600MW空冷机组的一次真空泄漏事件分析
2015-05-30曹建锋杜泽全
曹建锋 杜泽全
摘 要:文章通过对600MW直接空冷机组的一次真空泄漏事件的现象进行理论分析,并最终确定泄漏点的大体位置。通过检修人员对该位置的检查,快速确定了真空泄漏点,为机组真空系统泄漏时的快速查漏提供了有力的保障,具有借鉴意义。
关键词:空冷;真空;泄漏;查漏
1 概述
内蒙古岱海发电有限责任公司二期工程2X600MW机组采用斯必克冷却技术比利时有限公司的直接空冷技术,空冷系统冷却面积为1533648m2。自2010年投运以来,机组真空系统严密性一直合格。而近期出现多次排汽装置水位异常事件。具体表现为高负荷、高背压运行期间,排汽装置水位持续降低,空冷岛6-8列的抽气温度与其它各列相比降低约20-30℃,且凝结水回水温度也较其它各列低15-30℃。而一旦负荷降低且背压也降低后,空冷岛6-8列的抽气温度和凝结水温度迅速回升到和其它各列一致,排汽装置水位也持续升高,最高达到过3.5m,只能开启#5低加出口的开车放水门来保持排汽装置的正常水位。
2 事件现象
下边就一次水位异常事件进行简单分析:当机组负荷稳定在560MW左右,环境温度也基本稳定在16℃,排汽装置水位持续下降,最低至1130mm,此时补水调门、旁路门全开,而空冷岛6-8列的抽气温度和凝结水回水温度也较其它各列低15-30℃,及时将空冷6-8列风机的频率降低至30HZ。持续几分钟后,空冷6-8列的抽气温度和凝结水温度迅速回升,排汽装置的水位也迅速回升,最高升至2.8mm左右。维持了不到1个小时,排汽装置的水位和空冷6-8列的抽气温度、凝结水回水温度又波动了一次。通过用热成像仪可以看出,空冷6-8列散热片的中部和底部确实有凝结水的存在,如图1。
图1 2号机空冷岛第8列西侧热敏成像图
3 原因分析
如图2所示,以空冷系统散热片内压力为P1(可通过抽汽温度换算),以排汽装置内压力为P2,内当地所处位置大气压为P0,忽略沿程管道阻力、阀门的节流损失,以凝结水回水管上距顶部汇流点距离为h的A点所受压强为例进行分析。
图2 空冷系统流程图
A点所受压强为P,如图3,则
P=ρg(h+5)+(P1-P2) (1)
若P>0,即ρg(h+5)>P2-P1,凝结水可以顺利回收至排汽装置。正常情况下排汽装置内的压力P2会大于空冷岛散热片内的压力P1(通过抽气温度可以换算出空冷岛散热片上压力P1),且两者差值肯定在50KPa以内,所以空冷岛凝结水管内的凝结水都应该顺利回收至排汽装置。
而通过现象及热敏成像仪可以确定空冷岛6-8列的凝结水并未顺利回收至排汽装置,而是滞留在空冷岛散热片内,其可能原因有:
(1)凝结水回水管堵塞。
凝结水回水不畅并不是一直持续,而是阶段性的,在高负荷、高背压时较易出现,故可以排除回水管堵塞的原因。
(2)散热片内发生局部冻结。
空冷散热片内发生局部冻结后,会导致排汽装置水位持续下降,而当冻结处逐步融化后,排汽装置内水位会持续上升,与此相似,但是现在所处季节发生冻结的可能性为零,可以排除此项原因。
(3)空冷岛散热片内压力突降。
空冷岛散热片内的压力突降(即P1突降),导致(P2-P1)的差值迅速增大,会造成凝结水的短时回水不畅。但两者差值也不会超过50KPa,不会造成凝结水长时间的回水不畅。另外也不会单独造成6、7、8列得空冷散热片积水,故可以排除此项原因。
(4)空冷岛散热片内漏真空。
若空冷岛散热片内漏真空,如图4,则A点所受压强
P=ρg(h+5)+(P1-P2+P0) (2)
由此可知P>0,即散热片内漏真空后,空冷岛内的凝结水会顺利回流,更不会滞留在空冷岛上,只是机组的背压会升高、煤耗会增加、效率会下降,可以排除此项原因。
(5)凝结水回水管漏真空。
若凝结水回水管道上有漏点,吸入空气造成管道局部压力升高,导致凝结水上下差压增大,其自身重力不足以克服该差压与管道阻力,导致凝结水滞留在空冷岛上。以A点位漏点,对A点上下两侧的凝结水回水分别计算,如图5。
A点下侧凝结水所受压强
P=ρgh1+(P0- P1) (3)
由此可知P>0,即漏点以下的凝结水会顺利回流。
A点上侧凝结水所受压强,如图6。
P=ρg(h+5)+(P1-P0) (4)
若P>0,及ρg(h+5)>P0- P1
而P0=87.6KPa ,故P1>37.6KPa,即在忽略沿程管道阻力、阀门的节流损失的前提下,空冷散热片上压力大于37.6KPa,空冷岛上的凝结水才会全部回流,而一般情况下,空冷岛的背压不会达到此值,所以漏点以上的凝结水就滞留在空冷岛上。
4 结论
通过以上分析可知,凝结水回水管道上出现漏点是本次排汽装置水位异常的原因,而近期的真空严密性试验结果也证实了空冷系统确有漏点。四号机组真空严密性试验结果显示:A侧背压256Pa/min,B侧背压280Pa/min,远高于之前四号机的实验结果及合格标准。如图2所示,出现排汽装置水位持续下降、空冷岛6-8列的抽气温度和凝结水回水温度也较其它各列低15-30℃等现象后,迅速降低空冷6-8列风机的频率至30HZ或20HZ,使空冷6-8列的压力迅速升高,超过37.6KPa之后,空冷岛上滞留的凝结水迅速回流,使排汽装置的水位迅速回升。而由于漏点的存在,在空冷6-8列的压力恢复后又会出现这种现象。(由于整个分析过程忽略管道沿程阻力、阀门的节流损失,如果加入管道沿程阻力、阀门的节流损失,则现象会更明显。而第5列由于没有阀门的节流损失,故未受影响。)
在低负荷阶段、低背压阶段,由于凝结水回水管道内凝结水的充满度不足,故未受漏空的影响。
经检修人员就地检查,在四号机空冷岛第5-8列的凝结水回水管道标高约24m处找到一长约400mm的裂纹。处理后,四号机的排汽装置水位、空冷岛抽气温度与凝结水回水温度均回归正常,再未出现大的偏差与波动,真空严密性也达到A侧56Pa/min、B侧96Pa/min的合格标准。
5 结束语
大容量直接空冷火电机组由于真空系统面庞大、位置比较高,出现严密性不合格、真空泄漏事件时,往往不易找出泄漏点。通过上文的阐述,确定了真空系统泄漏点的大体位置。并且检修人员对其进行了检查,最终确定了真空泄漏点。这对机组真空系统泄漏现象具有重大作用及意义。
参考文献
[1]内蒙古岱海发电有限责任公司.汽机专业技术规程[S].
[2]孔珑.工程流体力学[M].中国电力出版社,1998.
作者简介:曹建锋,工程硕士,工程師,内蒙古岱海发电有限责任公司从事运行工作。