盾构针对性改造与调试检修技术
2015-10-21文清泉
文清泉
摘要:盾构机是集机械、液压、电气、通讯一体的大型工程机械设备,根据地铁盾构施工需要,盾构机的转场需要解体后进行,在下一个区间施工前需要再次组装、整机联动调试满足要求后方可始发。盾构机再次组装、调试期间要进行必要的检修及某些功能的升级改造,以满足预掘进地层的需要,同时还需要处理一些不可预见的异常故障,盾构机的工地组装、调试是保证盾构顺利掘进施工的重要工序。
关键字:盾构机适应性改造 组装调试 故障检修
0、引言
南昌轨道交通2号线三标段的2台盾构机由中国铁建重工集团有限公司生产,刀盘驱动有6台132KW的变频电机驱动,盾构机的各系统驱动电机大于30KW的皆采用变频驱动,主机长度约8.7m(含刀盘),设备总长度约83m,主机重量约300吨,整机重量约450吨。用于本标段的2台盾构机2013年用于南昌轨道交通1号线完成掘进2400m,2015年转场南昌轨道交通2号线3标,本文以用于本工程左线的盾构机为例阐述盾构机转场后的检修、改造及调试中的故障排除的方法。
1、工程概况与水文地质
南昌轨道交通2号线一期工程土建施工03合同段计2站3区间,前湖大道站~学府大道东站区间长708.250m,隧道顶板埋深为9.10~15.20m;学府大道东站~翠苑路站区间长1465.25m,隧道顶板埋深为5.87~14.78;翠苑路站~地鐵大厦站区间长1228.451m,隧道顶板埋深为9.70~23.44m。用于本工程的盾构已完成南昌1号线2400m掘进后转场到地铁大厦站始发,向翠苑路站方向掘进。
盾构主要穿越地层为:中砂<2-4>、粗砂<2-5>;砾砂<2-6>、圆砾<2-7>、卵石<2-8>;强风化泥质粉砂岩<5-1-1>、强风化砂砾岩<5-2-1>;中风化泥质粉岩<5-1-2>、中风砂砾岩<5-2-2>、中风化泥岩<5-3-2>;微风化泥质粉砂岩<5-1-3>。
沿线分布的砂砾石层一般为稍密~中密,饱和,属于富水地层,地下水位于地表以下5~7m,具有强透水性,且与地表水水力联系十分密切。
2、刀盘改造
盾构原刀盘结构为辐板式结构,如图1所示,开口率37%,中间部位开口率相对较小;刀具型式有:有滚刀(齿刀)、周边刮刀、贝壳刀、切刀、、保径刀,其中滚刀、齿刀根据地质情况可互换,根据南昌轨道交通1号线丁公路北站~八一广场站区间的掘进情况,盾构在泥质粉砂岩地层掘进,由于中间开口率较小,结泥饼严重,如图2所示,导致推力增大,推进速度减慢,2台盾构在下穿八一广场区间刀盘结泥饼严重(推进速度不足10mm,推力2100T),采取了由隔板冲洗泥饼的方法,刀盘周边的泥饼在高压水的冲洗下收到了理想的效果,由于盾构处于上软下硬地层,必须保压掘进,刀盘中心部位泥饼难以冲洗。在2号线施工前,在满足刀盘强刚度的条件下,对刀盘进行了改造如图3所示,将与十字刀梁相连刀梁的内部结构割除,刀盘中心现场R1260mm的4处近似四分之一圆的进渣口,中心部位的开口率增大到40%,改善了中心部位的进渣状况,有利于防止刀盘中心泥饼的形成。在刀盘泥饼冲洗的配合下对防止刀盘泥饼起到积极的作用。
图1 原刀盘结构型式 图2 刀盘泥饼 图3 改造后刀盘
3、盾构组装调试
3.1 、组装
盾构组装前必须熟知所组装部件的结构、连接方式及技术要求;遵循由后向前、先下后上、先机械后液压再电气的原则;液压管线的连接必须保证清洁,禁止使用棉纱等易脱落线头的物品擦拭;组装过程中严禁踩踏、扳动传感器、仪表、电磁阀等易损部件;对盾构所有部件的起吊,必须保证安全、平稳、可靠。
3.2、调试
盾构调试分为空载调试、负载调试;空载调试在盾构组装完毕,根据调试大纲对总装质量及各种功能进行检查和调试;经调试整机满足相应技术要求后开始试掘进,试掘进期间即为盾构的负载调试期间,是对整机性能的检验,为正常掘进奠定基础。
(1)电器部分运行调试
送电前检查高压柜﹑配电柜﹑变频柜﹑控制室内的断路器﹑漏电保护器﹑电流分配器等开关元件必须处于分闸断路状态;检查各电器元件是否潮湿,如果潮湿需用热风枪烘烤,并放置干燥剂;根据图纸,检查已经接好的线路,确保线路无接错接反或漏接的情况。经检查无误后,逐级向下送电,配电站10KV配电盘→盾构机上10KV开关柜→盾构机低压主断路器。盾构台车变压器送电后保压24h在向下级电气送电;在送电中,需按照先总后分,从上级到下级分系统依次送电,并且在送电过程中用万用表检查送来的电压电流是否正常。
逐项检查各信号线路的连接情况;确认各种紧急按钮是否有效;接通电源前需确认各个部分电压是否符合要求,确认各个漏电保护开关是否有效,确任各传感器是否有效,确认各系统的远程、本地控制的有效及连锁性能,检查各报警器的工作状况,检查各控制信号的可靠性及各指示灯的工作性能。
(2)液压流体系统调试
检查内外循环水的工作情况,检查内循环各管路有无泄漏及流速、压力、温度显示情况,检查外循环水系统的滤芯及各压力表的工作情况,检查安全阀的有效性,检查各管路有无泄漏情况。
检查主驱动齿轮油系统,启动空压机检查各气路连接及密封情况,检查各油脂泵工作情况并泵送油脂,检查各油脂部位的注脂情况。
确认液压油箱的油位和各个减速机的油位;排空液压泵内的空气,排空润滑油管路内空气,并确认各油路分配阀运行情况是否良好;依次对每台液压泵进行无负荷运转,直到泵内无空气混入的声音为止,根据设计要求依次调整确认各系统的压力,并确定各溢流阀的有效性及仪表的显示情况;依次启动各个液压油泵和各驱动马达,检查运转是否正常;随时观察各种管路是否漏油,在有危险的部位放置警示牌。
各系统分别调试完毕满足技术要求后,进行联动调试,确认整机的工作性能满足空载调试技术要求及试掘进需要后,进入试掘进的负载调试阶段。
4、故障检修
4.1、PLC模块故障排除
PLC系统通电调试模块主站一直处于STOP状态,RUN不起来,如图4所示,根据PLC的运行原理,首先检查PLC程序,组态和程序检测显示正常。进一步检查主站模块硬件,经过拆卸测量后,发现主站上面的RUN,STOP的拨动开关存在问题,当拨到RUN状态时,应该处于导通状态的触点没有导通,经短接让这两个触点导通时,主站RUN不起来的故障清除。现场暂时把RUN上面的那两个触点强制联通以排出故障。
图4 模块主站 图5 9-18A1子站 图6 2号变频器
PLC系统9-18A1子站通电后,一直处于故障状态如图5所示,首先更换了DP接头和接口模块,故障未消除,因现场检测条件限制,难以对模块进行定性检测,为判断模块是否损坏,把子站上所有小模块拆下,与另一台正常掘进的盾构上的相同模块依次对换试运行,发现9-18A4到9-19A1连续的六个模块都已经坏。
综上故障分析,以上2个故障的原因有:盾构机2012年底到场,到2015年4月已超过2年,在日常使用中,RUN,STOP拨动开关使用并不频繁,所以可以排除因经常使用而导致的使用不当因素;在设备转场期间,露天存放时间长,在组装期间车站内湿度大,防潮措施欠佳,在调试通电前已对主控室内的电气元件进行烘烤祛湿,模块在潮湿环境下的寿命大打折扣,可以判定该故障应为受潮导致寿命降低的因素。
4.2、通讯故障排除
调试过程中,出现了一个"刀盘驱动应答失败"的红色故障,首先检查变频柜内刀盘驱动通讯线的DP接头,经过检查并更换DP接头后,其红色错误故障未能清除,接着检查从主站开始至其后的子站通讯线及DP接头;在检查第三个子站的DP接头的时候,出现了后面子站都连接不上的情况,重新做DP接头,把DP接头从新接到接口模块上,并且给主站先断电再从新上电后,刀盘驱动应答失败和其他子站通讯连接不上的故障清除。
在实际施工中,通讯DP接头内部接线可能存在接触不良,通讯屏蔽线未能良好的接地,DP接头内部ON/OFF开关损坏等情况,这样有可能导致出现通讯故障;详细检查DP接头内部接线,或更换DP接头可以消除故障;在设备吊运过程中,由于震动等因素导致卡槽的固定螺丝松动,在紧固后再插入DP接头模块可消除故障;通讯线路检查完毕,主站重新启动复位。
4.3、变频器故障排除
在刀盘驱动系统送电后,变频器显示正常,满足刀盘启动条件,按程序启动刀盤无异常现象。几天后再次启动刀盘时,2号变频器出现错误代码"5"和3号变频器出现错误代码"17",此两种错误报警无法用普通方式消除警告,经查询变频器资料得知,"5"错误代码为过电压,"17"错误代码为输入缺相。其中出现"5"代码过电压的2号变频器测量其母线电压高达806VDC如图6所示为"2"号变频器故障显示,远远高出正常值570VDC。从而导致其输入电路底板上的电阻爆掉,经过测量发现其W相的逆变器被击穿,变频器主体出现故障,主体需返厂维修,更换一台变频器。
对于出现"17"代码输入缺相的变频器,首先我们用万用表测量输入线三相对地均为230VAC,两相之间均为410VAC,测量数据表明三相不存在缺相和偏相的情况;将输入线转接到另外一台正常的变频器后检测结果相同;检测变压器输出端电压正常,如图7所示,由此确认电源输入端未存在缺相问题,故障存在与变频器内。检测变频器母线电压,母线电压显示为716VDC,如图8所示,比实际测量的母线电压570VDC高出许多,由此判断该故障是由缺相检测回路和母线电压检查回路故障引起,如图9所示,并用电脑通过程序进一步确认后,更换线路板,变频器故障消除。
此次变频器故障的主要原因,设备已出厂2年多并完成掘进2400m后停机时间长,变频器在潮湿环境下未做好防潮与日常的保养工作,变频器线路板因除尘不到位在潮湿环境下启动导致线路板故障。设备在停机期间应做好变频器的除尘和祛湿工作;在调试时若检测到母线电压高于或低于正常值时,故障排除时根据需要可先拆下变频器出线端,主板拆卸更换后可能出现数据丢失的情况,此时可以用变频器的小操作板,把参数复制过去,以恢复变频器的正常运行。
5、结束语
盾构的设计制造具有较大的针对性,盾构选型的成功与否关系到盾构施工的成败,盾构刀盘应根据地质水文条件的不同进行必要地改造或更换,尤其在泥岩中刀盘中心较大的开口率更有利于防止刀盘泥饼的形成,保证盾构的顺利掘进;根据设备状况对盾构的适应性进行评估,根据需要升级改造不利于盾构顺利掘进的系统或部件。
盾构在转场组装中,要严格按相关技术要求进行施工,按照先分系统后整机联动的顺序进行调试,只有空载调试满足要求后方可开始试掘进的负载调试。
盾构调试期间,对设备进行全面的检修保养,在处理调试中出现的设备故障时,遵循首先清楚该系统(部件)的工作原理及与其它相关系统(部件)的关系,采用逐项排除的方法,必要时借助于程序电脑进行进一步确定,以准确判断故障,尽快排除故障。
盾构在转场停放期间要做好设备的保养、检修及电气系统的除尘工作,调试送电时应逐项检查无误后通电,发现问题及时处理。
参考文献:
[1] 李洲. 地铁盾构始发试掘进施工技术[J]. 中国高新技术企业. 2011(08)
[2] 俞琚,王金星. 隧道掘进机产业发展状况及工作建议[J]. 建设机械技术与管理. 2011(05)