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嘉陵江苍溪航电工程优化设计

2015-06-05跃,赵

水电站设计 2015年2期
关键词:苍溪泄洪闸翻板

刘 跃,赵 艳

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072)

嘉陵江苍溪航电工程优化设计

刘 跃,赵 艳

(中国电建集团成都勘测设计研究院有限公司,四川 成都 610072)

苍溪航电枢纽工程单位千瓦投资大、经济效益差。为节约投资,降低工程成本,加快施工进度,提高经济效益,开展了泄水建筑物优化设计研究工作。该工程利用水头低,为水力自控及液控翻板门在枢纽布置中的应用提供了条件,水力自控及液控翻板门作为挡、泄水建筑物,相对于原泄洪闸方案有工程投资省、工期短的优势。本文介绍了苍溪航电工程采用翻板闸门的优化设计原则及内容。

优化设计;泄水建筑物;翻板闸门;苍溪航电

1 工程概况

苍溪航电枢纽工程系《嘉陵江渠化开发规划报告》规划中第三个梯级,位于四川省苍溪县城上游约3 km的河段上,上游接亭子口水利枢纽,下游与沙溪航电工程相连。

苍溪航电枢纽工程设计引用流量1 193 m3/s,设计水头6.3 m,总装机容量66 MW,具有日调节能力。电站枯期平均出力17.5 MW,亭子口电站建成后多年平均年发电量2.66亿kW·h,年利用小时3 864 h。船闸设计通航船舶吨级2×500 t,单向年通过能力376万t。

2 原设计方案

枢纽建筑物从左岸至右岸依次由左岸土石坝、厂房、16孔泄洪冲沙闸、及右岸船闸组成,闸坝顶总长515.26 m。

左岸土石坝段总长96.00 m,连接厂房坝段和左岸岸坡。坝顶高程390.80 m,坝顶宽11.0 m,上下游坡比均为1∶2。

厂房坝段由主机间坝段和安装间坝段组成,沿坝轴线方向总长度109.76 m。其中主机间坝段沿轴线长67.74 m,顺水流方向长75.85 m。

16孔泄洪冲沙闸布置在主河道及左岸漫滩部位,由1孔冲沙闸和15孔泄洪闸组成,总长度为247.00 m。冲沙闸与厂房坝段之间设置18.50 m宽的储门槽坝段,兼做厂房纵向围堰。泄洪冲沙闸为开敞式平底堰型,单孔净宽均为12.00 m,闸室顺水流方向长度均为30.00 m,闸室底板高程均为363.00 m,闸顶高程为390.80 m。

船闸布置于河床右岸,主要由上游引航道、上闸首、闸室、下闸首及下引航道等组成,上闸首长30.00 m,下闸首长30.00 m,闸室长120.00 m,闸室宽16.00 m。全闸总长约956.50 m。

3 优化设计基本原则

苍溪航电枢纽工程优化要满足以下基本原则:

(1)工程等级、工程规模及建筑物级别保持不变。本工程为Ⅲ等工程,主要建筑物按3级建筑物设计,次要建筑物按4级建筑物设计,临时建筑物按5级设计。

(2)工程设计洪水标准不变,设计洪水50年一遇,校核洪水500年一遇。

(3)工程总体枢纽布置格局保持不变,从左岸至右岸依次由左岸土石坝、厂房、泄水建筑物、及右岸船闸组成。为保证船闸水力学条件,船闸位置保持不变。

(4)设计洪水位、校核洪水位及相关淹没水位不抬高(以原设计为基准)。水库正常蓄水位及死水位不变。

4 优化设计思路

因嘉陵江洪枯水位变幅大,从而导致苍溪航电工程采用的开敞式泄洪闸较高,其正常蓄水位至坝顶高差为17.8 m,该段范围内闸墩工程量大,浪费严重。水力自控(液控)翻板门靠水压力及闸门自重自动启闭,作为挡、泄水建筑物,相对于泄洪闸具有工程投资省、工期短等优势。在我国应用多年,在中小型工程中普遍应用,是一项较成熟的技术,对苍溪航电枢纽工程的优化具有极大的价值。

5 优化设计内容

5.1 优化方案拟定

根据优化调整基本原则,本次优化调整后坝轴线总长保持不变,为515.70 m。为增加泄流前缘宽度,在确保厂房进水水流基本顺畅的基础上,厂房向左岸侧移动15.50 m,沿坝轴线方向总长度116.70 m不变,左岸土石坝段沿坝轴线方向总长度缩短15.50 m,总长96.00 m调整为73 m,另外原厂房基坑全年施工调整为厂房基坑枯期施工导流方案,故可取消原储门槽坝段,增加泄流前缘宽度18.50 m,枢纽总布置调整后泄流前缘总宽由原来的247.00 m变为283.00 m。

考虑枢纽运行的灵活及可靠,泄水建筑物应由泄洪冲沙闸及水力自控(液控)翻板门坝段共同组成。本专题依据上述优化基本原则中的淹没要求拟定了水力自控(液控)翻板门坝段分别和1、3、5、7孔泄洪冲沙闸组合共4个方案进行研究分析,成果见表1:

表1 优化方案组合

枢纽布置中,为提高工程运行的灵活性及可靠度,需要设置一定的泄洪冲沙闸,但是泄洪冲沙闸越多,工程造价越高。因此,综合考虑翻板门高度、工程投资、枢纽运行及导流方案的需要等,本专题选定3孔泄洪闸+231.00 m水力自控(液控)翻板门坝段作为推荐方案。

5.2 翻板闸门高度选取

经初步分析,拟定了翻板闸门高度为6.50 m、7.0 m、7.50 m三个方案进行分析比较(见表2)。三种方案翻板坝段泄流前缘宽度为231.00 m,泄洪闸为3孔,每孔泄流前缘宽度为12.00 m,泄洪闸堰顶高程为363.00 m。泄洪闸及翻板闸泄流能力按无坎宽顶堰计算,计算公式如下:

式中 m——流量系数;

ε——侧收缩系数;

σs——淹没系数;

n——闸孔数;

b——闸孔净宽;

H0——堰上水头(包括行进流速水头)。

式中流量系数根据模型试验选取。

表2 翻板门高度比较水力学计算成果

各方案计算成果表明:随着水力自控翻板坝堰顶高程的降低,各频率洪水对应的上游水位也相应降低,翻板坝堰顶高程为366.50 m(门高6.50 m)时在两年一遇洪水上游库水位高于初设上游水位0.18 m,不能满足本次优化调整的基本原则,故该方案不宜采用。翻板坝堰顶高程分别为366.00 m(门高7.00 m)及365.50 m(门高7.50 m)时在各频率洪水上游库水位低于初设上游水位,能够满足本次优化调整的基本原则;根据我院收集的水力自控翻板坝工程实例,目前采用的水力自控(液控)翻板门高度不宜超过7.00 m,若门高增加至7.50 m,会增大水力自控翻板闸门的设计、制造、安装难度。综合以上因素,推荐水力自控翻板坝堰顶高程为366.00 m(门高7.00 m)。根据水库运行方式的要求,当来流量Q入库>3 500 m3/s,需敞泄排沙,故本阶段推荐液压自控双作用翻板闸门。

5.3 优化后泄水建筑物布置

枢纽泄水建筑物采用3孔泄洪闸+水力自控翻板坝方案布置,其中3孔泄洪闸布置在左岸漫滩部位,紧邻厂房;翻板坝段布置在主河道,经泄流能力计算,由3孔泄洪闸和231 m长水力自控翻板坝段组成,总长度为283.00 m。为提高电站运行的灵活性,翻板坝段安装23扇水力自控液控双作用翻板闸门。

3孔泄洪闸布置在左岸漫滩部位,泄洪闸为开敞式平底堰型,总宽度52.00 m,单孔净宽均为12.00 m,闸室顺水流方向长度均为30.00 m,闸室底板高程均为363.00 m,闸顶高程为390.80 m,最大闸高36.80 m(见图1)。

图1 枢纽布置示意

泄洪闸室下游设置48.00 m长的护坦,护坦顶面高程均为360.50 m,建基岩高程为358.00 m,厚2.5 m,下设反滤排水管。

泄洪闸工作闸门尺寸为12.00 m×10.50 m,3孔闸各设1扇工作闸门,工作闸门上游设检修闸门。工作闸门和检修闸门均采用平面叠梁门。3孔闸共用1扇检修门,工作闸门由固定式启闭机操作,检修闸门用移动式门机操作。

翻板坝总长231.00 m,设置1个分隔墩,翻板闸门尺寸为7 m×10 m(高×宽),共计23扇水力自控液控双作用翻板闸门,分为12个坝段,布置在左岸泄洪闸和右岸船闸之间的滩地及主河床。翻板坝采用低实用堰,坝体堰面顺水流长24.00 m,堰顶高程366.00 m。翻板坝底部上游侧均设有灌浆、排水廊道,廊道断面尺寸为2.50 m×3.50 m(宽×高),帷幕灌浆孔深约15.00 m。

翻板坝下游设置混凝土护坦,护坦底板顶高程347.00~360.50 m,厚度2.50 m,护坦下设反滤排水管,末端设防冲齿墙至新鲜基岩,齿墙后设大块石防冲槽。

初步设计阶段与优化设计阶段泄水建筑物特征对比见表3:

表3 初步设计阶段与优化设计阶段泄水建筑物特征对比

6 结 论

苍溪航电枢纽工程具有水头低的特性,为水力自控(液控)翻板门在枢纽布置中的应用提供了有利条件。

(1)苍溪航电枢纽工程泄水建筑物优化调整后,枢纽的功能保持不变,仍然能渠化航道、改善航运条件和发电。

(2)通过泄洪计算,采用“3孔泄洪冲沙闸+231 m翻板坝”能满足两年一遇、十年一遇等标准洪水的淹没要求,设计洪水及校核洪水均有所下降;枢纽泄流能力通过西南水运科学研究所整体水工模型试验进行了验证,满足泄流能力要求;

(3)翻板坝在各工况下的稳定及应力均满足规范要求;

(4)水库运行及闸门开启方式的拟定综合考虑了泄洪冲沙闸和水力自控(液控)翻板门的特性,为工程的安全、可靠运行提供了保障。

(5)枢纽布置采用水力自控(液控)翻板门将为苍溪航电枢纽工程节省投资约1亿元。

TV222

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1003-9805(2015)02-0007-03

2014-09-22

刘 跃(1980-),男,四川三台人,高级工程师,从事水工设计工作。

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