卷扬系统现场出现问题分析与改进
2015-07-19刘冬梅北方重工集团有限公司装卸设备分公司辽宁沈阳110141
刘冬梅 王 辉(北方重工集团有限公司装卸设备分公司,辽宁 沈阳 110141)
工业技术
卷扬系统现场出现问题分析与改进
刘冬梅 王 辉
(北方重工集团有限公司装卸设备分公司,辽宁 沈阳 110141)
卷扬系统在现场如果出现问题是很危险的。本文力求通过长期的设计工作实践,对卷扬系统现场出现的问题进行分析,并谈一点更合理的解决方案。
断裂;受力不均;连接件
赛吉满蒙古能源资源公司洗煤厂项目DB1140/42.6胶轮回转式堆料机,现场安装后,刚刚使用过程中曾出现的卷扬系统中一根钢丝绳断裂,另一根钢丝绳不能够承受所有的力,也断裂,造成移动小车疾速下滑,并且造成设备的损坏。设备结构图如图1所示。
图1
本设备中卷扬系统起的作用是完成移动小车的伸缩功能,卷扬收绳到最短时,移动小车移动到臂架最高点,卷扬放绳时,移动小车受重力作用移动到臂架最低点。卷扬系统中的钢丝绳决定移动小车的上下位置,本设备中卷扬的设计示意图如图2所示。
图2
在图2中可以看到,电动葫芦为双出绳,钢丝绳通过四组滑轮固定到移动小车的车架上。现在看起来完全可以实现移动小车的上下移动,看起来没有问题,但现场却出现的钢丝绳断裂的问题。为什么刚刚使用就出现了断裂的现象?
首先从结构设计角度看,选择两根钢丝绳、四组滑轮是合理的。如果选用一根钢丝绳,结构上无法布置,因为中间有胶带机运送物料,如果中间布置钢丝绳及滑轮是行不通的,只能将钢丝绳及滑轮布置在胶带机两侧,这就决定只能选用双出绳电动葫芦及两根钢丝绳这种结构。
其次从计算角度进行分析,校核钢丝绳拉力,设备中选用的钢丝绳型号为:6x37+FC-15-1670,56m。
所选钢丝绳破断拉力应满足下式:
Sp≥Smax·n
式中:Sp——整条钢丝绳的破断拉力(公斤);
Smax——钢丝绳最大静拉力(公斤);
n——钢丝绳最小安全系数,根据手册推荐的机构工作级别选取;
Σs——钢丝绳的破断拉力(公斤);
Sp=ψ·Σs。
Σs查表得136000公斤;ψ取0.9。
设备移动小车,移动胶带机及物料等钢丝绳所受拉力为27吨。即Smax=27000公斤;计算得安全系统n为9。
安全系统n按工作级别M3(安装用吊钩式)查表选取,n 取4。
计算得安全系数n为9,大于查表选取的安全系数4。
以上计算证明从受力分析角度钢丝绳满足要求。
再次从安装角度分析,因为卷扬中有两根钢丝绳,安装的精度再高,两根绳也不可能完全等长度,如果两根绳不是完全相等,那么就存在受力不均的现象。在我们的分析过程中发现,如果把两根钢丝绳转化为一根钢丝绳,那么受力不均的问题就可以解决了。但如果选一根钢丝绳,那钢丝绳的直径就非常大,相应带来的卷扬电动葫芦的型号就得修改,这从成本上不合适;而且从结构设计上来看,选用一根钢丝绳也行不通;而且问题是现场出现的,不能有大的修改。思来想去,还是把两根绳转化为一根绳是最合理的。
下面便是我的解决办法,如图3所示。
如图3所示,利用连接件将两根钢丝绳转换为一根钢丝绳,解决了受力不均的问题。
现场利用改进后的结构,至今已经两年多了,运转一直良好,再没有出现过钢丝绳断裂的问题。
图3
[1]闻邦椿.机械设计手册[M].北京:机械工业出版社,2010.
[2]高长明.矿物原料预均化[M].北京:中国建筑工业出版社,1983.
[3]沃尔特.H.杜达.国际先进水泥工艺装备手册[M].武汉:武汉工业大学出版社,1989.
TF325
A
刘冬梅,1977年12月,从事散料装卸设备的设计研究工作;职称:高级工程师。工作单位:北方重工集团有限公司装卸设备分公司研究所。