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核电M310堆型双滤料过滤器调试经验

2015-05-04解建勇牛敏

科技创新与应用 2015年13期

解建勇 牛敏

摘 要:除盐水生产系统(SDA)包括过滤子系统、反渗透子系统、一级除盐子系统、混床除盐子系统。过滤系统的功能是处理SDA系统水源中的悬浮物,以满足反渗透系统对水质及水量的要求。福清核电1、2#机组除盐水生产系统采用双滤料过滤器,内装无烟煤及石英砂,主要是利用滤料的吸附及筛虑作用。在现场调试过程中,发现该型号的过滤器经过多次反洗后,其出水SDI15仍在5.4~6.3之间,甚至出现膜片淤塞断流现象,出水水质不合格,将严重影响反渗透系统的正常运行,分析出水不合格原因并采取有效措施。

关键词:双滤料过滤器;反洗步骤;反洗水质;反洗膨胀率;调试经验

福清核电1、2#机组除盐水生产系统(SDA)中的过滤设备采用7台双滤料过滤器。单台过滤器的正常运行流量设定为Q=50m3/h,出水水质要求SDI15<5,允许压降P≤0.08MPa。过滤器上部装无烟煤,粒径在d=1.2~2.5mm之间,层高400mm;下部装石英砂,粒径在d=0.5~1.2mm之间,层高800mm。

双滤料过滤器的粒径要适中,粒径过小,会增大水流阻力,运行时水头损失会过快增大,缩短制水周期,运行能耗增大;粒径过大时,无法截留细小的悬浮颗粒,不能满足出水水质要求,且反洗时,一般的反洗强度不能使滤层很好的松动,导致反洗不彻底,沉积物仍残留在滤层中。若双滤料反洗不彻底,长时间运行,沉积物和滤料将结块,使运行时滤层中的水流不均匀,以致出水水质较快恶化,运行不经济;若过滤器出水水质不合格,将严重影响后续反渗透系统的运行,缩短反渗透膜化学清洗周期,缩短使用寿命,增加运行成本。

根据SDA系统手册要求,当过滤器的制水量达到预先设定的周期制水量时,即累积运行24h后,过滤器水头损失较大,流速降低,截污能力下降,出力亦下降,此时应对滤料反冲洗,以除去滤层中的杂质,恢复滤料的截污能力。

正常运行时水自上向下流,反洗时水自下向上流,同一时间,只考虑1台过滤器进行反洗操作。该反洗子系统设有2台反洗水泵,2台反洗水箱,2台罗茨风机,均并联连接。泵的额定流量Q=120~240 m3/h,扬程H=0.17~0.23MPa。罗茨风机额定流量Q=7.4Nm3/min,扬程H=0.07MPa。单台反洗水箱有效容积为100m3。

据火电厂水处理研究表明,反冲洗主要是靠水流剪切力作用及滤料间碰撞摩擦作用,且都跟滤层膨胀率有关,即反冲洗强度有关。滤层膨胀率过大,剪切力下降,滤料间距太大,碰撞几率减小;膨胀率过小,剪切力亦下降,水流扰动较小,碰撞率也下降,一般膨胀率在50%左右最好。反洗效果还取决于反洗时间,一般反冲洗时间8min左右即可。

根据岭澳电厂运行经验及福清核电厂生产水系统(SEA)水质参数,双滤料过滤器采用气——水联合反洗的方式,充分利用水流的剪切力、摩擦力和空气泡在空隙中的涨缩作用,清洗滤料,反洗操作步序如表1。设计气洗强度为q=10-16L/m2·s,水洗强度为q=10-15L/m2·s。

当双滤料失效后,经过上述反洗步骤,若测得正洗出水SDI15<5,则反洗操作完毕,该过滤器置于备用状态,否则重复上述步骤,直至SDI15<5。

根据反洗步序表及反洗设备参数,1台反洗水箱的有效容积为100m3,反洗水泵流量Q=120~240m3/h,调节反洗水泵出口阀门开度,当控制单台反洗水泵的出口流量在190m3/h时,大反洗时,可以观察到滤料上层有翻滚现象,粗滤料有明显流化状态,达到工程反洗要求。继续调大反洗流量,观察双滤料状态,发现仅上册滤料流化速度稍微增大,其膨胀度并没有明显变化。考虑到连续反洗多台双滤料过滤器的工况及节能要求,设定单台反洗水泵的流量在190m3/h。空气擦洗时,根据罗茨风机出口压力在0.48MPa,查罗茨风机曲线图得2台罗茨风机的总空气流量在6.7Nm3/min左右。根据双滤料过滤器的尺寸计算反洗强度:

根据计算结果,则气洗强度、水洗强度以及反洗时间均达到设计要求。但在进行上述反洗操作时,发现滤料达不到良好的膨胀效果,整体膨胀率仅为4%左右,且顶部无烟煤没有明显的翻滚现象,经多次反洗后,其出水SDI15仍在5.4~6.3之间,甚至出现膜片淤塞断流现象,出水水质不合格,水质不合格,无法达到设计要求,反洗不彻底。

据火电厂滤料生产运行经验,同一型号双滤料过滤器,滤料级配应为:无烟煤粒径d=0.8~1.8mm,层高400mm;石英砂粒径d=0.5~1.2mm,层高800mm;而福清现场所用滤料级配较大,建议更改滤料级配。在保证现有工艺设备及参数不变的情况下,现场调试专项组经与该系统设计工程师、厂家调试工程师协商后,决定更换双滤料过滤器的滤料级配,参数如下:最下层滤料为石英砂,粒径在d=0.5~1.2mm之间,层高600mm;中间层亦为石英砂,粒径在d=0.3~0.5mm之间,层高200mm;最上层则为无烟煤,粒径在d=1.2~2.5mm之间,层高400mm。

据工程运行经验,一般双滤料过滤器的反洗强度控制在粗滤料达到最小流化速度即可,即刚刚开始膨胀的程度。福清现场在更换滤料粒径级配后,保持反洗强度参数不变,对双料过滤器反洗。经观察发现,滤料的最大膨胀率仅在9%左右,但表层无烟煤有着明显的流化现象,无烟煤颗粒上下翻滚明显,且失效过滤器经1次反洗后,过滤器出水SDI15可以达到3.4左右,符合设计要求。

总之,福清调试工程师经对双滤料级配更改后,反洗后的过滤器出水满足反渗透进水水质要求,符合整个SDA系统的运行要求,但滤料反洗膨胀率仍未达到50%的设计要求,建议在以后项目的除盐水生产系统调试中,调试人员应向设计人员反馈该问题,以便及时更改滤料级配,缩短调试周期。

参考文献

[1]闫红梅.除盐水生产系统手册[M].北京:中国核电工程有限公司,2010.

[2]陈志和.电厂化学设备及系统[M].北京:中国电力出版社,2006.

[3]陆柱,陈中兴,蔡兰坤,等.水处理技术[M].上海:华东理工大学出版社,2000.

[4]李培元.火力发电厂水处理及水质控制[M].北京:中国电力出版社,2008.

作者简介:解建勇(1985,12-),男,籍贯:山东省菏泽市,现职称:助理工程师,学历:大学本科,研究方向:水处理。

牛敏(1988,8-),女,籍贯:甘肃省庆阳市,现职称:助理工程师,学历:大学本科,研究方向:水处理。