环岛南路互通立交桥桩基施工中问题的处理——就B1P32 桩基卡锤事故的浅析
2015-08-15甘黄淮福建泰源建设发展有限公司福建龙岩364000
■甘黄淮 ■福建泰源建设发展有限公司,福建 龙岩 364000
1 工程概况
厦门市机场路环岛南路立交桥位于功大道与演武大桥交叉处,是进出厦门岛的快速通道。涨退潮时演武大桥边的海岸与鼓浪屿形成壶口狭长地段,造成该处水流湍急、流向复杂。除了受到潮水的影响之外,还经常受到台风的影响。
该立交桥场地地形变化大、地层、地质情况复杂。演武大桥外侧B1、C1 匝道处的地质情况从上往下依次为淤泥层、中砂混淤泥层、亚黏土层、全风化花岗岩、砂砾状强风化花岗岩、碎裂状强风化花岗岩、微风化花岗岩。有些地方的覆盖层厚,有些地方的覆盖层薄(如:B1P28~B1P33 桩基处表面覆盖有2~3 米淤泥,几米到十几米的砂层,5~8 米的亚黏土层,然后才是强风化岩;而在B1P23~B1P25 桩基处的岩层上只覆盖了2~3 米淤泥层)。
2 工程特点
特殊的水文、气候和地质条件给施工平台的搭设、桩基的施工也带来了极大的难度。再加上当时施工条件的限制,申请利用演武大桥的一个车道作为施工便道,再向外海侧延伸搭设施工平台(注:平台采用钢管桩搭设的,平台面标高控制在5 米左右),B1P32 处海底面标高在-7~-8 米,用t=12mm 的钢板卷制成直径2400mm 的钢护筒,因考虑到吊车的吊重有限分别制成13.5 米和9 米的基本节下放,再用振动锤振动下沉,再接长并继续振动下沉,直至不再沉为止。由于当时用的是90kw 的振动锤,振动力较小,只能振入砂层4~5 米。且由于时间紧迫,而购买和租用都不方便,于是决定先将冲孔冲过护筒脚再振动下沉。在冲至护筒脚往下0.5 米时,护筒内泥浆漏到与海面齐平,再接长护筒,但在振动下沉3 米左右已无法下沉了,又开始冲,在冲至护筒脚时由于离砂层底部还差2 米多。再接长护筒,也无法下沉,只有加浓的泥浆并加入了水泥以提高壁的效果,防止护筒脚漏浆。经过了冲一段加入部分黄土和水泥并减小冲锤的冲程,顺利地穿过砂层进入亚粘土层,穿入亚粘土层后再进入强风化花岗岩,经过了7~8m 强风化花岗岩就直接进入微风化花岗岩。
3 工程事故处理过程及措施
由于冲锤卡在孔下61.5m 处,为了要探明孔底卡锤的具体情况,请来了潜水员到孔底探明情况,但潜水员下潜的深度在40~50m 之间(再深下去便会给潜水员带来极大的危险)。班组因拉锤心切,便私下决定将孔内泥浆抽掉以降低孔内水位达到减压效果。
在低潮时将泥浆抽到持平,待涨潮后,筒外水位比孔内高,在高至2m 左右时出现了海水倒流入孔内(经分析,是由于当时振动锤的振动力不够,护筒只在砂层里,并未穿过砂层,抽到孔内泥浆水位低于孔外水位时,孔外压力大于孔内压力导致了海水倒灌),在海水倒灌的同时带入了大量砂子,使得已清孔了一段时间的孔内又流入大量砂子,耗费大量人力与时间,也没能清得到孔底。最后,到外地租用120kw 的振动锤把护筒压入亚粘土层,通过反循环将孔底清理干净。
在此过程中,曾有人建议用小加固的护筒并在其下边焊上锤牙,进行扩孔。可结果却是卡在孔的中部了,最后是让潜水员将其割掉拉上来。
曾用过千斤顶,将其一端顶在孔壁一端顶在锤头,靠近锤头处做个套筒,然后沿着钢丝绳下放到锤头,就位后开始顶,结果锤纹丝不动孔壁却被顶进十几厘米(护壁很厚,油缸顶升长度有限),同时锤上挂拉钩用50 吨的吊车吊,结果拉钩钢丝绳也被拉断。
在尝试着各种方法的同时也用过在孔内用炸药放至孔底进行引爆,在引爆的同时拉紧桩机的钢丝绳,想利用炸药爆炸时的震动,振松锤被砂子石块卡住,或被卡在孔内围岩上,拉起锤头,但由于方法上出了偏差,经过多次尝试没有起到很好的效果,有时还发现有很多处的炸药都没有引爆,通过分析和查找相关资料,在水下爆破要采用双雷管,能确保炸药都能引爆(在后来的几次孔下爆破中证实了其每次都能完全爆炸),但还是没有把锤炸上来,经过分析,孔底泥浆浓度高,可能是孔底砂子没有清干净,爆炸力衰减快,卡在锤上砂子太多,没有起到很好的效果。还得将孔底清得更干净些。班组为了较好地清孔利用工字钢,并在其腹板处加焊配重块,以增强冲击力,经过对锤瓣之间的冲击使得孔底加深了40~50cm,这就使锤处于半悬空状态,经过长时间的清孔,泥浆已经变清了,沉渣流入加深的孔里。卡在锤瓣边的砂子会流入加深的40~50cm 中使卡在锤瓣上的小石子被清走,只剩下少数几个稍大的石子卡在锤上,最后加大炸药量采用双雷管引爆炸药,顺利地将桩锤拉起立。并进行清孔。
环岛南路立交海上桩基桩径大(φ220cm)、孔深长(最长的达61.5m),灌注砼的量大,需要的时间长。首批混凝土的灌注量也大。
为此,专门做了一个高3.0m,直径为1.8m 的料斗(可装混凝土8.5m3),架在护筒上,用50T 的履带吊车吊住。采用砼泵车将料斗内灌满混凝土,然后,再将另一部装满混凝土的运输车开到泵车前,在拔球的同时将砼继续泵入料斗。这样,首批就有两车16 方的混凝土灌入孔底,原本清干净的孔底被冲刷得更干净,保证了桩孔的孔底质量。
在首批混凝土灌注完后,继续进行泵送,直到第一次拆管(在灌注过程中,处于安全考虑:吊车始终吊住料斗)。拆管后考虑了泵送的优点,不再安装小料斗,直接将泵送管插人导管内进行灌注,这样每根桩节约了拆装料斗的时间多达两个多小时,加快了灌注速度,保证了灌注质量。经厦门市质检部门的检测,海上的二十九根桩全都是一类桩。
4 工程事故总结分析
(1)卡锤的主要原因是:由于地质层有砂岩,在冲孔过程中的砂子在循环泥浆的过程中被粘在护壁上,在刮护壁时又被带到孔底,加上在冲孔过程中捞渣不彻底,孔底还留有大量的沉渣,再由于锤边在冲孔过程中会磨损,孔底直径可能会比上面小一点,孔底岩层是花岗岩,硬度高,所以极易造成卡锤。卡锤现象出现后,却由于经验不足,没能理清思路分析原因(当然卡锤的原因复杂多样,并非能完全分析准确,但还是能分析出个大概原因的),工人就采用抽浆降水位办法,认为这样就可以减轻水压,潜水员可以下到孔底探明情况。却没能考虑到护筒没有完全穿过砂层,抽浆后导致孔内漏浆,在此加上潮水的涨落,将大量的海砂带入孔内,给处理卡锤带来更大的困难,其中设备不足(如,当时120kw 振动锤在厦门没有地方租)也是延误了处理卡锤的最佳时机,且原因分析不够明确,在处理卡锤事故时带有盲目性,也是导致处理卡锤花如此长时间的重要原因之一。经过这些尝试之后,特别值得提的一点是:在出现卡锤事故后,千万不要超之过急,理清思路,认真地分析卡锤的原因、探明情况,应该采取有效的清孔降低泥浆浓度,找准卡锤位置,采取将炸药放在卡锤位置,拉紧桩机钢丝绳,在充分考虑到爆破冲击波在泥浆中的阻尼作用,适当地加大炸药的用药量,采用双雷管引爆,利用引爆的瞬间产生巨大的冲击波冲开被卡处的砂子、石子或孔底围岩,这时通过桩机钢丝绳的拉力将锤拉起。有人担心这样会把锤炸坏了,孔给炸塌了。原先几次爆破都没把锤炸起,据分析,主要原因是由于孔底泥浆浓度大,阻尼作用很大,冲击波的衰减很快,而炸药又无法准确地放置在卡锤位置,致使产生的冲击波不够大,没震开卡在锤头处的砂石或围岩,没有达到效果。当然担心炸药放多了会炸坏锤头又没有考虑泥浆的阻尼作用,而不敢多放炸药,也是这几次爆破失败的原因(其实,经过后面几个工地的卡锤孔底爆破证实,爆破炸坏锤的想法是多余的)。还有人担心把孔给炸塌了,其实经过仔细分析,退一步讲,就是孔因为炸药炸扩孔了,再将孔内的塌孔的岩石用锤击碎了,通过翻浆,清孔,把孔底清干净,也不至于影响到桩的质量,如果是孔底卡锤的话,扩孔了还可以增加桩基的承载力!另外,还有一个值得一提的问题:就是在水下爆破的威力及冲击波的衰减速率很大,特别是在浓度高的孔底,更是衰减速率大,它的波及范围就很小了,不可能造成很大的塌孔。不至于将锤都埋在孔底。这个经验在后面的几个工地的卡锤事故中得到证实是可行的,成功的。特别是在最近的一次卡锤事故中尤为突出。在厦安高速公路TC1 标南山大桥的桩基卡锤事故中得到证实。当时由于工人的疏忽,从孔底往上七八米出现了梅花孔,又加上停电没有及时把锤拉起来,被卡在孔底。有了B1P32 桩基卡锤事故经验,处理这次事故的思路特别清晰,先将孔底清干净,再将泥浆比重降低,找准卡锤位置,放置炸药进行爆破,每爆破一次加一点炸药,这样在短短的一个星期内就将锤拉起来了。通过这几次卡锤事故的处理得出一个道理:在处理卡锤事故中,采用爆破处理卡锤事故取到很好的效果。方法如下:首先将孔内孔渣清干净,将泥浆比重降低,在充分考虑泥浆的阻尼作用,适当多放点炸药,并采用双雷管引爆。由于担心锤头被炸坏、未考虑泥浆的阻尼作用不敢多放炸药,以及在水下爆破没有采用双雷管爆破,是以往爆破拉锤失败的原因。其实,退一万步来讲,即使将孔底炸塌了,锤拉出来,在后来把孔底清干净,下钢筋笼,灌注混凝土也不会影响桩基质量。这种可以放心使用,锤不会炸坏的!
(2)水下爆破技术注意问题。爆破方案的设计要请专业的爆破技术人员配合;爆破操作如装药、引爆必须由专业爆破人员完成;为确保周围建(构)筑物的安全,要严格控制起爆药量,尽量选用分段起爆;要充分考虑水深的影响;要注意装药的准确性;选用抗水性能较好的炸药;在进行爆破作业时一定要取得当地公安机关的批准。
5 结束语
厦门地区由于地质等原因,卡锤现象严重,经常出现锤拉不上来影响工期,卡锤无法拉上来时还要进行补桩又增加成本,还影响工程质量。这次卡锤的处理给施工提供了很好的借鉴——通过清孔放炮能非常有效地处理卡锤事故。用炸药在孔底放炮处理卡锤事故,方便快捷,取得良好的效果。
[1]刘自明,王邦楣,陈开利.桥梁深水基础.人民交通出版社.
[2]飞康,鲁浩.复杂条件下桥梁桩基施工质量控制[J].中南公路工程,2005.
[3]爆破手册.冶金工业出版社,2006.
[4]JTJ 041-2000 公路桥涵施工技术规范[S].