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离心压缩机振动故障分析与处理

2015-07-04鲁悦刘悦

信息周刊 2015年4期
关键词:处理

鲁悦 刘悦

【摘 要】本文主要针对离心压缩机的故障类型、基于神经网络的离心压缩机故障诊断、基于小波分析的离心压缩机故障诊断以及案例分析(二氧化碳离心压缩机的振动分析与故障分析)进行简要分析,仅供参考。

【关键词】离心压缩机;振动故障;处理

一、离心压缩机的故障类型

离心压缩机的故障类型比较多,其中90%属于振动问题,着重分析离心压缩机在工业生产中的振动问题。振动故障是由不同的原因造成的,规划离心压缩机振动故障的类型,如:

1、转子偏移,临界转子之间的中心线,没有在规定的位置上,明显倾斜,此时离心压缩机会长周期的振动,解决转子偏移时,要排除外力的干扰,实行热态处理。

2、转子弯曲,转子轴未处于中心线处,如果是由转子弯曲引发的离心压缩机振动,则需要采用对应的修复措施。

3、转子不平衡,当离心压缩机的转子轴心线外侧,呈现不平衡质量时,导致转子出现周期性运转偏离,离心压缩机在转子偏离的带动下,表现出振动故障,此类故障需要检查转子是否出现质量问题,重新平衡转子。

4、轴承间隙过大、油质变差、油温过高、联轴器不对中等常见故障,也均会表现出振动故障,此类故障需要做出相应的维修保养来解决。

二、基于神经网络的离心压缩机故障诊断

离心压缩机的故障与引发原因之间,存有非线性的关系,所以利用神经网络诊断的方法,在根本上分析离心压缩机的运行,通过离心压缩机自身的组织变化,诊断其在工业生产中的故障。起初离心压缩机的故障诊断,采用了谱图的方式,但是谱图诊断缺乏故障信号,无法准确判断故障类型,因此工业领域内将神经网络引入到离心压缩机故障诊断中。

SOM根据离心压缩机的运行,构成了分析与竞争同时存在的诊断系统,当离心压缩机出现运行故障时,SOM会主动判断故障的属性,由于属性之间的神经元具有权值连接,所以神经元存在控制作用。SOM神经网络为诊断离心压缩机的故障,创建输入层,通过输入层判断离心压缩机对外界因素的反应。离心压缩机潜在的故障对SOM神经网络存在干预性,影响原本设定的参数,导致参数部分出现明显的异同,而SOM神经网络将故障信息作为判别条件,输入到神经网络系统内,便于快速诊断出离心压缩机的故障。

三、基于小波分析的离心压缩机故障诊断

小波分析是除神经网络以外,离心压缩机故障诊断的另外一种方式,同样具備准确诊断的能力。小波分析在离心压缩机故障诊断中的原理是利用小波变换的过程,处理离心压缩机的故障信号,其在故障诊断方面有一个明显的优势,即:实现局部诊断,缩小故障识别的范围,提高故障检修的准确度。分析小波分析在离心压缩机故障诊断中的应用,如下:

1、小波分析的网络结构。小波分析在离心压缩机故障诊断中同样可以形成神经网络结构,描述压缩机的基本特性。小波分析获取离心压缩机潜在的故障信息后,会调节参数,与预先设定的相吻合,待参数调节完成后,小波分析逐步降低输入值,层次性分解离心压缩机传递出的故障信号,准确判断离心压缩机的故障。例如:离心压缩机表现出故障特征后,小波分析会将故障信息传达出的参数划分成三个层次,完成神经网络结构的构建,第一层是输入层,主要是小波变换后,在离心压缩机内获取的故障参数,具有明显的特征向量;第二层是输出层,用于形成故障诊断的模型,体现小波分析神经网络结构的分析作用;第三层是隐含层,此部分的神经元数目比较多,构成了复杂的网络结构,在小波分析故障诊断中发挥评估与评价的作用,明确诊断出离心压缩机的故障。

2、小波分析的诊断算法。小波分析在离心故障中的诊断算法,用来比对预设与实际数据,同时将两者的误差作为目标函数的根本,适当调整诊断结果,促使其满足小波分析的调整条件,以此来诊断出故障结果。小波分析的诊断算法可以分为两个部分,分析如:前向计算,按照小波神经网络的计算起点,逐层推进计算,此算法流程中,必须确定前一层的数据信息后,才能进行后一层的输出,保障数据传播阶段的准确性,避免遗漏离心压缩机的故障信息,前向计算在小波分析的诊断算法中,属于前向传播,具备准确计算的优势,规避故障诊断算法中不确定的影响因素;权值调整,此流程部分需要以输出层为起点,根据小波分析之间的计算层次,依次执行权值计算,在此基础上,调整权值的数据,其与前向计算存在明显的不同,小波分析将此部分诊断算法定义为反向传播,用于规避计算中的误差。

四、案例分析(二氧化碳离心压缩机的振动分析与故障分析)

1、离心压缩机转子的模态分析

1.1三维实体建模

共振是离心压缩机多见的恶性故障类型,因而首要确诊离心压缩机是不是有共振的可能。模态剖析是构造动态设计和故障确诊的重要办法。通过模态剖析可断定构造在某频率范围内各阶首要固有特性,由此可猜测该构造在各种振源效果下的振荡呼应。

有限元剖析是广为使用的一种现代数值剖析办法,其中心思维是将实践工程构造离散为有限数目的规矩单元组合体,可用其剖析机械构造的振荡特性。选用有限元办法对离心压缩机的转子进行模态剖析,首要判断该机组的振荡呼应。

软件ANSYS中进行分析,选用Solid92单元模拟转子。针对离心机组的材质确定模型的密度为7800kg/m3,泊松比为0.25,弹性模量为200GPa,采用均匀网格划分,使结构刚度矩阵和质量矩阵的元素不致相差太大,以减小数值计算误差。所采用的单元长度为0.01m,三维实体模型的有限元划分网格,如图2所示。

1.2仿真结果。应用ANSYS软件对离心压缩机的转子进行模态分析,求出离心压缩机转子的前六阶振型图,如图3所示。

从图3的第一、二、三阶振型图可以看出,转子在叶轮的边缘和轮盖处产生的变形较严重,转子两端振动较小。第四阶、第五阶振型中转子产生了扭曲变形,转子的叶轮产生左右方向的摆动,此时转子的破坏最严重,但转子两端振动不明显。第六阶振型在底端的振动比较明显。从图3中可以看出MCL1004转子本身存在较大变形隐患,当达到14000r/min的高速高频运转时,振动响应特性造成故障的可能较大。

如果离心压缩机实践的作业频率与其自振频率接近,将会发生很大的振荡,从而使压缩机转子严重变形。为了确保压缩机安全作业,压缩机的设计转速要避开转子的固有频率,使其远离共振区,不然就会有共振的风险。经过有限元核算后得到离心压缩机转子的六阶固有频率,如表1所示,离心压缩机组不存在共振故障的也许,因而将经过在线监测的数据进一步断定故障类型。

2、振动测试与故障诊断

2.1在线监测试结果。紧缩机组尽管一向进行在线监测,机组构造和测点布置,如图4所示。但从监测体系中调出的趋势波形、频谱、轴心轨道等大量的振荡数据中很难找到有用的故障信息。因而首先对振荡数据进行对比和分析,发现数据中首要呈现振荡反常的测點别离为测点13、14、15、16。然后,对比故障呈现前后的振荡状况,提取了故障发生前10月1日和故障发生后10月20日时上述测点的监测数据。测点14的频谱图别离如图5、图6所示。测点16的频谱图别离如图7、图8所示。

测点13、14的轴心轨迹分别如图9、图10所示。测点15、16的时序图与轴心轨迹图如图11、图12所示。

2.2振动分析

由图5~图8可以看出,从10月1号和10月20号的频谱分析(测点14和测点16)来看,二倍频分量变化不明显,振动爬升的主要成分表现为工频分量。由此可排除由于对中不良引起的故障类型。另外,离心式压缩机的转子自由端未连接联轴器,但实测时该测点的振动值很大,因此可以排除不对中故障。

从测点13、14以及测点15、16测点振动爬升前后的时域图和轴心轨迹来看,信号中存在大量的高倍频分量,高压缸前后轴承处轴心轨迹紊乱且含有大量尖点、轨迹重复性较差,这表明转子系统运行不稳定,可能具有碰磨故障特征。但由于振动爬升前后高倍频分量基本没有变化且幅度不大,振动爬升后碰磨现象并未加剧,说明碰磨故障并非产生振动剧烈的主因。

由于主要振动分量是由于基频分量急速增大所引起的,而且工频分量的相位在此过程中出现了偏移,表明机组的平衡状态已经发生了变化。由图6和图8可以看出在转子径向的频谱图上,转速频率成分具有明显峰值。当转动频率小于固有频率时,振幅随转动频率的增加而增加;当转动频率大于固有频率后,转动频率增加时振幅趋于一个较小的稳定值;当转动频率接近于固有频率时,振幅具有最大峰值。而且频谱图中,谐波能量集中于基频,同时转子的轴心轨迹近似为椭圆,如图10、图12所示。以上特征都是转子不平衡的特征。因此,可以判定造成高压缸振动剧烈的主要原因是转子平衡被破坏造成的。

结束语

分析离心压缩机的故障时可以得出,其在工业运行中具有多样化的表现,增加了故障诊断的压力。离心压缩机的故障诊断,基本采用的是科技含量比较高的诊断技术,通过准确的诊断,识别离心压缩机中的故障,控制其在工业生产中的运行状态,发挥离心压缩机的工作优势,进而优化离心压缩机工业生产的环境,提高效益能力。

参考文献:

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