高压大流量减压阀出口压力高精度自控装置
2015-04-16宁波星箭航天机械有限公司研发中心浙江宁波315153
, (宁波星箭航天机械有限公司 研发中心, 浙江 宁波 315153)
引言
减压阀出口压力精度是减压阀重要参数之一,它决定系统要求压力变化是否在规定范围内,且流量是否稳定。
我公司生产的气控膜片式高压大流量减压阀,可对45 MPa以下的高压气体进行减压,输送空气的质量流量最大可超过30 kg/s(体积流量1500 m3/min以上),已广泛应用于国内气动领域。
这类减压阀由于体积大及活门行程大,主要作为流量型(非压力型)减压阀使用,其活门往往采用硬密封形式。硬密封活门的减压阀一般不设卸压口,进口压力直接作用在整个活门密封面积上,其出口压力精度不高,且活门存在一定的泄漏量。作为流量型减压阀,活门少量泄漏和出口压力精度稍低,但有些用户对出口压力精度要求很高,同时不允许当活门关闭、流量为零时存在由于活门渗漏引起的出口压力持续上升现象(主要原因是起始压力不恒定引起)。
本研究拟对硬密封活门气控膜片式高压大流量减压阀(主要以型号WS34-001为对象)的结构进行分析,试图找出在不改变原结构的前提下提高出口压力精度的方法,并减小出口压力因活门渗漏引起的持续上升,以满足不同用户的需要。
1 硬密封活门气控膜片式高压大流量减压阀结构原理
我公司生产的气控膜片式高压大流量减压阀由高压腔、低压腔和控制腔三部分组成。减压阀结构原理如图1所示。
图1中,1、5、7是弹簧,2是活门,3是活门座,4是顶杆,6是膜片,8是控制减压阀,高压腔与高压气瓶相连,低压腔与工作管路相连,控制腔则与一个控制减压阀相连。低压腔和控制腔由膜片6分隔,高压腔与低压腔由活门分隔,低腔内有顶杆4,高压腔内有活门2及回位弹簧1。其工作原理是:高压气体p1进入高压腔后,打开并调节与控制腔相连的控制减压阀8,调节至所需值,固定调节螺杆。此时控制气pk进入控制腔,膜片6在控制气pk作用下向上运动,顶杆4随之向上运动顶开活门2,高压气体经过活门与活门座3形成的狭窄通道,受到节流,压力降低为p2,输出供工作系统使用。
图1 高压大流量减压阀结构原理图
当p2因某种原因(如供气压力p1下降)而降低时,p2对膜片向下的作用力也减小,膜片在控制气pk的作用下向上运动,通过顶杆将活门顶得更开,p2便又恢复原来的调定值;反之,p2升高则活门关小。因此活门总是处在一种动平衡状态,保持p2基本稳定。
2 减压阀受力情况分析
减压阀工作时活门上受力平衡方程式为:
pkA1+3k3(a3-h)+p2A2=p2A1+
3k2(a2+h)+p1A2+k1(a1+h)
整理经过变换,可得出口压力偏差:
(1)
式中: Δp2为某两个时间点的出口压力差值;Δpk为某两个时间点的控制压力差值;Δp1为某两个时间点的进口压力差值;Σk为弹簧刚度之和;Δh为活门在某两个时间点的开度之差。
出口压力调到要求值之后,控制减压阀杆就固定了,也就是说,pk是个恒定值,因此Δpk=0,式(1)实际上就成了下式:
(2)
在式(2)中,A2的数值很大,Δp1、Σk、Δh数值都比较小,以WS34-001为例:A2=π/4D2=0.785×29.62=687.8 mm2,其中D为活门密封面的直径, mm;Δp1一般10 MPa左右,Σk=73.8 N/mm,Δh<6 mm。
可见,Δp1×A2总是大于Σk×Δh,于是恒有Δp2>0。而任一时刻的p2=p20+Δp2,式中,p20为工作起始时调定的出口压力。
由于Δp2恒为正值,这种结构的减压阀压力输出特点是:随着高压气瓶压力p1不断下降,输出压力p2逐渐上升。根据多次试验结果,在一定时间内上升斜率可达5%左右。因此这种结构减压阀输出压力精度不高,只能在精度要求不高或试验时间很短场合使用。对要求输出压力精度高、试验时间长的用户,就不能满足使用要求。鉴于上述情况,我们设计了一套减压阀出口压力高精度自动控制装置。
3 减压阀出口压力高精度自控装置组成
减压阀出口压力高精度自动控制装置由人机界面、PLC程序控制器、压力信号采集模块、、压力传感器、开关电源、电磁阀等组成。应用到控制气路,其控制原理如图2所示。
图2 控制装置气路控制原理
如图2所示,除压力变送器10外,自动控制装置的控制元器件都安装在控制箱体6内。在减压阀控制腔出口接一条管路,管路上装有电磁放气阀1和限流孔板2,电磁放气阀由PLC程序控制器8程序控制,程序控制器及模/数转换模块7与人机界面5通讯,压力变送器10从减压阀出口管路取出压力信号,送至模/数转换模块7。此管路称为工作状态控制管路。
此外,由于减压阀金属硬密封的活门和活门座难以避免的碰撞磨损,在减压阀待机状态,此时活门应该是关闭的,但高压气可能通过磨损的活门和活门座进入低压腔,使低压腔压力不断升高,造成安全阀起跳,甚至有可能给减压阀和下游管路带来安全隐患。为此,在减压阀低压腔取压口接另一条管路,管路上装有电磁放气阀3和限流孔板4,电磁放气阀3由PLC程序控制器8程序控制。此管路称为待机状态控制管路。
4 压力高精度自动控制装置的工作原理
压力高精度自动控制装置的工作流程如图3所示。
图3 控制装置工作流程图
其工作原理是:预先打开本装置的电源,然后设置人机界面显示屏主控制界面参数。主控制界面如4所示。
图4 主控制界面
首先把转换开关拨到自动档,把待机/工作状态开关拨到D2(控制腔放气电磁阀),设置减压阀出口压力p2的上限值p2max(1.02 MPa)、下限值p2min(1.00 MPa)。
点击主控制界面下方的延时按钮,设定远控延时时间为2 s(延时设置是为了避开减压阀启动时的过大冲击)。
当图2气动球阀14开启信号传至模/数转换模块7、PLC程序控制器8时,经过2 s延时,PLC程序控制器按照编制的自动控制程序自动运行。压力变送器10实时检测p2值,信号传至PLC程序控制器8,与设定的上、下限值进行比较。当p2≥p2max时,PLC程序控制器8开启电磁放气阀1,通过限流孔板2对控制腔放气,控制气pk下降后,p2随之下降;当p2≤p2min时,PLC程序控制器8关闭电磁放气阀1,控制气pk停止下降,p2转为上升。如此不断反复,p2便可控制在设定的上、下限值之间,从而减压阀出口压力平稳输出,消除了之前出口压力随着时间推移会不断升高的弊端。点击控制界面实时曲线按钮,可实时查看控制后的出口压力-时间变化实时曲线,实时曲线界面如图5所示。
图5 实时曲线界面
减压阀停机后,出口压力关闭,气源未关,减压阀处于待机状态,这时把待机/工作状态开关拨到D1(低压腔放气电磁阀),设置减压阀出口压力p2的上限值p2max=1.01 MPa,下限值p2min=1.00 MPa。在待机状态下当p2≥p2max时,PLC开启电磁放气阀3,通过限流孔板4对低压腔放气;当p2≤p2min时,关闭电磁放气阀3,使p2始终处在允许值p2max以下,从而保证操作安全,消除系统安全隐患。
5 结论
经实际使用,活门为硬密封的气控膜片式高压大流量减压阀,减压阀加装出口压力高精度自动控制装置后,在其工作状态,通过控制装置自动控制减压阀的控制腔压力pk,原来随时间上升的出口压力被展平,出口压力精度得到可靠控制,在减压阀待机状态,通过检测低压腔压力,能够适时卸除由于减压阀活门泄漏产生的压力上升,保证操作安全和系统安全。
从图5实时曲线界面可看出,现在达到的减压阀出口压力变化量为±1%,这么高的控制精度已完全满足用户的要求。
此压力精度自动控制装置得到用户的好评,现已成功装机多套。
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