开始检测浊度、pH,同时用消泡剂消泡控制泡沫。下午14:00加入黏泥剥离剂,进行清洗剥离,在冷水池内,加黏泥剥离剂1.2t,加药结束。继续按方案检测浊度、pH,清洗至25日上午10:00,浊度达到175mg/L,并趋于稳定,清洗剥离工序完成。
表1 水质分析数据
表2 垢样分析结果
2)11月25日上午10:00加化学清洗剂,清洗渗透剂2.8t,清洗缓蚀剂1.6t,加入清洗助剂0.5t,循环运行。同时用消泡剂消泡处理。检测铁、钙、pH、浊度。
3)11月27日上午8:50,铁含量达到12.23mg/L、浊度达到453mg/L、钙含量达到2410mg/L,并趋于稳定,说明系统到达清洗终点,化学清洗结束,11月27日上午9:00开始置换。
4)11月28日上午12:00,循环水浊度降到16mg/L,总铁含量降到1.09mg/L,置换合格,投加预膜剂,加酸调整pH值在5~7之间。加入预膜剂A1.9t、预膜剂B0.4t。并挂入预膜试片,试片为碳钢标准试片,面积为12.5cm2。下午13:00加预膜剂结束。
5)11月30日上午9:00预膜结束,监测试片表面形成了淡蓝色保护膜,在阳光下观看有较明显的光晕,说明预膜成功。预膜结束后,取出试片后开始置换,并加分散剂0.6t,12月1日上午10:00系统进行置换,总磷含量小于12mg/L,停止置换,系统转入正常运行。
2.2效果分析
1)清洗过程中首先对系统进行了杀菌剥离,将系统不易清洗出的污垢进行剥离,剥离过程中清洗出大量的污垢,剥离效果理想。
2)北Ⅰ-2深冷循环水系统碳酸盐垢较多,在化学清洗时增加了清洗强度,pH调到5,系统钙离子含量大幅度上升,当钙离子上升幅度减缓后,提高pH到5.6,系统中浊度由清洗前的22mg/L上升到453mg/L,钙含量由21mg/L上升到2410mg/L,总铁含量由0.51mg/L上升到12.23mg/L。浊度、钙含量、总铁含量都在4h内趋于平衡,说明系统已达到清洗终点,数据也表明系统内主要含有碳酸盐垢及铁锈。通过清洗使系统内碳酸盐垢、浮锈得到了很好地处理,清洗达到了良好的效果。
3)北Ⅰ-2循环水场清洗腐蚀率测试数据见表3,腐蚀率测定数据均在HG/T3778—2005《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》[10]中的要求范围内,说明缓蚀剂使用得当,发挥了较好效果,同时也表明本次清洗比较成功。
表3 北Ⅰ-2循环水场清洗腐蚀率测试数据
4)预膜挂片效果,预膜的监测试片表面形成了淡蓝色保护膜,在阳光下观看有较明显的光晕,预膜试片用硫酸铜滴定时间均大于18s,多于合同规定的10s,达到了HG/T3778—2005《冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则》中的验收要求。
3 结论
北Ⅰ-2深冷循环水系统采用清洗预膜技术后,循环水浊度降到16mg/L,总铁含量降到1.09mg/L,同时挂片腐蚀速率小于标准要求,达到清洗效果。提升了系统防腐、防垢、防黏泥附着能力,保证了系统安全稳定运行。
[1]中国石油和化学工业协会.GB/T6904—2008工业循环冷却水及锅炉用水中pH的测定[S].北京:中国标准出版社,2008.
[2]环境保护部.HJ671—2013水质总磷的测定 流动注射-钼酸铵分光光度法[S].北京:中国环境科学出版社,2013.
[3]中国石油和化学工业协会.GB/T14419锅炉用水和冷却水分析方法 碱度的测定[S].北京:中国标准出版社,1993.
[4]中国石油和化学工业协会.GB/T15452—2009工业循环冷却水中钙、镁离子的测定 EDTA滴定法[S].北京:中国国家标准化管理委员会,2009.
[5]中国锅炉水处理协会.GB/T1576—2008工业锅炉水质[S].北京:中国标准出版社,2008.
[6]中国石油和化学工业协会.GB/T6909—2008锅炉用水和冷却水分析方法硬度的测定[S].北京:中国标准出版社,2008.
[7]中国石油和化学工业联合会.HG/T3539—2012,工业循环冷却水中铁含量的测定 邻菲啰啉分光光度法[S].北京:化学工业出版社,2012.
[8]中国石化工程建设公司.GB/T50746—2012石油化工循环水场设计规范[S].北京:中国标准出版社,2012.
[9]中国寰球工程公司.GB50050-2007工业循环冷却水处理设计规范[S].北京:中国标准出版社,2007.
[10]中国石油和化学工业协会.HG/T3778—2005冷却水系统化学清洗、预膜处理技术规则[S].北京:化学工业出版社,2012.
10.3969/j.issn.2095-1493.2015.09.006
2015-06-09)
刘铭,2011年毕业于大庆石油学院(电气工程与自动化专业),从事天然气方面的研究工作,E-mail:tliuming@petrochina. com.cn,地址:黑龙江省大庆市让胡路区乘风大街天然气分公司工程技术大队,163411。