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低压外缸焊接变形控制

2015-04-10胡立国

机械工程师 2015年7期
关键词:拉筋缸体平整度

胡立国

(哈尔滨汽轮机厂有限责任公司,哈尔滨 150046)

低压外缸焊接变形控制

胡立国

(哈尔滨汽轮机厂有限责任公司,哈尔滨 150046)

分析了汽轮机低压缸焊接变形的原因,并提出了解决措施。

低压缸;变形;刚性

0 引言

低压缸是汽轮机的重要组成部分,其制造的质量和精度直接关系到汽轮机的正常运行,目前低压缸的主要瓶颈问题是焊接变形大,要保证其制造质量,控制焊接变形是非常重要的。

1 变形现状

1)精加工后垂直法兰、水平法兰、台板厚度不均匀,局部尺寸超差。

2)外缸下半(包括电端下半、中部下半和调端下半)底部的坡口无法加工出来,长度和宽度方向尺寸变形较大。

2 原因分析

1)平台的误差:装配平台有不平整度,导致装配时各水平法兰存在倾斜或不平。

2)来料的误差:各零件装配前有不平度,虽然钢板下料后都有校平序,但是校平后不可能绝对平整,按标准公差范围是1 m内允许有1 mm的不平整度,比较长的零件公差累积下来不平整度是比较大的。

3)结构的原因:外缸尺寸大,但是刚性差,虽然图样中增加了一些支撑结构,但是整体刚性还是不强,不管是对于焊接还是加工,刚性差的工件都是很容易产生变形的。

4)装配的误差:由于焊接装配采用的都是卷尺测量,卷尺本身存在一定误差,尺寸越大,误差越大,所以装配过程本身也存在一定误差。

5)焊接量大:外缸零件数量多、焊接量大而且包含各种位置的焊接,焊接量越大热输入量越大,焊接变形也随之加大。

6)拉筋布置不合理:装配时拉筋的布置有不合理之处,现在的焊接工艺没有给出拉筋布局示意图,所以只能依靠装配工的经验,但是有的装配工缺乏经验或考虑不周全,就不能做到合理的布置拉筋。

7)焊接过程的控制:焊接过程控制不强,因为焊接参数是一个范围,一般是150~400 A,这么大的范围需要焊工自己根据不同的焊接位置掌控好电流,虽然现在有通过填写施焊记录的措施来控制焊接过程,但是实际操作时操作者具体用的电流根本无法控制。

8)热处理变形:因为热处理时需要将工件加热,在高温时,拉筋刚性减弱,由于零件自重,会产生变形,如果缸体摆放不合理,变形就会更大。热处理变形是必然出现的,这是应力去除的过程,无法根本消除热处理变形,但应该采取措施将其控制在允许范围内。

3 解决措施

外缸焊后变形的原因是多方面的,特别是有些原因是无法避免的,比如说板材本身的不平整度、装配误差、热处理变形、焊接过程产生的变形,因此,焊接变形是不可避免的,我们只能尽量将其控制在一个合格的范围内,所以,我们将采取以下措施,保证缸体装焊热处理后的变形在标准规定的公差范围内。

1)整理平台、打磨装焊平台。工艺中增加对装焊平台平整度的要求,生产之前应重新测量装焊平台,对局部高点进行打磨,确保平台不平整度在3 mm以内。

2)控制来料不平整度。严格控制来料板材的不平整度,目前的校平标准中只要求了每米内的不平整度在1 mm以内,没有要求累积不平整度的范围,比如6 m长的钢板不平整按标准是否可以理解为6 mm,因此在实际生产中,我们对生产车间的要求是3 mm以内,这个已落实到校平工艺中。

3)合理的布置拉筋。根据之前的生产经验,列出工艺拉筋清单,其中增加了一些以前没有布置过的拉筋,制定了拉筋布局示意图并落实到了工艺中,工艺部门跟踪监督拉筋布局的执行情况,并实时改进,如图1所示。

图1 工艺拉筋

4)增加装配测量要求。以前只有在最后交检前有整体尺寸检查要求,现在增加了装配过程中的测量要求,并要求装配工随着装配进度随时填写检验记录卡,记录卡由车间质量部和工艺部门签字确认后方可焊接。

5)明确摆放角度。在热处理工艺中明确了工件的摆放角度,增加了缸体与热处理垫墩的间隙要求,并借助红外墨线仪测量缸体水平。

6)工艺部门在焊接过程中监督控制焊接电流,随时检查工人施焊时的焊接参数。

7)编制了《低压缸装焊工艺守则》,统一规定了装焊低压缸的具体过程和注意事项。

4 结语

通过这次改进创新,使低压缸焊接质量有了明显提高,成功解决了低压缸焊接过程中的变形问题。

(编辑 立 明)

TK269

B

1002-2333(2015)07-0208-02

胡立国(1977—),男,工程师,从事汽轮机工艺制造研究工作。

2015-01-18

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