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烟煤锅炉超温原因分析及应对措施探讨

2015-08-04王圳源

科技与创新 2015年15期
关键词:煤质煤粉

王圳源

摘 要:主要对改烧烟煤后锅炉主蒸汽和再热蒸汽超温问题展开了探讨,详细阐述了入炉煤质的变化、设备缺陷和运行操作可能产生的影响,并给出了一系列防范应对措施,以期能为有关方面的需要提供有益的参考和借鉴。

关键词:锅炉燃烧;设备缺陷;煤质;煤粉

中图分类号:TM621.2 文献标识码:A DOI:10.15913/j.cnki.kjycx.2015.15.092

文章编号:2095-6835(2015)15-0092-02

罗定电厂2台135 MW机组锅炉于2012年实施了改烧烟煤和掺混炉烟的改造,改造后煤炭质量较以往有很大的变化,煤粉在炉膛中燃烧稳定,但也存在燃烧器煤粉提前着火、锅炉超温频繁等问题。因此,为了保障锅炉的设备运行安全,我们就需要采取必要措施对锅炉超温做好防治。基于此,本文就煤的品质、设备缺陷和运行操作对锅炉燃烧的影响及应对措施进行了探讨。

1 入炉煤质对燃烧的影响

表1为两台炉烟煤改造的设计煤种,根据试验得知,1,2号锅炉在入炉煤热值为17 981 kJ/kg条件下可以带满负荷,基本达到设计要求,具体的带负荷能力受下粉稳定性的影响。原设计煤粉细度为R90≤9%,现设计煤粉细度为R90≤23%.在实际生产中,由于煤种变化、掺混的均匀性和煤粉细度的影响,入炉煤品质会直接影响锅炉燃烧、汽温控制。

煤可以分为以下几种:①高品质煤(收到基低位发热量为22 257 kJ/kg,挥发分为29.6%,灰分为17.4%)。这种掺混煤挥发分高、易着火、燃烧稳定、炉膛温度高、火焰中心低。②低品质煤(收到基低位发热量为18 486 kJ/kg,挥发分为26.6%,灰分为28.9%)。这种掺混煤发热量较低且灰分大、煤粉着火延迟、火焰中心上移、机械不完全燃烧损失增大,使炉温降低、辐射传热减少,影响了带负荷能力。灰分含量增加会影响着火、燃烧过程,同时也增加了制粉系统、炉膛管道的磨损。③品质正常的煤,煤粉细度过大,即R90>23%.煤粉在炉内燃尽的时间增加,机械不完全燃烧损失增大,火焰中心上移,炉膛出口烟温升高,对流过热器吸热量增加,蒸汽温度升高。

根据煤化检测数据,#1炉入炉煤平均细度为24.86%,#2炉入炉煤平均细度为25.17%,均略大于设计要求。煤粉细度过大时,应减小磨煤机通风量,增加煤在磨煤机的研磨时间;反之,煤粉将变粗。关小粗粉分离器折向档板开度,可使煤粉变细;反之,煤粉则变粗。

煤质差时,适当降低一次风速,提高一次风温;合理配置二次风,将过量空气系数控制在合理范围内,并使炉膛火焰中心适中;尽可能提高给粉机转速,保证煤粉浓度。

2 设备缺陷及运行操作的影响分析

设备缺陷及运行操作的影响主要有:①跟踪不上给水泵勺管或减温水调整门自动控制,导致超温。因为#1炉给水自动现是单冲量跟踪,在负荷波动大时,容易引起水位的剧烈波动,从而导致给水跳自动。在值班员未能及时发现、采取手动调节的情况下,容易导致超温。②炉膛水冷壁结焦。炉膛内结焦使得水冷壁吸收热量减少,炉膛出口烟温升高,过热器传热恶化,造成主、再热蒸汽温度升高,甚至超温爆管。③在加减负荷过程中引起超温。改烧烟煤之后,因为要对一次风粉温度等加以控制,一次风量等较烧无烟煤时要大,在调整负荷过程中,因为存在滞后的现象,如果操作过快、幅度过大,减温水自动会跟踪不上,就容易超温。④启停制粉过程中引起超温。在改烧烟煤后,对制粉系统抽粉要求更严格,抽粉时间往往较长,排粉机进口挡板开度较大,会造成制粉系统大量煤粉冲入炉膛,造成负荷波动大,引起温度波动,甚至超温。⑤减温水不足。为满足正常运行减温水量,两台炉均已对主给水电动门进行截流,在操作中,增加减温水量的余地已不大。⑥给粉机经常出现下粉不均或断销子现象,造成负荷波动大,导致其超温。改烧烟煤之后,两台炉均有多台给粉机下粉不均。当某台给粉机出力出现问题时,负荷波动将近5~10 MW,多台给粉机出现问题,波动更加剧烈,而锅炉减温水自动往往跟踪不上,再加上调整不及时的情况,就容易导致超温。

3 防范与应对措施

3.1 锅炉设备改进

在改烧烟煤改造中,对燃烧器一次风喷口及周界风风口结构进行了改进。在喷口内布置纵向钝体,能有效提高稳燃能力。将周界风偏置,使得淡侧的周界风起到侧二次风的作用,增加淡侧一次风的刚性;将周界风喷口四周做成翻边结构,适当延迟周界风与一次风的混合,既能补充氧量,也能进一步防范水冷壁高温腐蚀和结焦现象的发生。

在改造中,将炉膛内原设有的246 m2卫燃带和卫燃带所留销钉一并去除,将原来有销钉的水冷壁打磨光滑,以防该部位成为炉膛结焦源。

3.2 改善燃煤掺混

不同的燃煤掺混比例直接影响到入炉煤的热值、灰分、挥发分和污染物排放等,应做好入炉煤掺烧试验,根据入炉煤的燃烧情况、污染物排放量确定最佳掺混比例,并严格按照掺混比例均匀上煤,避免某一煤种比例偏大。

3.3 运行优化

要防止入炉煤品质变化大造成燃烧不稳,可从以下几个方面入手:①维持锅炉燃烧工况稳定,以增强燃烧抗干扰的能力;②认真监盘,在燃烧工况发生变化时,及时发现并采取补救措施来稳定燃烧。

优化锅炉燃烧运行可采取的的措施主要有以下6种:①将一次风压维持在3 000~3 300 Pa,将炉膛过剩氧量维持在3%左右,并随着负荷的增加适当提高一次风压。②将炉膛风箱差压维持在200 Pa以上,以保证喷口有适当的周界风冷却。③锅炉值班员应及时了解入炉煤的品质,调整好磨煤机研磨时间、炉膛风量和风压,适当降低一次风压有助于给风机下粉的稳定。④当减温水不足时,可采取稍开给水旁路调整门、节流主给水电动闸阀方式提高减温水流量。再热器减温水不足时,还可以稍开给水泵再循环门,通过提高给水泵转速来提高减温水流量。⑤负荷波动大时,应提早加强控制,避免引起过多连锁反应,同时,集控室应留下足够人手,在出现问题时,例如#1炉负荷波动较大,给泵跳自动时能及时帮助调整。⑥在锅炉发生超温异常情况时,经采取调整措施无效时,应果断拉给粉机停止制粉,投油枪稳定负荷。

4 结束语

综上所述,锅炉超温既存在客观因素,也存在主观因素。一方面,应不断改进锅炉设备,加强燃煤掺混研究;另一方面,我们应该提高安全意识,在加、减负荷或启、停制粉这些可以预见的变工况过程中做到超前控制,提前做好防范控制措施,以克服客观存在的困难。这样不仅可以提高整体的经济效益,最重要的是可以保证整个锅炉系统的正常运行。

参考文献

[1]刘玉芳.煤质变化对锅炉燃烧的影响及应对措施[J].应用能源技术,2008(11).

[2]赵斌.煤质变化对锅炉燃烧的影响及应对措施[J].科技与企业,2012(20).

〔编辑:王霞〕

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