某水库除险加固设计浅析
2015-10-21刘岩
刘岩
摘要:水库除险加固设计是保证水库长期正常运行的必然选择。本文以某一水库为例,从工程实际情况到检查存在的问题,以及工程的复合设计,详细论述了水库除险加固的经过和设计过程,为类似工程的设计施工以及除险加固的论证。
关键词:水库;除险加固;设计;
1工程簡介
某水库枢纽位于月河右岸一级支流某下游。水库枢纽距五里镇约5km,有简易公路通到右坝肩山梁上。
水库枢纽工程由大坝、放水设施、左岸溢洪道等主要建筑物组成。水库坝体为粘土均质坝,最大坝高17.56m,坝顶长152.545m,坝顶宽4.6m,坝顶高程500.0m(相对高程)。坝址以上控制流域面积3.6km2,总库容20.4万m3,河道长5.0km,河道平均比降95.44%。某水库是一座以供水,灌溉为主,并兼有养殖等综合效益的V等小(2)型工程【1】。
水库工程于1954年2月由群众自建,为万方大堰,于1958年加坝升级为水库,投入使用。由于当时水库设计不规范,施工方法简陋落后,加之水库运行后主要建筑物老化失修,水库多年来一直带病运行,效益不能发挥。2007年4月市防汛办、区防汛办组织有关专家对某水库进行了安全鉴定,鉴定结论是:某水库大坝属三类坝,建议尽快进行除险加固处理【2】。
1. 1现场检查存在的问题
本次设计根据水库除险加固工程设计导则要求。通过检查大坝、溢洪道及放水设施等主要建筑物存在的安全问题,结论如下:
大坝部分
①坝顶:
坝顶为自然土路面,降雨不能通行,对大坝维修及汛期防汛不利。
②上游坝坡:
上游坝坡没进行护面处理,坝坡面不规整,冲刷侵蚀严重。
③下游坝坡:
背水面右侧有较大面积的土体产生了变形、塌陷和滑动,结合钻孔资料,土体最深滑移面达4m。下游坝坡抗滑稳定安全系数不满足规范要求;且坝面杂草、树木从生,无坝面排水系统。
(1) 溢洪道评价:
溢洪道设计虽满足泄洪能力需要。但现状溢洪道折线堰为宽1.2m,高4.6m的浆砌石结构,堰体砌石部分裂缝、脱浆,漏水严重,堰后侧槽底板衬砌厚度不够,现状冲刷破坏严重,已形成深0.5m冲坑。
(2) 引水设施部分:
引水设施虽经2003年处理,但在2007年7月因柴头堵塞,无法正常放水。
(3) 其它设施:
①水库无水位尺,无雨量观测设施;
②大坝无渗漏、位移变形等观测设施;
③大坝无管理房及抗洪设施;
1.2除险加固的必要性
水库运行50多年以来,为工程所在的附近村庄的农业和农村经济发展发挥了巨大的作用。
1958年3月完工,1965年因漏水,坝体滑动后进行整修,1977年7月因上游堰塘跨坝,导致某水库漫坝,坝体形成深槽,淹没下游刘家营村,冲毁大量房物及农田,后回填坍塌坝体,烣复水库部分功能,施工时均为人工填筑,也未对坝体加宽,安全难以保障,且不能发挥正常效益。
针对工程现状存在的安全隐患和缺陷,按照现行标准和规范采取工程措施,消除工程安全隐患和缺陷,改善运行条件,以确保工程安全有效运行。
2 大坝加固工程设计
2.1大坝稳定渗流复核计算
本次设计是根据现行规范要求对大坝现状渗流进行复核,根据复核结果,进一步弄清楚坝体存在的问题,为加固方案的拟定奠定基础,提出相应的工程加固措施。
(1)设计计算工况
根据《小型水利水电工程碾压式土石坝设计导则》(SL189-96)中关于渗流计算的相关要求,渗流计算两种工况如下【3】:
工况①:上游校核洪水位以及对应下游水位;
工况②:上游正常蓄水位以及对应下游水位;
(2)计算边界条件
根据规范和坝体实际情况,坝坡渗流计算断面选定坝体实测最大断面,土层分界根据地勘资料确定。
①最大坝高17.56m,坝轴线152.545m;
②坝顶宽度4.6m;
③上游坡比1:2.0、下游坡比1:1.8;
④校核洪水位时,上游水位498.98m,对应下游水位483.96m
⑤正常蓄水位时,上游水位497.20m,对应下游水位483.96m
⑥下游排水棱体顶宽1.5m,外坡1:0.3,内坡1:1.5;
(3)设计参数选择
采用安康市汉滨水利水电水保生态勘测设计院(2008年)编制的《汉滨区某水库工程大坝安全论证总报告》中土层的相关参数。
(4)计算结果分析
不同工况下的渗流量
经过计算,工况①和工况②渗流量计算结果见表1。
表1: 水库渗流计算结果表
设计
工况
上游水位
(m)
下游水位
(m)
单宽渗流量
(m3/d-m)
水力
坡降
总渗流量
(m3/d)
校核洪水位
498.98
483.96
0.12
0.39
18.85
正常蓄水位
497.20
483.96
0.09
0.34
13.51
对于工况①,即当洪水达到校核水位498.98m时,坝体渗流总单宽流量为0.12(m3/d-s),坝轴线总长152.545m,即坝体渗流总量18.85m3/d。