PLC在水电厂高低压风机控制设备中的应用
2015-11-01身份证号码210112198804093414
□ [1]张 鹤 (身份证号码:210112198804093414)
□ [2]叶 崇 (身份证号码:210112198601261828)
PLC在水电厂高低压风机控制设备中的应用
□ [1]张鹤(身份证号码:210112198804093414)
□ [2]叶崇(身份证号码:210112198601261828)
高、低压风机是水电厂的重要辅助设备,它们的正常运行是水轮发电机组正常工作的重要保证。由于PLC组件的高可靠性及硬件电路的简化,可靠性就得以大大的提高,并为水电厂计算机监控系统的实现奠定了良好基础。本文主要分析了PLC在水电厂高低压风机控制设备中的应用。
PLC;水电厂高低压风机;控制设备应用
PLC在某水电厂高、低压风机控制设备中的应用,该厂装有高、低压风机各两台,它们互为热备用。原控制设备是继电器控制,二次回路比较复杂,可靠性较差,并且不利于水电厂无人值班(少人值守)的实现。我们以1756-L7 1系列PLC为核心研制了一套新型控制设备。它不仅承担原设备的控制功能,而且增加了智能处理、实时显示、与上位机通讯等功能。
1.PLC简介
AB的1756-L71系列PLC具有很高的可靠性和先进的编程性能,易于安装和配置,其软件采用在80188微处理器中管理存储器和执行优先级的软件结构。这一操作同时支持程序运行和基本的内务操作,诸如,诊断程序、输入/输出扫描、报警处理等,应用程序(用户逻辑)将控制PLC所用的终结过程,而这些程序又被专门的指令时序器式协处理器( ISCP)控制,ISCP和80188微处理器能够并行操作,当ISCP执行主要应用程序的同时,允许微处理器必须执行非逻辑(布尔)功能的程序块。在指令功能上,它不支持变址寻址,除此之外与其它种类的PLC大致相同,而其特色在于定时器资源较为丰富,它拥有1ms—1min的内部定时器可供选择,这就为那些长时间的控制提供了较大方便。
2.应用
2.1控制系统的要求
在启动风机电机时,先关闭风机阀门,待风机正常运转后再根据生产需要打开风机阀门,以减少风机的启动负荷。电机启动时线圈采用星形接法,待电机达到正常的速度后切换为三角形运转,这样启动电流是直接启动时的1/3。当电机线圈由星形切换为三角形时,因PLC内部程序设计上运行速度快,内部切换时间短而接触器转换需要时间长,因此PLC内部程序设计上有防火花的内部锁定。
2.2设备功能
该控制设备必须满足电厂现场运行条件,抗干扰能力强,平均无故障时间不少于1万h,在此基础之上应很好地完成如下功能: 一是对两台低压风机和两台高压风机进行自动控制,具有自动启动、停止、事故(故障)自动报警、事故保护自动停机。二是两台低压风机(两台高压风机)运行时,一台自动,一台备用,当低压储气罐(高压储气罐)压力降至“压力稍低”整定值时,自动风机启动,压力恢复正常值后,风机停止; 当压力降至“压力过低”整定值时,自动风机和备用风机均启动,待压力恢复正常后风机停止,现场控制装置和中控室均有“备用风机启动”故障信号。三是当自动压风机退出运行时,备用压风机能自动变为自动压风机运行。自动/备用压风机自动倒班,每24h 倒班一次。具有与计算机接口功能,能满足今后与全厂计算机监控系统连接的要求。所有模拟量测量全部实现PLC一对一进行测量,所有模拟量均可实现数字显示。四是具有风机电动机断相保护功能,可在柜体控制控制面板上进行控制方式选择和模拟量显示方式选择。
2.3硬件结构
(1)核心部分。其核心部分为PLC组件,开关量输入/输出各32点, A /D模块为8路,测温模块为6路, 而实际上只有6个压力和4个温度须检测,故可保证所有模拟量全部实现PLC一对一进行测量。(2)断相保护部分。具体结构如图1所示。其中: ( b)图为( a)图的具体实现,其中AX J、BX J、CX J为A、B、C三相断相保护继电器的接点,它们串联起来就可保证一旦产生断相,风机立刻被关闭,不致引起更大的事故。
(3)测温部分。用Pt10 0铂电阻测温,铂电阻采用最新式的电子陶瓷式,其结构为直接传感,抗过载能力大,膜片不易损坏,在其测量范围内精度足以满足要求,因此就没有用外围辅助电路,直接使用三线制接法与HE693RTD600模块相连,如图2所示。
2.4软件设计
整个程序可划分为数据采集、处理、显示与顺控两大部分。(1)顺控部分。PLC由继电器控制系统发展而来,但早已突破原来意义上的可编程序逻辑控制器的狭隘含义,以逐步发展成为一种高可靠性的适合于现场控制的工业专用计算机,以下仅把几个重点问题加以说明:第一压力变送器与压力开关的协调总的说来,这可看作是一冗余结构,但压力变送器测得的模拟量经过处理后可显示出来,更加清晰。由于它们都是用来显示压力的变化,从而控制风机的运行,但它们之间的不同步是不可避免的,我们采取了如下处理方法: 一是如同步,则执行预定操作; 二是如不同步,则延时,延时后若同步则按一执行;三是若仍不同步,只要有一种仍符合动作条件,则执行。这样可以避免一种失灵而设备不能正常工作。第二,倒班的实现由于是24h倒班一次,时间相当长,因此我们使用了1756-L71的内部1min定时器线圈,用一累加器,使其每分钟自动加1,这样24h的计时实现起来便显得比较容易,它的实现也充分显示了1756-L71的内部定时器资源的丰富。(2)数据采集、处理与显示部分。第一,数据的采集和处理对于开关量输入,为了抗干扰我们采取延时滤波技术,而模拟量的输入则相应的要复杂一些,1756-IF6I模块自身具有几条滤波曲线供选择, 因此也可保证数据的可靠性,为了保证数据的真实性,我们用软件完成滤波以增强其抗干扰能力。第二,数据的显示。首先,我们将处理后的数据存放于10个连续的寄存器中,定其序号为0—9,然后将序号值乘以16作为循环移位的控制字,将10个数据循环移位放在另外10个连续寄存器中,每次取起始寄存器内容,便实现了序号与内容的匹配.整个程序的扫描只需四十几个毫秒,因此,每次扫描我们完成一组数据的匹配, 10组数据的匹配完成也不到1s,足以满足显示的要求,为了看得清楚,我们在每组数据显示时予以适当的延时。由于小数点的存在, 我们便需将数据作显示处理,例如右移或左移,当然这部分工作应在数据处理部分完成。
2.5负荷调节
PLC在感知到有功和无功负荷指标发生变化时,启动有功和无功的闭环调节程序,进行机组有功和无功的调节,并能在短时间内调节到要求的指标。具体的调节过程为:在进行负荷调节时,PLC操作调速器来增减导叶的开度,进行闭环调节,直至有功的测量值达到上位机给定值的要求。在有功调节过程中,若导叶开度达到了机械开限,则PLC自动停止开度的调节,并向上位机发出信号,同时退出有功的闭环调节。
由于采用了1756-L71系列PLC及其模块、进口的继电器及压力开关和压力变送器和国产优质配件,再加上专业人员的布线,因此设备不但具有很高的可靠性,而且外形美观,深受电厂赞许,虽然工作已基本结束,但对我们来说仍有许多值得总结的地方,只有这样在今后的工作中才有所突破和创新。
[1]赵子涛,魏皓,王小霞,等.小浪底水电站闸门监控系统中PLC与上位机通信的实现[J],水力发电,2010,32(2):83一84.
[2]顾颖萌,崔建华,付桂芹,等.PLC在水电机组自动化控制系统中的应用研究[J].测控技术,2012,21(6):29一31.
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