薄壁空心墩施工资源配置总结
2015-10-21段稳盼张峰峰
段稳盼 张峰峰
【摘要】:通过鹤大高速公路ZT11标河东村大桥16#-20#薄壁空心墩施工为例,对薄壁空心墩的资源配置,包括人员、机械及模板等进行了归纳分析和总结。段稳盼 生产经理,张峰峰 技术负责人 写作时间2015.8.1.
【关键词】: 高墩; 功效; 塔吊; 翻模
1工程概况
1.1工程概述
河东村大桥位于吉林省白山市抚松县内,是鹤大高速公路跨万良镇黑瞎子沟的一座大桥,本桥梁全长727米,16号至20号采用薄壁空心墩结构。
薄壁空心墩下部承台结构尺寸为6.5m×6.5m×2.5m(长×宽×高),下设4根直径1.5米的挖孔桩基础,薄壁空心墩断面尺寸为6.0m×2.4m,壁厚0.5m,墩身混凝土设计标号为C40。
图1-1 河东村大桥施工形象图
1.2主要工程数量表
1.3工期要求及进度计划
承台施工时间为2014年10月1日~2014年10月31日,薄壁空心墩墩身施工时间为2014年10月10日~2014年10月20日,2015年4月1日至2015年7月15日。盖梁施工时间为2015年7月1日至2015年7月30日。
2施工方案
本桥施工现场通过修筑红线外纵向施工便道,解决地面水平运输问题,并在各个墩台位置平整出满足施工的场地。对于本桥薄壁空心墩施工的垂直运输问题,考虑到该桥墩高,钢筋用量大、模板的调运周转频繁,配备塔式起重机。模板系统采用翻模。混凝土水平运输采用罐车,垂直运输采用混凝土输送泵。薄壁空心墩人员上下采用拼装爬梯。
3墩身模板配置
3.1模板设计思路及特点
墩身模板在充分考虑技术经济合理性及协作队伍的作业习惯后,采用翻模施工,将外模施工平台支撑于外模板的横肋上,工作平台随外模标准节一起提升,施工人员在内外模施工平台上进行模板安拆、钢筋安装、混凝土施工等。
模板高度的选定:综合考虑了节段施工时间、机具长度及钢筋配料和砼施工缝的数量,确定每排高墩2根配4节模板,每节高度为2m。每节外模由4块整体式大块模板组拼而成,内模分为倒角模板4块加平模4块,异型段内模采用木模。。施工时,左右幅墩柱交替施工浇筑,每次浇注2节模板的高度,即每次翻2节模板,浇筑4m高的混凝土。
翻模采用定型钢模加工,模板面板采用δ=5mm钢板、竖向主肋采用单[10,间距300mm;横向主背肋采用[14b双槽钢背焊;横竖向次肋采用8mm(厚)×100mm(宽)钢板,内外模对拉杆采用Φ15的精轧螺纹钢。单块模板最大重量1.8t,最小重量1.2t。
3.2模板操作平台、防护栏杆
3.2.1操作平台采用50×5角钢与模板背肋牢固焊接,护栏采用50×5角钢和Φ14圆钢焊接而成;
3.2.2操作平台宽80cm,采用5cm厚的木板铺垫,挡脚板采用5cm厚木板,高18cm;
3.2.3护栏高120cm,钢筋间距40cm,外满挂安全密目网。
图3-1操作平台侧面图(单位:mm)
图3-2操作平台平面图(单位:mm)
3.3模板及墩身上下爬梯
3.3.1薄壁空心墩上下通道采用公司设计加工制作的组装爬梯结构。
图3-3薄壁空心墩上下爬梯
4塔吊选型及配置
4.1 高墩翻模最重单片模板1.8吨,距离塔吊中心31米,冲击荷载系数取1.3,取85%最大吊重,根据塔吊性能手册,最终确定塔吊型号不小于5613型。实际现场塔吊平面布置见下图所示。
图4-1塔吊平面布置图
4.2按照1节/6天的计划效率,并根据钢筋、模板等各工序占用塔吊时间,确定河东村大桥需配置三台塔吊,一台QTZ63型,两台QTZ80型。
根据塔吊性能要求,在30米处设置一道附墙装置,用型钢将墩身与塔吊连接,提高塔吊自身稳定性。
5人员配置及施工功效
5.1作业人员:
塔吊司机3人,钢筋下料加工8人,钢筋绑扎作业人员15人,模板工及砼工18人。
5.2施工功效:
标准段每段4m,钢筋绑扎5人,绑扎时间2天,模板支立1天,校正模板测量验收0.5天,砼浇筑0.5天,等强0.5天,拆模0.5天。10根高墩4月共完成131m,5月共完成128m。
6钢筋加工场设置
6.1平面布置
图6-1钢筋加工场平面布置图(单位:m)
6.2 钢筋加工场
钢筋加工场原考虑2种方案:第1种:利用现有的墩柱钢筋笼加工场,运输车倒运至高墩施工现场,运距平均360米,此种方案不需要重新征地及硬化场地,但需增加运输费用,并延长工序时间;第2种:在高墩中间或者高墩外侧新征场地作为钢筋加工场,其优缺点与第1种方案相反。经过经济及对施工效率影响的比选后,最终采用后者,此种方案钢筋加工场设置在18#、19#墩左側红线外场地上,处于5排薄壁空心墩中间,减少了钢筋倒运的时间,提高了施工效率。半成品钢筋吊装,17#、18#、19#钢筋可以使用18#塔吊一次吊装到位,16#、20#钢筋需经两次塔吊吊装到位。
7混凝土施工
混凝土浇筑原计划采用2种方案:第1种为地泵输送,此种方法成本较低,能满足最高50米浇筑高度的需求,但接拆管较为繁琐,深圳需要每排高墩安装1付泵管,同时若出现堵管处理困难;第2种为汽车泵泵送,此种方法成本较高,但施工效率较高。通过方案对比,最终确定前期使用47米汽车泵,达到泵车高度极限后更换为60米汽车泵。
8实际工效统计及存在问题
8.1 实际工效统计及分析,分倒角段、中隔梁段。
8.1.1倒角段需分两次浇筑,钢筋绑扎5人,绑扎时间2天,模板支立3天,校正模板测量验收0.5天,砼浇筑1天,等强0.5天,拆模0.5天。
8.1.2中隔板段分两次浇筑,钢筋绑扎5人,绑扎时间1天,模板支立3天,校正模板测量验收0.5天,砼浇筑1天,等强0.5天,拆模0.5天。
8.2塔吊连墙件附着设置滞后,影响施工进度。
8.2.1应提前制作预埋件,并考虑较塔吊要求30米之前,如18米左右位置进行预埋,以保证施工正常进行。
8.3模板
8.3.1实心段及倒角段未设置专用模板,导致内外模高差,标准节上对拉孔上重新开孔,再有类似工程可考虑4-6个高墩设置1套实心及倒角段定型钢模板。
8.3.2 内模分片数量过多,单节内模共20片,模板进场后现场组装更改为8片,同时模板肋均与面板垂直,内模拆除困难,由现场对模板肋角度进行改装,再有类似工程时考虑内模直接设计为8片。
9结语
高墩施工中除了选用合理的施工工艺外,进行严密的劳动组织及合理的资源配置也非常重要。河东村大桥的空心薄壁高墩施工中采用塔吊结合翻模技术,合理进行场地布设,配置相关资源,效果显著,主要体现在施工速度快、施工质量好、工程成本低,经济效益显著。