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某电厂1000MW发电机组#7瓦振动分析

2015-06-05纪云松

综合智慧能源 2015年4期
关键词:满负荷发电机密封

纪云松

(江苏华电昆山热电有限公司,江苏 昆山 215300)

某电厂1000MW发电机组#7瓦振动分析

纪云松

(江苏华电昆山热电有限公司,江苏 昆山 215300)

以某电厂1000MW发电机组为例,分析试运期间各轴承振动监测数据,发现#7瓦振动超标。通过多次启动观察,找到了产生振动的原因,并采取针对性措施解决了#7瓦振动的问题。

1000MW机组;发电机;轴瓦振动;轴承

1 问题的提出

某电厂1 000 MW机组采用THDF125/67型发电机,#2机组首次启机时,#7瓦振动从低负荷开始有爬升现象,到800MW时振动急剧爬升到200μm,1X相位变化较大,轴心观察摩擦位置没有变化,怀疑挡板、密封瓦有碰磨现象。具体数据见表1。

表1 振动数据

2 振动情况分析与处理

2.1 第1次平衡配重

经过讨论,在#7瓦发电机励端加530 g/320°配重。第1次平衡配重后振动数据见表2。

表2 第1次平衡配重后振动数据

根据以上结果分析,第1次所加配重未达到要求。

2.2 第2次平衡配重

经过讨论,在#7瓦发电机励端加300 g/25°配重(第1次配重拆去)。第2次平衡配重后振动数据见表3。

表3 第2次平衡配重后振动数据

经分析,第2次配重后低负荷时振动基本满足要求,但在500MW负荷后有振动幅值的爬升,相角也在变化,但在达到满负荷后,经一定时延后基本稳定在130μm(单峰),低于西门子机组的轴振报警值154μm(单峰),但峰-峰值仍超出国家标准。

2.3 第3次平衡配重

以上两次平衡配重后振动不达标,分析认为此振动明显由转子热不平衡引起,可能因素为转子通风不畅、匝间短路等内部情况,如彻查发电机需抽转子。经与发电机厂家确认后,制定并实施了第3次平衡配重方案,该次平衡配重的目的主要是控制满负荷阶段发电机#6,#7瓦的轴振水平,以利于168 h试运行阶段的振动安全监控。

#2机组启动,顺利达到1 000MW满负荷,期间发电机振动变化情况大致如下。

(1)刚到3 000 r/min定速。7X轴振刚到3 000 r/min时为80μm左右(汽轮机数字电液控制系统(DEH)监控屏数据,单峰值,下同),比平衡配重前刚到3 000 r/min时的振动明显偏大,主要原因为此次平衡配重是针对满负荷阶段的振动矢量计算的。

(2)低负荷阶段。在500 MW及以下负荷时,#6,#7瓦轴振的通频振动值基本稳定在40μm左右(14:00—22:00)。但从汽轮发电机组在线状态监测和分析(TDM)系统的监测趋势图上可以看到,7X轴振的振动矢量发生了很大变化,从最初的350°左右漂移至140°左右(14:30—19:30)。

从TDM系统趋势图看,#6,#7瓦振动矢量已经漂移了100°左右。从矢量变化趋势看,振动矢量随负荷增加还有进一步的偏移趋势。

(3)高负荷阶段振动。700MW时:6X,36μm;7X,45μm。900MW时:6X,46μm;7X,62μm。刚到1000MW时:6X,56μm;7X,79μm。1 000MW运行1 h后振动稳定数据:6X,74μm;7X,99μm。1 000 MW运行 6 h后振动稳定数据:6X,74μm;7X,98μm。

从高负荷阶段的振动变化趋势看,#6,#7瓦轴振爬升曲线在700MW以上开始陡峭,在1 000MW稳定负荷后,#6,#7瓦轴振仍有滞后1 h左右的爬升时间(爬升幅值为20μm左右),随后振动在1000 MW负荷下能长时间保持稳定。

经分析第3次配重,在500MW负荷后有振动幅值的爬升,相角仍在变化,但在达到满负荷后,经一定时延后基本稳定在100μm(单峰),基本达到了第3次配重前预期的效果。

2.4 振动的消除

为进一步保证机组投入生产后稳定运行,决定对#2发电机进行抽转子检查,进一步查找#7瓦振动爬升的原因。

2.4.1 针对振动爬升故障的主要检查

(1)发电机转子交流阻抗试验和极平衡试验。试验数据表明状态良好。

(2)发电机转子通风试验。该试验在静态下进行,目前只能检测和评估通风孔是否通畅,各孔通风量因检测手段的限制无法定量评估。发电机厂商对此次现场转子通风试验结果表示认可。

(3)轴系中心复查调整。复查数据表明,汽轮发电机组对轮中心略有上张口(0.08mm),复装时按要求调整为下张口(0.01mm)。励磁发电机对轮复装时下张口控制在0.15mm。

(4)汽、励端密封瓦配合状态检查调整。复查结果表明,汽、励端密封瓦支座的内档迷宫密封与转轴有明显磨痕,复装前对迷宫铜条进行了修刮去翻边处理,复装时按图纸要求控制了间隙。

复查时发现,励端密封瓦内圆及平面均有碰磨痕迹,尤其是平面磨痕较为明显。复装阶段也发现,密封瓦座对合接缝处有0.08mm左右的错位现象,安装公司反映初次安装阶段就有该现象。在发电机厂技术人员的现场指导下,最终修正了该缺陷。

检查结果表明,汽、励端密封瓦本身的尺寸数据、椭圆度、平直度良好。

(5)汽、励端轴瓦球面接触状态检查修整。复检时发现球面接触状态较差,汽端瓦呈线接触,接触面积严重不足。励端瓦接触角小于90°,两侧接近水平方向范围无接触。

发电机厂家派出专业人员现场研磨球面,最终达到了接触角大于120°、检查面积大于80%、接触点分布均匀的配合要求。

(6)转子与铁心气隙隔板间隙检查调整。复查时发现,该气隙隔板与转子励端护环外圆有明显磨痕,护环外圆60°弧度范围碰磨痕迹锃亮,有略显过热现象,气隙隔板内圆上1~3点位置磨痕严重发黑。复装时严格控制了该配合间隙。

2.4.2 检修后发电机振动情况

#2机此次检修工作完成后,重新带到1 000MW满负荷。在此过程中,发电机#6,#7瓦轴振基本稳定(包括振幅和相位)。轴振与相位趋势图如图1所示。

图1 轴振与相位趋势图

(1)机组定速后,在并网前做了发电机电气试验,励磁电流最大达到2 000A左右,在此期间发电机#6,#7瓦轴振基本稳定(包括振幅和相位)。该状态与前次新机安装后初次冲转定速时电气试验阶段#6,#7瓦轴振有明显爬升状态相比,有了明显好转。

(2)发电机并网及后续升负荷过程中,#6,#7瓦轴振,尤其是#7瓦轴振,振幅和相位始终保持稳定。与前次运行过程中#6,#7瓦轴振振幅大幅爬升,相位飘移150°的状态相比,有了本质的变化,即:此次检查消缺工作消除了造成发电机热态弯曲变形的故障,各瓦的轴振均低于70μm,且较稳定。

3 结论

检修后重新开机,发电机振动热态明显爬升的现象消失,造成先前振动热态明显爬升现象的主要原因如下。

(1)励端气隙隔板与转子护环碰磨,因护环悬挂式热套在转子本体上,该处的碰磨对振动影响较为敏感;同时,护环膨胀量将根据负荷的变化而变化。从原先表征出的热不平衡现象看,此缺陷应为主要原因。

(2)励端密封瓦座对合接缝错位,抵消了轴向间隙裕度,造成密封瓦自由度受阻,导致密封瓦与转子碰磨。

(3)汽、励端轴瓦球面接触不良,造成轴瓦支撑刚度不足,尤其是高负荷阶段动刚度更差。

[1]杨军,李桂阳,何辄.机组轴系振动诊断及处理方法研究[J].华电技术,2008,30(1):50-52.

[2]郭学,程明都,李自峰,等.210MW汽轮发电机组振动分析与处理[J].华电技术,2008,30(9):27-29.

(本文责编:白银雷)

TK 268.+1

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:1674-1951(2015)04-0043-02

纪云松(1969—),男,江苏常州人,高级工程师,从事燃气电厂管理方面的工作(E-mail:13775221017@163.com)。

2014-12-02;

2015-01-20

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