卡尔多炉自动加油装置的研究应用
2015-08-15孙先如中南大学机电工程学院铜陵有色金属集团股份有限公司稀贵金属分公司安徽铜陵244000
孙先如(1.中南大学机电工程学院;2.铜陵有色金属集团股份有限公司稀贵金属分公司,安徽 铜陵 244000)
卡尔多炉自动加油装置的研究应用
孙先如
(1.中南大学机电工程学院;2.铜陵有色金属集团股份有限公司稀贵金属分公司,安徽铜陵244000)
采用DRB-P型电动润滑泵和8×3金属编织耐高温管改进卡尔多炉加油方式,彻底解决人工加油润滑不良问题和存在的安全隐患,保证了卡尔多炉的正常运转,具有高温炉体润滑方面的推广示范意义。
DRB-P型电动润滑泵;卡尔多炉;自动加油装置
一、前言
卡尔多炉是铜阳极泥冶炼厂的核心设备,该设备的运转率决定了生产线的正常与否。铜陵有色稀贵金属分公司2009年建成一套4000t/年阳极泥处理量的生产线,引进了一台2m3的卡尔多炉,使用过程中出现了轴承缺油卡死损坏等故障,经过研究改进润滑方式,彻底解决了轴承润滑不良引起的故障,保证了设备正常运转。
二、卡尔多炉的组成结构
卡尔多炉由倾动装置和旋转装置两部分构成,可以实现炉体的360°旋转和180°的倾动,增强了物料的反应强度和操作的灵活性。卡尔多炉的360°旋转是依靠安装在耳轴环上的旋转轴承和两组托轮的三点支撑完成,该部件均在密闭炉罩内,工作温度高,轴承的润滑是关键。
1.托轮的轴承
炉体的总重量落在耳轴环中的两组托轮上,并通过倾转轴传递到基础上。保持炉体在耳轴环的中央旋转是关键,为了满足运转要求,在托轮磨损更换之后,必须把炉体调整到耳轴环的中央。这可以通过改变托轮的轴承套和轴承座与底板之间的衬垫来实现。
轴承的润滑应该符合SKF指导,同时不能忘记托环表面的润滑。每年都检查所有的扣件和螺杆是否正确安装,用液压扭矩扳手检测螺杆接头的紧固扭矩。保持托轮周围区域无碎片、渣等,以延长密封寿命。在运行几年后,由于磨损,托轮的表面可能会变得粗糙。在这种情况下,应该进行机械加工,使之表面光滑。
进行托轮的维修工作,可以从耳轴环上拆下炉体,然后维修托轮。也可以不从耳轴环上吊下炉体,来更换及维修托轮。在安装及拆卸时,耳轴环倾转+180°,采用检修行车从耳轴环上拆除托轮至地面,然后完成检修更换轴承、加油等工作。
托轮的轴承型号为SKF23144CCK/C3/W33,53KG、SKFC3144K/C3,53KG。
2.旋转轴承
旋转轴承是用螺栓固定在炉体底部法兰上,并固定在炉体的支撑臂上的轴承套内,轴承由球形滚动轴承组成。
轴承套要提供密封环。用高温润滑脂进行定期润滑对于延长轴承的使用寿命是至关重要的。每年两次检查密封和紧固螺栓。用液压扭矩扳手检查螺杆的坚固耐用的扭矩。
旋转轴承型号为SKF24160CC/C4W33VG004。
3.轴承的润滑剂——SKF润滑脂LGHB2
(1)润滑剂性能描述:SKF润滑脂LGHB2是一种高性能润滑脂,含络合CaSO4基,可用于非常苛刻的操作条件。可在-20℃到+150℃的温度范围内提供良好的润滑,具有很高的抗氧化稳定性。
(2)应用范围:SKF润滑脂LGHB2适合于以下应用,在高载荷下运行的中等规格的滚动轴承、在有水存在的缓慢转动的中等规格滚动轴承、在高温下运行的球状滚动轴承。
(3)优点:极好的机械稳定性确保LGHB2不会在滚动轴承中损失其黏度。即使有水存在时,络合CaSO4基的存在可确保其具有极好的抗氧化、抗腐蚀性能。
(4)要求的加油制度见表1。
表1 卡尔多炉轴承加油润滑制度表
三、改进前状况
卡尔多炉的旋转装置和托轮装置均采用进口SKF滚动轴承,由于炉体温度高达300℃,原加油方式为人工加油,不方便,同时也不安全,导致轴承得不到润滑而损坏。
表2列举了2010年至2012年轴承缺油损坏的故障次数。
表2 2010年至2012年卡炉托轮故障检修统计表
四、自动加油装置研究的技术路线
(1)曾经改用铜管将加油点外移至方便处加油,但铜管内容易发生油脂干结、碳化现象,没有解决轴承润滑问题。
(2)改进润滑油,采用耐高温的润滑脂或固体润滑脂,延长加油周期,在每次检修时更换润滑油。选择不到时这种润滑油,同时在一个检修周期内也存在缺油的风险。
(3)选择高压泵泵入润滑油脂,既可以解决人工加油不安全问题,又保证了设备润滑,延长了轴承的使用寿命。
五、DRB-P型电动润滑泵的工作原理和在卡尔多炉上的应用
技术难点是选择合适的加油泵、加油管路和油管路的固定方式。
1.DRB-P型电动润滑泵的工作原理
(1)DRB-P型电动润滑泵的主要结构和工作原理:DRB-P型电动润滑泵主要由贮油桶、带法兰的泵元件、减速机和最大、最小容器指示器等组成。减速机使滑叉作直线往复运动,并带动螺旋压油板和刮油板作顺时针方向的旋转,从筒壁上刮下来的润滑脂经过搅拌被压到泵元件的周围。泵体内有两组活塞,每组活塞由工作活塞和2个控制活塞组成,当一组活塞中的工作活塞完成吸油过程时,另一组活塞中的工作活塞把润滑脂压向出油口,如图1所示。吸油时,活塞1、2、3向右运动,活塞2在弹簧作用下到达极限位置,而活塞3继续向右运动,这时活塞2和3之间形成了真空,一旦活塞3到达右端极限位置,吸油口即打开,润滑脂从吸油口吸入。如弹簧力不足,没有将活塞2推到极限位置,活塞1会在滑叉作用下强制地把活塞2推到极限位置。当活塞3向左运动时,先把吸油口关闭,被吸入的润滑脂在其推动下向左运动,当活塞2把油口打开时,其运动停止,这时活塞3继续向左运动并把润滑脂从出油口压出,一旦活塞3接触到活塞2,其运动即停止。
图1 DRB-P型电动润滑泵工作原理示意图
(2)加油泵采用DRB-P型电动润滑泵:DRB-P系列电动润滑泵适用于润滑频率高,配管长度大,润滑点密集的单、双线干稀油集中润滑系统中,作为供给润滑脂的输送装置。还可配备移动小车、胶管、油枪和电缆组成移动式电动润滑泵装置,适用于润滑频率低,润滑点少,给油量大,进行移动供脂润滑。该系列润滑泵为电动高压柱塞式。工作压力在公称压力范围内可任意调整,有双重过载保护。贮油桶具有油位自动报警装置,润滑泵若配备电气控制箱,能实现双线集中润滑系统全自动控制,并对系统实现监视。
图2 卡尔多炉自动加油装置示意图
2.改进方案
经过研究论证,采用自动加油机和耐温高压管(图2),通过高压泵自动加油的方式,彻底解决了卡尔多炉旋转装置轴承和托轮轴承润滑不良问题,保证了设备正常运行。采用的电动润滑泵为DRB7-235Z,公称压力为40MPa,额定给油量为235mL/min,贮油量为100L,电机功率为1.5kW。
卡尔多炉加油管道规格8×3金属编织耐高温管,接头14×1.5/14×1.5,配O型圈,48MPa,制造单位为巢湖新力源液压机械有限公司铜陵分公司。油管路的固定方式采用沿炉体的耳轴支撑固定,从耳轴中空进线电缆处引进,可以随着炉体一起倾动、旋转。自动加油机现场实物图见图3,高压油管现场布置图见4。
图3 自动加油机实物图
图4 高压油管布置图
六、研究成果及经济效益
该研究成果获得实用新型专利,解决了旋转轴承和托轮轴承的润滑问题,自从使用自动加油后没有发生因润滑不良导致的轴承损坏故障。减轻了人工每班加油的工作量,解决了人员靠近高温炉体加油存在的安全隐患。
该研究成取得显著经济效益,更换一次旋转轴承需要维修备件费用5万元,维修人工费用3.5万元,托轮轴承费用2万元,维修人工费用1万元。固此每年节约维修费用11.5万元。更换底部旋转轴承一次需要4~5天,采用自动加油机后,没有出现旋转轴承损坏情况,每年增加生产时间5天,多处理阳极泥75t,增加加工费收入75万元。
TH117.2
B
1671-0711(2015)11-0064-03