某型船用柴油机气缸套异常磨损原因分析
2015-04-04赵东升王立华
赵东升, 王立华, 马 江
(海军驻兴平地区军事代表室,陕西 兴平 713105)
引言
气缸套是船用柴油机的重要零部件之一,因其内壁工作条件十分恶劣,很容易发生磨损,磨损后会造成以下危害:
1)柴油机曲轴箱漏气量增加,污染滑油,换油周期缩短;
2)压缩压力降低,启动困难,功率下降,燃油消耗增加;
3)滑油消耗增加,积碳严重;
4)柴油机异常振动加剧,噪声增大;
5)严重的磨损故障还可能带来一系列的可靠性问题,如造成连杆、活塞、缸套的断裂[1]。
根据柴油机装配试车资料和柴油机在使用保养的实际经验,气缸套异常磨损可分为四种形式:疲劳磨损、磨料磨损、腐蚀磨损、粘着磨损[2],这几种磨损形式或单独出现或同时出现。两种以上的磨损形式就称为复合磨损,复合磨损的速度和对柴油机的伤害远远大于单一形式的磨损。
柴油机发生气缸异常磨损的原因按使用状况可分为使用保养、制造安装两方面,本文主要从制造安装方面进行探讨。
1 故障概况
某型柴油机在试验台架进行试车时,各项试验参数均运转正常。试验结束后,进行拆解检查,发现B4缸气缸套异常磨损(如图1所示),情况如下:
1)气缸套在自由端方向12.5h~5h方向异常磨损(如图2所示),磨损位置距离气缸套顶端25mm,深度方向长为265mm。
图1 气缸套异常磨损图
图2 气缸套异常磨损位置
2)活塞在3h方向活塞顶第一道环槽上边出现3mm宽的磨损痕迹(如图3所示)。
2 故障原因排查
2.1 故障可能原因
图3 活塞环异常磨损痕迹
从故障现象看,柴油机滑油、冷却水温度及压力均正常,活塞缸套润滑、冷却良好。经过分析认为B4缸异常磨损的可能原因为:
1)活塞顶裙同轴度超差[3];
2)气缸套内孔尺寸不合格;
3)活塞裙与连杆小端干涉。
2.2 拆检情况分析
针对可能原因,对相关零部件进行了拆检,拆检结果如下:
1)复查B4缸活塞装配顶裙同轴度符合工艺技术要求(≤0.05);
2)按图4位置检测B4缸缸套内孔尺寸,技术文件要求为Ф230+0.046-0.01mm,检查结果均符合技术文件要求;
图4 气缸套内孔测量位置(mm)
3)检测B4缸配套的连杆,相关尺寸均符合技术要求;
4)检查B4缸活塞裙开档情况,发现活塞裙开档处有擦伤痕迹;于是在活塞裙开档处涂红丹进行复查,然后正常安装活塞连杆组件,结果发现B4缸活塞裙内部螺栓撘子外缘与连杆小端干涉。
3 故障原因分析
图5 活塞裙磨损图片
异常磨损的原因是活塞裙内部开档处毛坯肥大,活塞上行时,由于连杆小端与活塞裙干涉,连杆使活塞倾斜,最终导致活塞与气缸套刚性接触,活塞及气缸套擦伤。从拆检情况看,毛坯肥大区域为活塞裙部螺栓搭子处,如图6所示。
图6 活塞裙毛坯肥大部位(mm)
经过对活塞裙进行综合分析,认为造成毛坯肥大的原因有以下两点:
1)活塞裙模具磨损。活塞裙为锻铝零件,锻造过程中,模具会出现磨损,磨损量累计后尺寸会逐渐变小,导致锻造活塞裙开档尺寸偏小,毛坯肥大;
2)开档检验工装失效。前期设计过活塞裙开档尺寸专用检验工装,但这套工装因使用时间过长误差变大,从而导致检查结果虚假。
4 结论
船舶柴油机气缸套异常磨损,虽然是柴油机装配试车和使用保养中的常见故障,但如果把握下列环节,就可以预防或减少船舶柴油机气缸套异常磨损故障的发生:
1)选用合格的零部件。装配时应特别注意清洁度,正确安装活塞连杆、活塞环、气缸套;严格检测配合尺寸,必须符合设计和工艺技术要求;
2)加强现场模具、工装的管理。定期检查锻
根据拆检情况,综合分析认为,柴油机B4缸造模具和工装,对磨损严重的磨具和工装及时修理或报废;
3)认真执行柴油机技术说明书中规定的技术要求,选用合格的润滑油,严格控制活塞裙开档尺寸;
4)重新设计工装。按照连杆小端形状重新设计检验工装,全面检查活塞裙毛坯开档情况。
[1] 林海等.中高速大功率柴油机气缸套异常磨损及拉缸故障分析[J].柴油机,2010,32(3):45-46.
[2] 王国庆.某轮主机缸套异常磨损原因分析[J].天津航海,2007(3):24-25.
[3] 刘建安.浅谈船舶柴油机缸套磨损故障性能分析与处理[J].价值工程,2014(10):11-13.