黑峪水库除险加固主体工程设计简要分析
2015-06-21孙娜
孙 娜
黑峪水库除险加固主体工程设计简要分析
孙 娜
(辽宁省观音阁水库管理局,辽宁本溪117100)
黑峪水库为典型的“三边”工程,存在设计方案与实际施工不符、大坝产生变形、溢洪道底板和护岸混凝土严重破损、输水洞设计与施工不完善等诸多问题,水库存在安全隐患,因此必须进一步对水库采取安全加固措施。工程主体由大坝、溢洪道、输水洞组成,文章就主体工程现状,存在问题及解决方案意见,加固方案等一系列问题进行分析。
黑峪水库;大坝;溢洪道;输水洞;设计方案
0 引 言
黑峪水库位于本溪县草河城镇黑峪村水库座落在草河支流黑峪河上,草河属鸭绿江流域,是鸭绿江的主要支流,坝址以上河长2.18 km,流域面积1.8 km2,河道平均比降43.6‰。
现状工程规模属于小(1)型,黑峪水库枢纽工程由拦河坝、溢洪道、输水洞组成。拦河坝类型为黏土心墙坝,最大坝高19.0 m;位于右岸开敞式溢洪道位于右岸,由进口宽顶堰、陡坡段、挑流消能工组成,输水洞设在大坝右端,取水采用分级卧管方式。
1 黑峪水库大坝工程设计分析
1.1 大坝现状
坝型为黏土心墙砂壳坝,土坝工程上游设有干砌石护坡,坝顶设有防浪墙。坝全长78 m,最大坝高19 m,拦河坝下游坝面杂草、灌木丛生,上游坝面护坡存在不均匀沉陷现象,护坡严重破坏。
坝底河床属于砂砾冲积层,其深度约为1 m,以下均为基岩,采用混凝土截水墙防渗方案,将黏土心墙与基岩紧密相连,以达基础防渗的目的。黏土心墙顶宽2.0 m,底宽6.0 m。心墙顶高程295.9 m。
根据现场实测,现状坝顶高程297.31~297.39 m,防浪墙顶高程298.31~298.39m,坝顶宽4.1~5.1m,上游坝坡为(从上至下):1∶2.75、 1∶2.45;下游坝坡为(从上至下)1∶1.85、1∶2.6。
护坡:上游设有干砌石护坡,厚度0.5 m,下游坝面无护坡,坝面杂草、灌木丛生。
施工未达到原设计要求(大坝原设计:坝顶宽5 m,心墙顶宽2 m,大坝上游坡度为1∶3,大坝下游坡度为1∶2.5,上游坝坡为块石护坡,下游坝面设碎石护坡及贴坡排水)。
1.2 大坝存在问题及解决意见
1.2.1 大坝坝体存在问题
拦河坝坝顶防浪墙浆砌石部分脱落,有裂缝。坝坡严重变形,存在局部破坏及沉陷现象。通过现场检查发现,大坝上游坝坡局部塌陷,迎水坡底部(水面以下)下沉比较明显,后坝坡坡面不规整。上游干砌石护坡石严重破坏。下游无护坡、排水设施,已严重影响大坝的安全[1]。坝面杂草、灌木丛生,对坝体产生破坏。下游现状局大部分坡比为1∶1.8~1∶1.9,局部坝坡有滑落的现象。计算复核坝坡不稳定。坝顶有一电杆,对大坝结构安全、防汛、交通、施工不利。原路面已经损毁,对大坝防汛、交通不利。
1.2.2 解决方案
方案意见:拆除浆砌石墙,重建混凝土防浪墙。坝坡进行消坡,整形。上游干砌石护坡:拆除护坡及垫层,抛石至上游坝脚部位成抛石体补强原干砌石护坡,抛石体以上重新设置干砌石护坡;下游坝面清基、设置碎石护坡、贴坡排水体及坝面排水设施。对下游不稳定坝坡进行培厚成稳定坝坡。拆除、改建线路。清基、铺筑沙石路面[2]。
1.2.3 大坝坝基存在问题
基部位黏土心墙置于岩石之上,透水性微弱,坝基渗漏量不大。水库经过多年运用及观察,正常运行时,坝后稍有渗漏现象发生。
1.3 大坝坝顶高程复核结果
坝顶超高计算成果见表1,坝顶高程计算成果见表2。
表1 坝顶超高计算成果表
表2 坝顶高程计算成果表
由表1~表2可以看出,本次计算坝顶高程均低于现状防浪墙顶高程,即现状坝顶高程满足现行规范的要求。
1.4 大坝加固方案
加固坝顶总宽度为4.5m(原设计坝顶总宽度为5.0m,现状4.1~5.1m),设有防浪墙,墙顶高程即为设计坝顶高程,墙顶高于坝顶路面1.0m,防浪墙采用钢筋混凝土挡土墙结构,防浪墙墙基结合黏土心墙0.4m。下游坝肩设混凝土路缘石,埋深0.8m。路面为砂砾石路面,路面厚度为30 cm,坝体295.40 m以上坝体清挖并填筑回填砂砾料;其余部分均利用原坝体断面。
主坝上游面边坡边坡至上而下为1∶2.75、1∶3.0,从286.0 m高程起始分界。向上设置干砌石护坡,向上为抛石体护坡。其加固处理内容为:
1)从286.0m高程起始向上,原干砌石护坡因损坏严重和坝坡削坡需清挖并从新砌筑,干砌石护坡厚40 cm。垫层总厚35 cm(2层碎石)。
2)从286.0m高程起始向下,利用原干砌石护坡及碎石垫层(总厚50 cm)进行抛石,抛石体顶面宽1.0m,边坡1∶3.0。
3)考虑到心墙的防冻问题,同时钢筋混凝土防浪墙亦可起到防渗的作用,故将心墙顶高程设于295.4m高程。防浪墙的设置同时满足坝体防渗及黏土心墙的冻胀结构要求。
下游面边坡为1∶2.5。其加固处理内容为:
1)对现状边坡清基0.5m,并培厚,填筑材料为沙砾料。
2)坝顶至296.0m高程设置碎石护坡,厚20 cm碎石;296.0 m高程至坝脚地面加设干砌块石贴坡排水厚40 cm,碎石垫层(总厚60 cm)。
3)下游面高程重新铺设横向浆砌石排水沟,同时上下游坝脚与山体相交处加设浆砌石排水沟,下游坝坡设两道人行踏步。
现状坝顶电杆处理:拆除、改建线路1 km。
2 黑峪水库溢洪道工程设计分析
2.1 溢洪道现状
溢洪道工程位于右岸,为开敞式溢洪道,由进口导墙段、溢流宽顶堰、陡坡段、消能工等组成,根据现场全长实测,溢洪道全长96.5 m,堰顶高程294.81~294.87 m,净宽4.8 m,宽顶堰长20 m。陡坡段总长58 m,消能采用挑流式消能型式。
该工程座落在岩石地基上,底板采用混凝土护面;左岸有浆砌石墙体,长度30m,采用混凝土护面,护面厚10 cm,墙高2~4.0m。左岸其它部位及右岸,由于历史原因,未做结构边墙,为强风化山体。
通过现场检查,溢流道底板混凝土坑洼不平,现有溢洪道墙经多年运行,多年没有维修养护,多处已坍塌、裂缝、变形现象。
2.2 溢洪道存在问题及解决意见
溢洪道底板表面混凝土裂缝较多,且多处起层,底板混凝土下无排水,产生冬胀。左岸局部有浆砌石边墙,多处已坍塌、裂缝、变形。溢洪道左右岸(左岸局部有浆砌石边墙)由于历史原因,未做结构边墙,为较陡的强风化山体。行洪时影响流态及泄量,同时水流的冲刷作用,强风化山体局部有坍塌的可能,一旦行洪时局部坍塌,将对水库安全造成极大危害。风化岩,经过多年冻融和夏季雨水冲刷,风化岩就会脱落,如长时间不处理,影响溢洪道的安全。无交通道路,人、车均不能到达溢洪道处,不利于防汛观察及抢险[3]。
方案意见:底板:拆除、重建。左岸边墙:拆除、重建。左右岸强风化山体:加设左右岸边墙;上部风化岩坡进行锚喷防护处理。交通设施:方案意见:加设交通道路,满足防汛观察及抢险要求。
2.3 溢洪道工程加固方案
加固工程在溢洪道原位进行,本次设计主要结构形式同原设计形式,其主要结构形式特性:为开敞式溢洪道,由进口导墙段、溢流宽顶堰、陡坡段、消能工等组成,溢洪道全长96.5 m,宽顶堰顶高程294.80 m,净宽4.8 m,宽顶堰长20 m。消能采用挑流式消能型式。消能工后设15 m混凝土护坦。
主要加固内容:
1)拆除及岩石开挖:
现状混凝土底板及左岸边墙拆除。
由于左岸山体较低,断面不足部分向左岸山体开挖,开挖边坡1∶0.5。
2)底板及边墙结构:
由于溢洪道净宽(4.8m)较小,底板及边墙结构采用“U”型槽结构,最大墙高4.0m,墙顶宽40 cm,底宽60 cm。底板厚40 cm,下设纵横向排水。
3)防汛道路:
加设交通道路,与坝顶路连接,结构同坝顶路面。
3 黑峪水库输水洞工程设计分析
3.1 输水洞现状
输水洞设在大坝右端,由取水口、围岩隧道、消能段及出口尾水渠组成。取水采用分级卧管方式。
进口采用翻转闸门控制。共有10级卧管,卧管上部为浆砌石挡水墙,顶高程同坝顶高程(298.40m)。
洞身穿过大坝底部,为洞挖结构,洞身岩石裸露、未衬砌,洞长74 m,其洞内净尺寸为1.75m× 1.7m城门洞形,出口高程底高程280.35m。
出口为开敞式,直接接尾水渠道、未做消能及护砌,输水洞设计最大泄量为0.50 m3/s。
3.2 输水洞存在问题及解决意见
输水洞洞身为洞挖结构,穿越大坝基础基岩,洞身岩石裸露、未衬砌。现状洞身堵塞严重,出水量很小,达不到设计流量,其功效已不能发挥。输水洞严重漏水,导致输水洞周围的坝体出现裂缝、沉陷、严重变形,己危及坝身的安全。输水洞洞身围岩局部出现裂缝、掉岩块现象对大坝的渗透和安全造成隐患。输水洞进口为分级卧管结构,卧管上部设浆砌石挡水墙,该浆砌石墙现以局部损坏,高水位时漏水严重,危害大坝坝肩及坝脚的渗透安全。出口为渠道、未做消能及护砌,对洞身结构不利。
方案意见:洞身堵塞、漏水及围岩块石脱落:对输水洞洞身进行混凝土衬砌及固结灌浆处理。进口浆砌石挡水墙:拆除浆砌石墙,重建混凝土挡水墙。出口消能:出口增设消能工。
3.3 输水洞工程加固方案
工程加固方案控制边界条件:输水洞为无压洞,输水洞设计最大泄量为0.50 m3/s。进口底高程为死水位高程281.39m。
1)洞身混凝土衬砌及固结灌浆处理:
洞长74m,其现状洞内净尺寸为1.75m×1.7m城门洞形。清淤,洞身围岩整形后进行衬砌及固结灌浆处理,混凝土衬砌厚度为30cm,加固后洞内净尺寸为1.15m×1.1m城门洞形。进口底高程为死水位高程281.39m,出口底高程为280.65m。
2)进口挡水墙
拆除老墙,原位加固挡水墙为混凝土结构,基础底高程同原结构,顶高程同坝顶高程298.40m,长度为8.0m。
出口消能结构:
出口为开敞式,增设采用底流消能形式,钢筋混凝土“U”型槽结构,设有护坦。
4 结 论
由于这座水库为典型的“三边”工程,存在设计方案与实际施工不符;大坝产生变形;溢洪道底板和护岸混凝土严重破损;输水洞设计、施工不完善等诸多问题,水库存在安全隐患,因此必须进一步对水库采取安全加固措施。
[1]李锐.绥化分局小型病险水库险情分析及除险加固建议[J].现代化农业,2009(11):25-27.
[2]郭文斗.般若院水库除险加固工程设计[J].河北水利,2007(06):25-26.
[3]王志明.水库放水涵管除险加固的处理办法[J].中国水运:学术版,2007(02):61-62.
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1007-7596(2015)07-0174-03
2015-06-28
孙娜(1979-),女,辽宁本溪人,助理工程师。