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浅析有效降低厂用电率的方法

2015-04-30冯海军王亚兵

中国高新技术企业 2015年16期
关键词:预器厂用电节省

冯海军 王亚兵

摘要:有效降低厂用电率可使发电厂的经济效益得到显著提高。文章主要从运行生产管理、技术改造和用电管理等方面进行改造,有效降低了厂用电,提高了发电厂的经济运行水平。

关键词:厂用电;运行方式;生产管理;用电管理;技术改造;用电率 文献标识码:A

中图分类号:TM614 文章编号:1009-2374(2015)16-0026-02 DOI:10.13535/j.cnki.11-4406/n.2015.16.013

近年来随着电力企业改革工作的不断深入,大部分电力企业已经从生产型逐渐转变为经营型,也通过该方式提升了企业的经济效益,控制发电成本,提升长期经营目标的可行性。厂用电率是发电厂经济考核的主要指标之一,必须在常规工作中加以关注。如果厂用电率不能得到有效的控制,那么必然会影响到发电企业自身经济效益。本文从当前我国电力生产企业的运营特点入手,提出下述方式控制厂用电,提升企业经营效益。

1 运行生产管理

1.1 优化设备运行方式

1.1.1 合理选择运行磨煤机组合方式。我厂机组通常情况下仅启动四五台磨煤机,但是这种运行方式在负荷比较低的时候经济性比较差。机组如果处于220~140MW负荷下,可以启用三台相邻磨煤机运行,通过该方式不仅可以节省厂用电,而且也可以从根本上提升燃烧的稳定性以及燃烧效率。

1.1.2 采用循环水泵三台运行、一台备用的运行方式。在环境温度<30℃、负荷<250MW时,停一台循环水泵作备用,以节省厂用电,同时对机组真空几乎没有影响。下面简单计算此种运行方式一年可节省的

电量:

循泵正常运行电流取200A(一、二期循泵电流180A,三期循泵电流225A),电压等级为6.3kV,根据一年负荷曲线、气温分析,一年有2/3的时间约4500小时可以停运一台循环水泵,则两台机组每年可节省厂

用电:

UICOSθ×4500=×6.3×200×COSθ×4500=785.7万kWh

全厂一年节省厂用电:785.7×3=2357万kWh

产生的经济价值:全厂每年可节省2357万kWh×0.45=1060.7万元

当机组平均负荷为200MW时,每台机组节省厂用电率:UICOSθ/200=0.44%

显然,在负荷或环境温度不高时,循环水泵三台运行、一台备用,节省厂用电很明显。可运行时间也长,在负荷不高的季节里完全可以采用这种运行方式。

1.1.3 锅炉强制循环水泵两台运行一台备用。按照设计要求锅炉强制循环水泵正常运行方式就是两台运行、一台备用,设计两台泵能满足100%ECR负荷,一台泵满足63%ECR负荷,这种运行方式既安全又经济。一台炉水泵停下作备用,虽然泵运行电流只有20A左右,下面简单计算一下停一台炉水泵一年可节省的电量:

UICOSθ×7000=6.3×20×0.8×7000=122万kWh

全厂六台机组可节省厂用电:122×6=732万kWh

按一度电0.45元算,一年可节省:732×0.45=329万元

厂用电率可下降:6.3×20×0.8/230=0.076%

(注:炉水泵年运行时间约7000小时;平均负荷按230MW算)

1.1.4 厂用变压器运行方式的合理运用。从当前供电厂的实际运行情况来看,一期布置400V的排水变压器两台,在这种情况下,机组可以保持正常运行,并且在这一过程中,这两台变压器是不带负荷的。因为不带负荷导致变压器空载,空载会提升变压器的损耗,同时也会从侧面提升厂用电的消耗量。根据这一实际情况来看,可以从两台变压器中选择一台停止运转,使其保持冷备用的状态,可以从根本上解决变压器空载的电能损耗。按照我国常规标准,变压器平均空载损耗在3%左右的实际情况来看,通过上述措施对其进行改善,单单是排水这一项,供电厂每年就可以节省电量:

800×3%×365×24=210240kWh

可产生经济效率:210240×0.45=9.46万元

另外,化水变、制冷变同样实现一台运行一台备用,定期切换,达到变压器冷备用、降低空载损耗的

目的。

1.1.5 脱硫系统曝气风机、吸收泵一台运行一台备用。脱硫系统是电厂耗电大户,在不影响脱硫效果的情况下,可以把曝气风机、吸收泵各停运一台作备用。正常运行时曝气风机电流为42A,吸收泵电流为24A,电压等级均为6.3kV,停运一台曝气风机一台吸收泵全年可节省厂用电:

UICOSθ*7000=×6.3×(42+24)×0.8×7000=4033046kW

(注:全年运行时间按7000小时计算)

我厂目前有四台机组装有脱硫系统,如果采用一台曝气风机一台吸收泵的运行方式全年可省电:4033046×4=1613万kWh

产生经济效率:1613×0.45=726万元

1.2 合理调整空预器密封装置,加强空预器的检修维护,降低其漏风率

机组日常运行过程中,必须要将空预器密封装置进行妥善处理,调整间隙,利用检修期的时间更换产生腐蚀的蓄热片,通过该模式来减少空预器的漏风概率,控制风烟阻力。提升空预器蒸汽高压气源,优化传统的吹灰方式,减少空预器的积灰,控制烟侧压差,使其始终在1.2kPa以下,降低风机的电能消耗。

1.3 合理安排机组启停方式、时间,统筹好机组启停操作步骤

(1)机组启动上水初期、水系统冲洗尽量用锅炉上水泵;(2)机组启动前锅炉上水温度高于汽包壁温;(3)机组启动过程中,尽早采用辅助蒸汽冲小机,让小机尽快带负荷,减少电泵的耗电;(4)设备启动后,应尽快带上负荷,尽量减少空载运行时间;(5)停机前,应及时了解本次停机的目的、要求,如果不需要滑停就采取定压停机,缩短停机时间,减少设备运行时间,节省大量的厂用电,同时也为检修工作争取到较多的时间,还能保持机组热备用,缩短启机

时间。

2 技术改造

2.1 对大功率辅机设备进行变频技术改造

通常情况下,电厂常用的电机的主要消耗均在连续工作锅炉和汽机系统当中,经实际调查显示,风烟、制粉、循环水、脱硫四大辅助系统内部设备用电量大约占全电厂用电量的80%以上,所以必须深度挖掘高压辅机节点的潜力,控制设备耗电量,进而保证机组常用电率最小化。

引风机、送风机、一次风机、脱硫增压风机为恒速运行轴流式风机,机组带满负荷时,风机静叶开度仅为60%左右,对于电网调峰机组来说,风机效率低,电耗大,尤其在低负荷时,电耗损失更大,因此,可以考虑将风机传动装置改用高压变频电机,以节约厂用电。同样,凝结水泵、循环水泵等也可以改为变频电机。

2.2 对循环水泵进行了双速改造

可以将循环泵改造成双速电机,如果冬天天气比较冷,可以使用低速电机进行生产,因为低速电机较为省电,而夏天可以换成高速电机,到了春秋两季使用高速和低速搭配使用的电机运行方式,可以起到较为明显的省电效果,投资和效益的性价比较高。经过双速改造后,循环水泵不用频繁启停就能节省厂用电,而且不会降低安全性。

3 用电管理及节能宣传

对于生产人员应进一步加强节能降耗的宣传,提高每一位员工的节能意识,让全厂每一位员工都加入到节能降耗的活动中来。另外,制定《办公用电考核管理细则》,加强对办公楼照明、空调、电脑等电气设备的用电管理,规定办公场所空调要求不能低于26℃;办公时间尽量采用自然光,减少办公设备电耗和待机能耗,并推广使用节能灯具;房间的照明、电器及楼道里的照明,要求下班随手关灯停电;厂区、生活区的照明严格控制,做到尽量晚开早关等,从一点一滴来进行节约能源的工作。把节约用电变成自觉行动,形成“人人爱节约,个个懂节能”的风尚。

4 结语

综上所述,本文结合本厂机组设备的实际情况,通过优化设备运行方式、对厂用设备进行技术改造以及用电管理,有效地降低了厂用电率,大大提高了我厂的经济效益。

参考文献

[1] 高过斌,杨知社,李金林.国华准电降低厂用电率的措施分析[J].内蒙古科技与经济,2012,(12).

(责任编辑:周 琼)

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