阳离子润滑剂的生产合成及应用效果
2015-10-21时宏宇
时宏宇
1 前言
油田生产过程中,会应用到大量的化工产品。阳离子润滑剂就是其中的一种。我们在生产过程中会常常发现,井壁润滑是影响油田生产顺利进行的主要因素,如果液体润滑性不好,在施工过程中摩阻会大幅度增加,导致扭力过大,甚至会引起井壁不稳定等一系列事故。石油化工生产企业经过大量的室内研究,并通过现场实验,研制出一种阳离子润滑剂。能够降低井壁与钻具之间的摩擦,降低钻柱旋转扭矩和起下鉆阻力,有效降低钻具附加拉力,减少了卡钻、拖钻具、起下钻困难等复杂事故,保证施工顺利进行。
2 阳离子润滑剂的合成
将单体、阳离子引发剂、分散剂加入到水中,搅拌形成均匀溶液,升温至一定温度,保持该温度2-3小时即得产品。
3 阳离子润滑剂的室内试验
3.1在基浆和井浆中泥饼粘附系数对比试验
3.1.1在基浆中泥饼粘附系数对比试验
在基浆中加入不同加量的柴油与阳离子润滑剂,利用GNF-1型高温高压粘附系数测定仪进行常温下泥饼粘附系数测定,详见下表1:
基浆配方:10%白土浆+1%无毒降粘剂+0.5%NaOH
表1 不同加量阳离子润滑剂和柴油在基浆中的泥饼粘附系数
配方 泥饼粘附系数 泥饼粘附系数降低率%
基浆 0.0955 -
基浆+2%阳离子润滑剂 0.0344 64
基浆+3%阳离子润滑剂 0.0286 70
基浆+4%柴油 0.0401 58
基浆+5%柴油 0.0315 67
由数据可见:常温时阳离子润滑剂在加量比柴油少的情况下,泥饼粘附系数测定的润滑效果优于柴油,粘附系数降低率大于60%。
3.1.2在井浆中泥饼粘附系数对比试验
取欢2-12-5216井井浆分别加入不同量的阳离子润滑剂和柴油,利用GNF-1型高温高压粘附系数测定仪测定泥饼粘附系数:
表2 不同加量阳离子润滑剂和柴油在井浆中的泥饼粘附系数
配方 泥饼粘附系数 泥饼粘附系数降低率%
井浆 0.1152 -
井浆+2%阳离子润滑剂 0.0507 56
井浆+3%阳离子润滑剂 0.0449 61
井浆+4%柴油 0.0657 43
井浆+5%柴油 0.0472 59
从表1、表2的数据可以看出,在井浆中阳离子润滑剂加量3%的润滑性能同柴油5%的加量所能达到的润滑性能接近。
4 阳离子润滑剂现场应用情况
4.1阳离子润滑剂在荣72-24-38井的应用
曙光油田荣72-24-38井是一口控制定向井,设计井深3606.71m,完钻井深2622m,完钻层位沙一段。该井钻进至2320m时,附加拉力为20t时,加入阳离子润滑剂,经循环后钻井液性能良好,2420m时观察附加拉力仍为20t,不断补充润滑剂至2607m加量达到2.5%,钻进过程中,井斜由44°增至59.3°,方位由297变为203,钻井液性能良好,随着井深的增加附加拉力本应增加6t,但通过加阳离子润滑剂附加拉力没有变化。因此,阳离子润滑剂可有效降低因井斜、方位、井深增加的附加拉力,提高钻井液润滑性能。随着井深的增加,90℃泥饼粘附系数降幅明显,有效的提高了钻井液的润滑性。
4.2阳离子润滑剂在欢2-12-5316井的应用
欢2-12-5316井位于盘山县东郭镇流子沟塘埔北偏东1900m处,为调整定向井,设计井深2786.04米,完钻杜家台油层。2010年9月3日,该井钻进至2017m时,加入润滑剂,钻井液性能较稳定。2466m时,井斜达15°,加入4.2t阳离子润滑剂,旋转阻力和附加拉力均在合理范围内,能够保证正常钻进和起下钻。2546m至完井,共加入5t阳离子润滑剂,进尺内,附加拉力保持不变。该井完井时井深2786m,井斜16.5°,阳离子润滑剂加量保持在3%左右,附加拉力最低可降至2-5t,证实,在造斜过程中,通过阳离子润滑剂的合理加量能够有效控制附加拉力,其润滑性能满足该井钻井要求。经过现场应用,在钻进过程中,合理控制润滑剂的加量,能够有效维护钻井液在高温下的性能,有效降低井下复杂状况的发生率。
5 阳离子润滑剂的应用效果
阳离子润滑剂在现场施工过程中,没有引起的井下粘卡事故,完井电测、下套管施工顺利,固井质量合格在现场应用中取得了以下效果:
(1)减少了柴油的用量,达到了节能降耗的目的;
(2)减少了因井斜井深的增加而增大的附加拉力,减少了卡钻、拖钻具等复杂事故的发生;
(3)满足了井斜大、井身轨迹不规则下对润滑性能的要求;
(4)维护了钻井液在高温下的性能,有效降低井下复杂事故的发生率。
6 结论
阳离子润滑剂能够有效提高钻井液润滑性能,常温粘附系数降低率大于60%,90℃粘附系数降低率大于55%。能够降低井壁与钻具或套管之间的摩擦,降低钻柱旋转扭矩和起下钻阻力,从而有效降低钻具附加拉力,减少了卡钻、拖钻具、起下钻困难等复杂事故的发生,保证施工的顺利进行。