马王庙油田稳产潜力对策研究
2015-04-17李彩红
李彩红
(中国石化江汉油田分公司江汉采油厂,湖北 潜江433123)
1 油田概况
马王庙油田位于江汉盆地潜江凹陷东北部,与岳口低凸起相邻,含油层系为新沟嘴组下段1、2、3油组。全区探明地质储量1 026.61×104t,含油面积9.24km2;动用地质储量850×104t,含油面积6.04km2,可采储量186.59×104t,标定采收率21.2%。
2013年12月,马王庙油田油井111口,开井100口,日产油86t,采油速度0.38%,综合含水84.59%;注水井58口,开井52口,日注水1 087m3,每月注采比1.88。全区累积采油156.7×104t,地质储量采出程度17.81%;累积注水732.77×104m3,累积注采比为1.24,累积亏空 -141.95×104m3。
2 2013年油田开发效果
2.1 加快新区产能建设、辅以老区滚动完善
2013年马王庙油田共投产9口新井,累计产油量2 947t,平均日产油8.1t/d。与2012年相比,总井数减少了3口,累计产油量增加483t。
2.1.1 毛场斜坡带进一步扩大了滚动勘探成果
通过对毛场斜坡带构造认识及成藏规律的研究,继续加强了新区的滚动扩边。2013年在毛场斜坡带先后部署了6口新井,均获得了较好的产能。
1)马116井区:通过马斜116井及马116斜-1井这两口井的钻探,发现了新沟嘴组Ⅰ油组油藏,马斜116井投产马116斜-1井投产,初期分别获得3.6t和1.1t工业油流。
2)马84井区:在高部位部署了马84斜-1井及马84斜-2井,两口井均在钻遇油层,压裂投产后都获得了较好的产能,进一步认识了该区块高部位下3油组的储层展布情况。
3)马85井区:在高部位部署马85斜-1井,该井成功钻遇油层,4月11日投产,初期获得2t/d,证实了马85井区高部位储层分布稳定。
4)马89井区:部署了马斜89井,该井在新下Ⅲ、Ⅱ油组均获得油气显示,12月15日投产下3油组,获得3.5t/d以上的日产油量。
2.1.2 立足剩余油分布规律,老区挖潜效果显著
虽然各区块主力层水淹程度均较高,但受沉积环境,油水井井况,以及平面非均质性影响,平面上仍有很多的剩余油富集区。在马36南断块由于马36斜7-5井况问题,注入水未注到目的层,周围剩余油富集,2013年对老井马36斜7-4进行了侧钻,该井在原生产套管1 325m成功侧钻,投产,初期获得1.5t/d,经压裂措施改造后,最高获得3.2t/d。马50井区,根据剩余油分布规律的认识,2013年12月在马50井区高部位钻加密调整井马50斜-3-7井,该井钻遇油层齐全,其中层钻遇了9.8m/3层,只有局部有水淹的现象,与前期认识相符,该井12月13日投产,目前日产油1.5t/d。为下步区块的细分层开发提供了有力的依据。
2.2 精心选井选层、挖潜老井措施潜力
2013年全区实施油井措施12井次,有效11井次,有效率91.6%,以补孔和压裂为主,累积增油量2 349t,平均日增油6.4t。与2012年相比,全区油井总措施工作量下降,措施有效率有所上升,增油量比往年有较大幅度的上升(表1)。
表1 2011-2013年措施效果对比表
2.3 加强有效注水、控制老区自然递减
2.3.1 完善注采井网,提高注采对应率
2013年全区投注新井4口,老井恢复1口,重点是围绕马71、马82、56井区及马36井区完善注采井网,随着注采井网的不断完善,与去年相比,马王庙油田的注采对应率由54%↑59.7% 提高5.7百分点。对应的是马50CZ、马71斜-4、马82井组油井均见到明显注水效果。
2.3.2 精细动态调水,促使油井见效增产
2013年共在29口注水井上实施动态调水76井次,对应的34口油井见到了不同程度的注水效果,累计增油3 084t。效果较好的有:马50CZ井单注后,为了防止因吸水单一造成油井见效过快造成水淹,及时根据动态调整注水量,井组产量由见效前的2t/d上升至最高的3.8t/d,日增油1.8t/d,并且有效期较长。另外,马71斜-4井分析其吸水能力和砂体能量情况,结合对应油井动态资料,及时多次调整马71斜-4注水量,目前该井组在经历了含水上升后,经过动态调水,抑制住了上升趋势,产量趋于稳定。
2.4 优化热油吞吐工艺,在深井上实施取得成功
表2 2013年热油吞吐统计表
3 油田开发主要问题分析
3.1 主力砂体下降幅度大,调整效果差
与2012年末相比较,马王庙油区老井产量下降了16.9t/d,下降幅度达到了19.5%。其中,除马56井区下降幅度较小以外,其余3个区块油量下降超过2t/d,马36井区下降幅度最大,且下降井多集中在主力砂体层。
3.1.1 地层能量不足与含水上升快的矛盾
2013年马王庙油田老井日产液量下降了126t,除去堵水下降了大部分液量外,其他油井液量也下降近115t。虽然近几年封堵了部分高含水井的层,但层地层能量并没有得到明显改善,并且由于平面非均质性严重,导致注水呈单向突进,而油井普遍表现出能量不足与含水上升快的矛盾,脉冲调水效果逐年变差,液量始终呈下降趋势。
3.1.2 层间矛盾突出,出力层单一
由于层间物性差异的影响,水井吸水层单一造成油井的出力层单一。目前全区4个主力开发单元,主力层基本都是层,经过多年的注水开发,层采出程度及综合含水都明显高于其他小层,虽然近几年有意识的开展了细分层系开发,针对出力状况较差的层实施措施改造,但由于注采不配套,普遍效果较差,增油幅度不大,无法弥补主力砂体的产量递减。
3.1.3 注采对应率低,井网有待完善
2013年马王庙油田注采对应率为59.7%,有采无注层厚达到了生产厚度40.3%,其中受效油层中,一向受效占67%,二向受效占27.8%,三向及三向以上受效油层只占5.2%。近几年虽然加大了投转注水井的力度,增加了注水井层,但多是利用老井侧钻,因此也丧失了部分注水井点,导致仍然存在部分注采不完善的区域。其次是近年来投产的新井多为零散点,注采井网难以完善,地层能量下降较快。
3.2 地层压力保持水平低,措施效果较差
通过注水开发力度的不断加大,全区累计注采比从1994年的0.23上升至目前1.24,但累计存水率(目前为0.44)及水驱指数(目前为0.49)都呈现逐年下降的趋势,地下亏空严重,导致油井地层压力保持水平不高。2013年全区实测地层平均压力为4.33MPa,地层能量低,导致了油井措施效果普遍较差,尤其是压裂井由于油井能量不足,往往在措施后压裂液不能及时排出,堵塞地层,措施效果差。
3.3 油水井井况问题突出,制约综合调整
随着马王庙油田进入开发后期,井况问题表现十分突出。调查统计油井106口,水井59口,其中井况不良的油井27口,水井27口,油井不良井占油井总数的25.5%,水井损坏井比例达到了水井总数的45.8%,井况不良井数占总井数的32.7%。特别是注水井井况出现问题后,严重影响了区块的开发调整。例如:马50井区开发小层多,急需进行分层系注水开发,由于井况问题目前没有一口井能进行分层注水,致使该区高注采比,但有效注水少,地层能量仍然严重不足,油井低液低产多。在马36井区2013年由马36斜4-4酸化管柱卡,目前该井井下落鱼,砂埋部分油层,日产油量由4↓0.3t/d,马36-4-6同样井况问题,严重影响了马36井区中部下2层的调整。
4 稳产潜力对策
4.1 新区产能建设,完善注采井网潜力
2014年马王庙油田的重点产建区块仍为毛场斜坡带及马13井区。
毛场斜坡带:2013年投产的马116、马84斜-1、马85斜-1、马89井均取得了良好效果,下1、2、3油组均有钻遇。下步要继续深化岩性-构造油藏研究,完善各区块注采井网,继续实施滚动扩边,预计打新井8口(油井2口,水井1口),转注水井2口,落实可动用储量130万吨。
马13井区:历史上已完钻7口井,其中5口井新下1油组进行了试油,均获工业油流,试油最高日产油达到17.6t/d,平均试油日产油7.2t/d。下步计划采用水平井方式开发,部署油井2口,水井2口,以新为主要目的层,一套层系开发,新建产能0.54×104t。
4.2 老区综合调整,确保产量稳中有升
为了实现老区产量稳定,2014年马王庙油田将继续开展马25、马36、马50和马56等4个老区的综合治理,认真搞好油藏调整和管理工作,挖掘油藏最大增产潜力,确保全区产量稳中有升(表3)。
表3 马王庙油田老区综合调整潜力调查表
5 结论
1)马王庙油田老区已进入高含水开发后期,主力层水淹越来越严重。剩余油主要分布在构造高部位、断层遮挡部位,低渗透区、非主力油层及毛场斜坡带。下步主要是加强主力层堵水、控水和低渗透区,低渗透层的措施改造力度,挖掘主力层高部位,低渗透层、低渗透区剩余油。
2)毛场斜坡带是近几年投入开发的新区,开发时间短,采出程度低,是马王庙油田的另一个潜力所在,下步主要是加强注水,完善注采井网,适时对油井进行措施改造,提高毛场斜坡带的开发效果。
[1]王不烈.义东油田大81-4复杂小断块综合调整措施[J].油气地质与采收率,2004,4(1):51-52.