屈家店枢纽北运河节制闸安全鉴定分析
2015-07-25李洪蕊郭建琦
李洪蕊 郭建琦 高 诚
(1.中水北方勘测设计研究有限责任公司 天津 300222;2.天津龙源风力发电有限公司 天津 300270)
1 原工程概况
北运河节制闸位于天津市北辰区永定新河和北运河汇流处,距永定新河入海口62km。北运河节制闸是屈家店枢纽的重要组成部分,其功能主要是向海河下泄清水,控制汛期永定河、北运河洪水注入海河,是海河的控制性工程。本工程Ⅰ等工程,主要建筑物为1级建筑物。工程总体布置见图1。
节制闸为带胸墙式水闸,胸墙底高程为5.25m,顶高程8.5m,孔高4.45m。全闸共分6孔,单孔净宽5.8m,闸墩厚1.8m,总净宽34.80m,闸室总宽43.80m。闸室上游设钢筋混凝土铺盖,下游采用两级消力池消能,其中一级消力池长13.3m,其前以1∶4的斜坡段与闸室相接,池底高程-0.5m,消力坎顶高程0.8m,为连续式梯形尾坎。二级消力池长10m,池底高程由-0.5m降至-0.8m,底坡为1∶28.33,坎顶高程-0.1m。海漫长34m。均为钢筋混凝土结构。
闸室底板由五块中墩底板和两块边孔底板组成。底板长21.1m,板顶高程0.8m。中墩底板为承台结构,1990年除险加固前闸室底板基础为木桩,每块底板下有木桩117根,1990年加固时,每块底板下增设14根灌注桩,分两排对称布设于靠中墩两侧。
闸墩上下游两端分别布置检修桥和交通桥。上游检修桥宽2.90m,桥面高程8.50m,下游检修桥桥面宽1.80m,桥面高程6.00m。交通桥位于闸室下游侧,桥面净宽7.0m,桥面高程7.30m。
工作闸门采用6扇平板定轮钢闸门,由液压启闭机启闭。该6孔闸门可同时操作,亦可单孔操作。
图1 屈家店北运河节制闸布置图
2 水闸安全调查分析
现场调查调研情况和所收集到的资料表明,目前工程并未遇到影响正常运行的问题。根据现场测量复核,主要问题是地区沉降,闸底板顶高程由0.8m降至-0.017m,沉降量为0.817m。
与此相对应,闸室上下游水位并没有发生变化。水位相对水闸的上升造成了一系列影响:①水流情况发生变化,水闸的泄流与消能情况均发生变化,故需要复核其过流能力与消能防冲能力。②水闸所承受的水平荷载发生变化,必须复核桩的水平承载力。③扬压力发生变化,需要复核水闸的渗流稳定。④闸顶、交通桥与检修桥的超高是否能满足规范要求,需要重新确认。
3 现场安全检测
3.1 混凝土检测
(1)北运河节制闸交通桥、检修桥、工作门导向柱、闸墩、上下游翼墙和减载空箱上未发现裂缝,未发现钢筋外露和锈蚀现象,上下游堤岸砌石护坡完好,没有砌石剥落、塌陷情况。
(2)北运河节制闸交通桥混凝土碳化深度在13.5mm~15.3mm之间;检修桥混凝土碳化深度在10.5mm~12.5mm之间;工作门导向柱混凝土碳化深度在6.2mm~6.8mm之间;闸墩混凝土碳化深度在6.8mm~7.3mm之间;翼墙混凝土碳化深度在20.7mm~24.2mm之间。
(3)采用回弹法和钻芯法进行混凝土抗压强度检测。节制闸交通桥、检修桥、工作门导向柱回弹法检测强度推定值在25.3MPa~28.6MPa之间,钻芯法检测强度值在27.8MPa~30.2MPa之间,均满足C25的设计要求;闸墩和翼墙回弹法检测强度推定值在22.7MPa~29.9MPa之间,钻芯法检测强度值在26.6MPa~32.5MPa之间,均满足C20的设计要求;闸底板混凝土钻芯法检测强度值为41.7MPa,满足C20的设计要求。
表1 过流400m3 /s所需闸门开度
表2 渗流稳定计算成果表
表3 消能防冲计算成果表
图2 消力池纵剖面图
3.2 金属结构检测
北运河节制闸与闸门和启闭机相关的水力学条件、水工建筑物无异常迹象,附属设施完善、有效。北运河节制闸整体及主要构件无折断、损伤和局部明显变形,闸门和启闭机的零部件也无损伤、变形、脱落情况,闸门止水装置完好,闸门表面涂层完好,未见锈蚀现象。
4 水闸安全复核计算
4.1 泄流能力复核
设计洪水位为5.75m,控制泄流量为400m3/s,相应下游水位为5.19m;校核洪水位为6.5m,控制泄流量400m3/s,相应下游水位为5.19m。
节制闸为平底胸墙式水闸。计算工况下,水流流态为孔流。根据水闸设计规范进行计算,控制泄流400m3/s所需闸门开度见表1。
从表1可知,设计水闸过流能力可以满足控泄400m3/s的要求,并且有一定的富裕度。
4.2 闸顶高程复核
根据水闸设计规范,挡水时,闸顶高程不应低于水闸正常蓄水位(或最高挡水位)加波浪计算高度与相应安全超高之和;泄水时,闸顶高程不应小于设计洪水位(或校核洪水位)与相应安全超高值之和。北运河节制闸以泄水为主,挡水不起控制作用。北运河节制闸级别为1级,相应的水闸安全超高下限值分别为1.5m(设计洪水位)和1.0m(校核洪水位)。经过计算,确定节制闸的闸顶高程应为7.5m。闸顶现状高程为7.683m,满足规范要求。
4.3 渗流稳定复核
采用规范推荐的改进阻力系数法进行计算。
对三种工况进行计算:①上游水位5.75m,下游水位0.68 m;②上游水位5.75m,下游水位5.19m;③上游水位6.5m,下游水位5.19m。计算结果见表2。
复核结果表明:北运河节制闸水平段允许渗流坡降,出口段允许渗流坡降。三种工况下,闸底的水力坡降均小于允许渗流坡降,闸室渗流稳定满足要求。
4.4 闸室稳定复核
原设计闸室基础稳定由木桩和灌注桩共同承担,其桩径和桩数由水平荷载来确定,故本次复核仍以水平荷载复核其闸室的稳定。
本工程,地震工况为最危险工况,故选取地震工况对闸室受力进行复核。据1∶400万《中国地震动峰值加速度区划图》(GB18306-2001),工程区地震动峰值加速度为0.15g,相当于地震烈度Ⅶ度。
由于桩基础的物理性质与力学参数均未发生变化,因此仍沿用原设计的桩的承载能力。木桩的水平承载力为7kN,灌注桩的水平允许承载力为206kN。
中墩底板为承台结构,1990年除险加固前闸室底板基础为木桩,每块底板下有木桩117根,1990年加固时,每块底板下增设14根灌注桩,分两排对称布设于靠中墩两侧。增设灌注桩后,每根灌注桩周边的3根木桩不能充分发挥作用,设计中为安全计不考虑其水平承载力。另外,每孔闸下有11根木桩不在计算范围之内,故每孔闸只有64根木桩能充分发挥作用。
由荷载计算可知,地震工况下,承台承受的水平荷载为3323.3kN。
每根木桩的水平承载力为7kN,每根灌注桩的水平承载力为206kN,故桩基总体的承载力为:
故桩基承载力满足水平承载力要求。
4.5 消能防冲复核
本工程消能工为综合式消力池,消力池平纵剖面见图2。
在控制泄量400m3/s的情况下,水流冲击最大,消能情况最不利。故分设计洪水位、校核洪水位两种工况,根据水闸计算规范,分别计算最大泄量下的消能情况。计算成果详见表3。
由表3可知:消力池内可达到淹没出流,满足消能要求;海漫长度为34m,大于计算值,满足消能要求。故节制闸消能工可以良好解决下泄水流消能问题。
4.6 闸门及启闭机复核
经金属结构检测单位对闸门检测,闸门表面涂层基本完好。在设计水位下,工作闸门面板、主梁、次梁、吊耳、主轮及主轨强度、刚度及稳定性均满足要求。启闭机容量满足要求。检修闸门及启闭设备满足要求。
4.7 机电设备复核
通过对现场进行调研,目前北运河节制闸用电负荷及设备项目没有发生变化,且经每年例行的检修和维护,目前电气设备运行良好,未遇到问题,满足规范和运行要求。
5 北运河节制闸安全评价
根据对北运河节制闸的现状调查、安全检测和工程计算复核成果的分析,北运河节制闸运用指标能达到设计标准,无影响正常运行的缺陷,按常规维修养护即可保证正常运行。本次安全鉴定将北运河节制闸评定为一类闸。
节制闸在汛期运用中,小开度泄洪情况较多,由于闸控楼与闸室的位置基本在一轴线上,在操作中对开度控制很困难,建议增设闸门开度显示装置。
水闸安全鉴定是确保水闸安全运行的重要措施,也是实施水闸除险加固的重要的前期工作,为确保工程的安全运行,充分发挥工程效益,提供必要可靠的依据。通过此次水闸安全鉴定,可直观了解北运河节制闸的安全状态,有利于防汛调度和运行管理,并为今后类似除险加固工程的安全鉴定提供参考和借鉴。陕西水利