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取煤机的改造

2015-06-29孙俊杰刘小千

四川水泥 2015年8期
关键词:煤机煤质刮板

孙俊杰 刘小千

(千业水泥有限责任公司,河南 焦作 454100)

取煤机的改造

孙俊杰 刘小千

(千业水泥有限责任公司,河南 焦作 454100)

焦作千业水泥公司 5000t/d新型干法水泥生产线初设中煤的堆取方式为定点堆、侧式取料机取,这种方式前后运行了 5年,初期由于供煤矿点比较固定,煤质变化不大,再经过简单均化,基本上能满足生产需求。但是随着煤炭资源的紧张,价格一路攀升,供煤矿点逐步增多,煤质变化很大,前期的均化手段已经不能满足生产需求,造成一系列严重后果,窑况波动大,质量不稳,窑皮频繁垮落,最严重的一年出现 6次红窑事故。为了改变这种情况,经过分析论证,决定对煤的堆取方式进行改变,采用自动堆、断面取的方式,更好的发挥均化效果,稳定煤质,从而达到稳定生产的目的。本文主要介绍的是取煤机的改造情况。

我公司原有的侧式刮板取料机型号为CGQ250/26,取煤能力为150t/h,取料运行速度为0.2-2 m/min,刮板运行速度:0.5m/s,刮板链规格为1200x270。此次改造是在原有侧取的基础上进行技术改造,对悬臂部分、刮板取料部分以及取料行走部分进行改造,保证取料能力不低于150t/h,改造时间为1个月。

1 改造方案

为降低成本,本次改造充分利用原侧取的零部件,方案如下。

1.1 悬臂部分及附属部件的改造及更换

由于桥式刮板取料机的主要结构包括:桥梁、料耙、料耙行走小车及相应的驱动装置等零部件组成,这些在侧式刮板取料机上都是没有的,因此必须要从新制造刮板悬臂架(包括:悬臂吊架装置、导槽、导轨)、料耙(含滑轮组)、料耙行走小车(含8只水平挡轮)及驱动装置(电机、液力耦合器、减速机、制动器、公共底座、传动机构)、料耙小车上塔架(滑轮组)等及零部件,如下表1所示:

表1

1.2 刮板取料部分的改造及更换

由于侧式刮板取料机的取料形式决定了刮板的形状,现在的取料形式发生了改变,所以必须对刮板及其附属的零部件进行改造和更换。为节省改造费用,我们对原设备上的刮板进行现场改造(需制作半成品及原材料到现场)、刮板导轮及导轮导轨,如下表2所示:

表2

1.3 取料行走驱动的改造及更换

由于原侧式刮板取料机的取料速度是在 0.3-3m/min,改造后由于取料方式有所改变,因此取料速度必须与桥式刮板取料机的取料速度0.005-0.05m/min,所以必须对行走驱动进行改造和更换,如表3所示。

表3

1.4 电气控制部分的改造及更换

由于原设备改造后,取料形式发生了改变,又增加了料耙运行机构等,所以电气控制部分也相应发生改变, PLC重新编程、增加电控柜及电气元件、更换动力电缆卷盘装置及电缆等。 1.5 侧式刮板取料机改造后的技术参数(如表4)

表4

2 改造之后效果分析

(1) 此次改造之后,使得煤质波动情况大大改观,具体情况见表5。

表5

通过上表可以看出,改造前后煤质波动情况大有好转,煤质趋于稳定。并且改造后,对于降低成本也有了很大的好处。目前,千业水泥可以按比例搭配高硫煤,以及一部分低发热量的劣质煤,仅此一项每年可以节省成本近千万元。并且,随着煤质的稳定,窑工况较之前有了大大的好转,烧成带耐火砖寿命平均在10个月以上。可以说,此次改造达到了预期的目的。

(2) 此次改造之后也伴随着一些问题。由于我厂进厂煤均为内部调拨煤,水分一般在 10%左右,之前用侧取时不受影响,但是改造之后,一方面因为煤湿,另一方面由于桥取断面取煤阻力大,造成取料机故障率较高,仅第一年时间前后出现三次较大的故障,险些造成停窑。在加强了日常维护以后情况有好转,但是总体来说,设备的日常巡检维护量增加不少,故障率也有所增加。

TQ172

B

1007-6344(2015)08-0011-01

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