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燃煤电厂湿式电除尘(雾)技术研发与应用

2015-04-10聂孝峰李强李东阳刘源张超

电力科技与环保 2015年4期
关键词:电除尘收尘卧式

聂孝峰,李强,李东阳,刘源,张超

(西安热工研究院有限公司,陕西西安710032)

燃煤电厂湿式电除尘(雾)技术研发与应用

聂孝峰,李强,李东阳,刘源,张超

(西安热工研究院有限公司,陕西西安710032)

燃煤电厂彩湿式电除尘(雾)器技术可以控制细颗粒物PM2.5对周围环境的污染,实现烟尘超低排放。一种新型湿式电除尘(雾)器在华能秦岭电厂6号炉200MW机组湿法脱硫后设置了工业应用试验装置,进行了不同结构形式对比,结果发现,立式非金属收尘极的效果优于卧式金属收尘极。湿式电除尘(雾)器技术能使燃煤电厂烟尘排放浓度降至10mg/m3以下。与国外同类技术相比,该技术具有布置方式灵活、性能指标先进、运行成本低等特点,目前已完成多台300MW、680MW机组湿式电除尘(雾)器工程应用。

湿式电除尘(雾)器;细颗粒物PM2.5;技术研发;性能试验;工程应用

燃煤电厂排放的细颗粒物PM2.5会污染环境,同时引发雾霾天气。因此,控制燃煤电厂烟尘排放量,特别是细颗粒物PM2.5排放量具有一定的现实意义。大量机组已经对脱硫前除尘设备进行了提效改造,烟尘减排效果明显,石灰石-石膏湿法脱硫系统会对烟尘排放造成一定影响。对我国大多数燃煤电厂而言,控制脱硫后烟尘及细颗粒物排放是关键[1],湿式电除尘技术可以解决这一问题[2-3]。在国内条件适宜的机组上应用湿式电除尘技术,可避免对原除尘器大范围改造,降低设备改造投资和实现节能降耗,减少运行维护费用,并满足排放标准要求,甚至实现超低排放[4-5]。

1 国内外湿式电除尘(雾)技术现状

湿式电除尘(雾)器在20世纪九十年代国外燃煤电厂中开始应用,主要包括水平卧式和竖直立式两种。其技术特点是收尘极采用316L不锈钢材质,运行时连续喷入碱性水,调整烟气的pH值,延长不锈钢收尘极使用寿命。除尘器水系统复杂,运行水耗量较大,运行和维护费用较高。

国内湿式电除尘器主要技术路线为金属收尘极和非金属收尘极。金属收尘极为卧式布置,收尘极多采用不锈钢316L材质,与国外技术类似;非金属收尘极又分为柔性和刚性,均为立式布置。

2 湿式电除尘(雾)器工业应用试验研究

2012年,西安热工研究院在华能秦岭电厂6号炉200MW机组湿法脱硫系统后建立了湿式电除尘(雾)器工业应用试验装置,完成了不同结构型式对比工业应用试验研究。

2.1 试验系统

秦岭电厂6号炉烟囱前设置湿式电除尘器,将部分脱硫净烟气引入到湿式电除尘(雾)器试验系统中,烟气经湿式电除尘(雾)器净化后由引风机、排气烟囱直接排放到大气环境中。试验系统第一电场为水平卧式布置,收尘极板、放电极均采用金属材料;第二电场为竖直立式布置结构型式,收尘极采用自主研发的非金属耐腐蚀树脂基导电复合材质,阴极系统采用金属材质。湿式电除尘(雾)器试验装置设计参数见表1。

表1 湿式电除尘(雾)器试验装置设计参数

2.2 试验内容

通过工业应用试验装置研究湿式电除尘(雾)器对总烟尘、细颗粒物PM2.5、石膏雨、SO3、重金属汞等多种污染物的去除效果;对比研究卧式、立式湿式电除尘(雾)器的性能指标;优化选型设计参数和运行控制参数。主要研究内容:(1)卧式电场与立式电场分别单独投运,对比不同工况下(烟气量、收尘面积、电场风速、入口烟尘浓度)的热态性能指标;(2)对比不同工况下PM10、PM2.5去除效果;(3)测试进、出口烟气量、温度、湿度、总烟尘浓度、PM10、PM2.5浓度,以及本体阻力、漏风率、冷热态电场伏安特性、清洗特性等。

3 试验研究结果

湿式电除尘(雾)器投运能显著降低烟尘排放,同时对烟气中的石膏、水雾等具有明显的去除效果,对不同影响因素进行对比试验研究。

试验入口烟尘浓度80mg/m3,一个电场投运,立式与卧式布置均能实现烟尘排放≤20mg/m3,满足运行要求。根据入口烟尘浓度选取适当的电场风速。风速过高,运行电压会降低,并且电场闪络频繁,影响除尘效率与烟尘排放浓度。通过优化湿式电除尘(雾)器设计参数,能够实现出口烟尘排放浓度≤10mg/m3。工业应用试验设备连续运行半年稳定可靠,已具备工业应用条件。

3.1 烟气流速与烟尘排放浓度关系

通过调整入口烟气挡板和引风机挡板调节系统烟气量,得到湿式电除尘(雾)器在不同电场风速下的烟尘排放浓度(见图1)。从图1可以看出,在不同烟气流速下立式布置的除尘效果要优于卧式布置的。水平卧式布置入口烟尘浓度76.61mg/m3,竖直立式布置入口烟尘浓度78.65mg/m3。

图1 立式与卧式布置在不同烟气流速下烟尘排放对比

3.2 收尘面积与烟尘排放浓度关系

收尘面积与烟尘排放浓度关系如图2所示。通过试验研究得到湿式电除尘(雾)器的比集尘面积有一个临界值,比集尘面积超过20m2/(m3/s)后增加收尘面积对降低出口烟尘浓度的影响并不显著。相同收尘面积时,立式布置的除尘效果效果要优于卧式布置的。

图2 立式布置与卧式布置在不同收尘面积下的排放对比

3.3 入口浓度与烟尘排放

电厂煤质较差时,脱硫前除尘器效果不佳,脱硫出口烟尘排放浓度大于100mg/m3;煤质较好时,脱硫系统出口烟尘排放50mg/m3左右。选取不同入口烟尘浓度的工况进行试验研究,统计结果如图3所示。图中所示曲线1~4为水平卧式布置,入口烟尘浓度分别为65.42、76.61、90.15和118.0mg/m3;曲线5、6为竖直立式布置,入口烟尘浓度分别为55.05、78.65mg/m3。从图中可以看出,立式布置的除尘效果效果要优于卧式布置的。

图3 不同入口烟尘浓度下立式与卧式排放对比

3.4 立式布置对PM10、PM2.5去除效果

应用荷电低压冲击器(ELPI)稀释采样系统测试湿式电除尘(雾)器对PM10和PM2.5的去除效果,结果如表2所示。测试工况为一个电场立式布置,电场最大功率投运,入口PM10浓度为44.71 mg/m3,入口PM2.5浓度为4.15 mg/m3。

4 工程应用

该湿式电除尘(雾)器技术已在十多台300MW机组和680MW机组示范工程中应用。收尘极采用非金属耐腐蚀树脂基导电复合材料立式布置。结合机组脱硫改造、场地条件、停炉工期、烟尘排放控制水平等情况完成具体布置方案设计。高压电源应用恒流源,有效解决电场闪络和电火花腐蚀收尘极问题,提高运行稳定性,保证收尘极使用寿命。

300MW机组湿式电除尘器已运行近一年,系统稳定可靠。多次现场测试出口烟尘排放均达到设计值,小于10mg/m3甚至小于5mg/m3,设备运行阻力≤350Pa,每天清洗耗水量10m3,运行电耗260kW,占厂用电率为0.07%。

680MW机组湿式电除尘器投运两个月并通过环保部门评审验收,出口烟尘排放小于4.2mg/m3,每天清洗耗水量16m3,设备运行阻力≤250Pa,运行电耗440kW,占厂用电率0.06%。

5 结语

(1)湿式电除尘(雾)器工业试验装置说明,收尘极采用非金属耐腐蚀复合材料性,可使燃煤电厂烟尘排放达到燃气机组的排放标准。运行稳定可靠,无水循环系统,运行维护费用低。

(2)湿式电除尘(雾)器技术选型设计参数与干式电除尘器有较大区别。比集尘面积有一个合理值,超过20m2/(m3/s)后,增加收尘面积对降低出口烟尘排放的效果并不显著;要实现出口烟尘排放小于5mg/m3,入口烟尘浓度不宜大于40mg/m3;对应不同的入口烟尘浓度和出口烟尘排放值,电场流速的选择差异较大。

(3)立式湿式电除尘(雾)器除尘效果优于卧式湿式电除尘(雾)器,系统运行维护费用更低。湿式电除尘器处理湿烟气,电场易击穿放电,应用恒流源能够有效控制电场放电闪络,解决电场击穿腐蚀收尘极问题,保证使用寿命,实现较好的除尘效果。

[1]薛建明,纵宁生.湿法电除尘器的特性及其发展方向[J].电力环境保护,1997,13(3):40-44.

[2]Altman R,Offen G.Wet electrostatic precipitation demonstrating promise for fineParticulate control(PartⅠ)[J].Power Engineering,2001(1):37-39.

[3]Altman R,Buckley W.Wet electrostatic precipitation demonstrating promise for fine Particulate control(PartⅡ)[J].Power Engineering,2001(1):42-44.

[4]田贺忠.利用湿式电除尘(雾)器脱除汞[J].国际电力,2005,9 (6):62-64.

[5]田牛.湿式电除尘(雾)器在电站燃煤锅炉上的应用[J].建筑热能通风空调,1995(2):49-53.

Wet Electrostatic Precipitator research and application in coal-fired power plant

Wet Electrostatic Precipitator(WESP)is widely used in coal-fired power plant in PM2.5pollution control.A new type WESP device was installed on No.6 boiler in Huaneng Qinling power plant to measure theParticle-removal efficiency.The results showed that the vertical non-metallic anode module has a better performance than the horizontal metallic anode module.Once the new WESP was installed,the particle emission would be 10mg/m3or lower.The WESP has flexibility and cost advantages compared with similar foreign technologies.Several WESP projects for 680MW and 300MW coal-fired power unit have been finished.

WESP;fine particulate matter;technology research;performance test;engineering application

X701.2

B

1674-8069(2015)04-028-03

2015-02-17;

2015-05-28

聂孝峰(1960-),男,陕西咸阳人,研究员,从事燃煤电厂烟尘污染控制技术研究与工程应用。E-mail:niexiaofeng@ tpri.com.cn

西安热工研究院有限公司科研项目(TD-12-TYK01);中国华能集团公司科技项目(HNKJ13-H01-05)

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