“节省、低耗、创新与效益”的毕业设计
2015-10-21王冲苏华才庞诗康王童童杨月英
王冲 苏华才 庞诗康 王童童 杨月英
[摘 要] 简要介绍了今年我们广西理工学院机械工程系毕业设计的主题、意义,分析了以往毕业设计的误区以及我们改革的具体做法,为进一步搞好机械专业的职业教学改革提供参考。
[关 键 词] 节省;低耗;创新;效益;毕业设计
[中图分类号] G712 [文献标志码] A [文章编号] 2096-0603(2015)27-0109-01
“节省材料,降低刀具消耗,改进创新,提高生产效益”是我们13届模具、数控班毕业设计所倡导的主题。今年我们毕业设计以加工生产提手套零件作为切入点,搞一次切合生产实际的毕业设计。
一、以往毕业设计的误区
以往搞毕业设计基本是编程加工一个零件,既不是产品,也不讲效率,更不计成本,能做出来就行,注重的是技术与技能。这样的毕业设计没有多大的实际意义,也体现不了技术与技能的真正内涵。“节省材料,降低刀具消耗,改进创新,提高生产效益”是企业生产的宗旨,也是体现职工能力和职业素养的指标。为此,我们进行了改革,以企业零件为题目,严格按照企业加工生产的做法进行毕业设计,提高我们的能力,培养我们的职业素养。
二、“节省、低耗、创新与效益”的具体做法
“节省材料,降低刀具消耗,改进创新,提高生产效益”在这次毕业设计中如何体现出来呢?我们是这样做的:
(一)节省材料
我们领取的每一条材料能加工多少个零件,自己首先要计算出来。在加工时严格控制加工长度,确保加工数量。其次通过做一些靠模小工装,规定切断长度,就能很好地避免因看错尺寸出现废品,造成材料损失。
(二)降低刀具消耗
有两个技术点:1.机床转速、进给量和进刀深度要选定好,以加工表面质量和铁屑为蓝白色为最佳。2.刀具加工的磨损是避免不了的,因此要懂得磨刀,磨刀技术要过关。特别是铣刀很贵,不能像以往那样,一磨损就换新刀。
(三)改进创新
提手套零件铣缺口工序一直以来都是立起来分层竖铣,铣刀只能用?夼10的铣刀,伸出部分又很长,加工时容易震动,只能小进刀加工,加工效率很慢。我们改为横铣,加工效率提高了很多。
三、“节省、低耗、创新与效益”实施中的难点
俗话说得好“说起来容易,做起来难”。我们这次加工生产最大的难点就是磨铣刀,铣刀有两刃的、三刃的和四刃的三种类型,每种类型的铣刀磨法与要求都不一样。兩刃铣刀看似简单,其实最难磨好,因为两刃铣刀既要能铣平面,同时还要能钻孔,正反两刃面的会交点特别难磨好。四刃铣刀也比较难磨,因为刀刃面多,磨这面时很容易碰到另一面。三刃铣刀相对比较容易磨一些。
针对这个问题,老师像师傅教徒弟一样,手把手地教我们怎样拿铣刀,怎样磨刀刃会交点,怎样磨刀刃的刃口,摆多少角度。怎样注意安全,避免磨到手指等等。在老师悉心指导下,经过我们的努力,我们终于能磨出用于加工零件的铣刀。
四、“节省、低耗、创新与效益”实施的效果
由于我们严格按照“节省、低耗、创新与效益”的要求实施,取得了较好的效果。
(一)我们每一个同学都能按时按质完成100多个手提套零件加工任务,平均成品率达96%,这是我们以往连想都不敢想的成绩。
(二)我们建立了成本意识,以往加工铣刀一磨损就换新的。现在铣刀一磨损,我们首先想到的是怎样磨好它,继续加工。这次加工100多个手提套零件,我们就用一把铣刀加工,大幅度减少了加工成本。
(三)提高加工效率最大的关键是改进工艺工装,这次加工手提套零件我们总共做了两套工装,进行了一项工艺改进。提高这些小改进,以往我们一天只能加工5个手提套零件,现在我们一天就能加工20个,加工效率比以往提高近4倍。
35天的毕业设计已经结束了,我们不但按时按质完成了提手套零件加工任务,而且也基本达到了“节省、低耗、创新与效益”的要求。回顾35天的日日夜夜,我们最大的感触是:只有以企业零件加工为课题,以企业生产方式进行加工,以“节省、低耗、创新与效益”的要求去管理和生产,才能做出好的零件,取得好的效益与效果,我们才能成为企业的实用人才。