APP下载

350MW 机组引风机与增压风机合一改造

2015-04-01王英伟

吉林电力 2015年3期
关键词:增压风机动叶轴流

王英伟

(大唐长春第三热电厂,长春 130103)

引风机是火力发电厂重要的辅机设备,其运行稳定与否直接影响锅炉燃烧及机组安全经济运行。为降低厂用电率,某电厂 于2012年取消了2号炉增压风机,并增加低温省煤器,造成烟道阻力增加,引风机在低负荷及高负荷区域均接近失速区域,出现抢风、喘振等现象,威胁机组安全稳定运行,因此于2013年进行了风机技术改造,将引风机与增压风机合并,取得了良好的效果。

1 改造前设备运行状况

该电厂装机容量为350 MW,1、2 号锅炉为HG-1165/17.5-HM3 型亚临界、一次再热、单炉膛、平衡通风、自然循环汽包锅炉;汽轮机为C280/N350-16.67/537/537 亚 临 界、中 间 再 热、单 轴、双缸、双排汽、抽汽凝汽式汽轮机;发电机为QFSN-350-2型水氢氢冷却、静止硅整流励磁系统、三相隐极式同步发电机;制粉系统采用MPS-HP-Ⅱ型中速磨煤机、正压直吹式制粉系统,每台锅炉配6台中速磨煤机,1台备用。煤粉细度R90=35%,煤粉均匀性指数大于等1.0。每台锅炉配备2 台 型号为G158/265 的静叶可调轴流式引风机及型号为TA19026-8Z的静叶可调轴流式增压风机,主要技术数据见表1。为降低厂用电率,某电厂于2012年取消了2号炉增压风机,并增加低温省煤器。

为降低厂用电率,该电厂于2012年取消了2号炉增压风机,并增加低温省煤器,改造前后引风机运行参数见表2。

表1 引风机主要技术数据

表2 2号锅炉拆除增压风机及增加低压省煤器前后引风机运行参数

系统的阻力曲线随着负荷的下降直接进入失速区,负荷为215 MW 时,运行点已非常接近失速线。负荷为195 MW 时,2号锅炉A、B 两侧引风机运行在失速线附近,而实际运行在这二个工况时,风机已经严重失速,并伴有喘振声音,这说明风机实际失速区可能比性能曲线上标注的失速区更大。

风机运行不稳定、效率低下的主要原因为:拆除增压风机前,机组负荷在180 MW 左右时引风机也会出现失速,当时行业标准及国家标准规定的裕量参数系数过大,且设计院选型按标准选备用系数都选上限值,设计与实际运行参数相差很大;拆除增压风机并增加了低压省煤器后,引风机出现大范围的抢风、喘震、失速现象,主要是因为引风机系统增加了低压省煤器和脱硫系统的阻力,从性能曲线上看,运行点直接向失速线靠;2号锅炉A 侧引风机相对B侧引风机运行失速区相对加大及效率低下,其主要原因是A 部分叶片变形或出现裂痕,修复很难保证叶片的形线、出口角度及叶轮的平衡度[1]。

2 增引风机合一改造

2.1 引风机选型

从系统及设备配置优化的角度考虑,将引风机与增压风机合并,此时引风机需要的全压会较高,超出了常规配备的静叶可调轴流风机的允许设计全压。引、增合一引风机选型应为单级或双级动叶可调轴流风机,下面对单级与双级动叶可调轴流风机的各项性能做对比分析。

a.效率分析:对于在运行过程中的效率问题,单级风机由于叶片较短以及叶片数量较多,流速较大,在叶片顶部的二次流的损失以及叶片上的摩擦损失有所增加,同时由于双级风机扩压器产生的扩压损失只需要计算一个扩压损失,因此双级风机的效率高于单级风机,从效率上讲双级风机具有一定优势。

b.运行可靠性分析:双级动叶可调轴流风机比单级轴流风机多一个叶轮,两级叶轮通过推杆和推盘串连,推杆安装在主轴承箱空心轴内,并可在安装和检修时适当调整,因前后两级叶轮串连而成,所以风机前后两级叶轮调节的同步性和可靠性较高。

c.直径分析:轴流风机按照等环量理论设计,轴流风机当轮毂比增加时压力系数增加、流量系数降低,其中压力系数增加较快,流量系数略微下降,因此相同参数下,单级动叶可调轴流风机直径较大,双级动叶可调轴流风机直径相对较小。

d.转动惯量分析:由于双级动叶可调轴流风机直径较小,同时风机质量也较轻,因此转动惯量较小。若选用双级风机则电机的启动时间较短,启动电流较小,这样可以延长电机的使用寿命。引风机与增压风机合并,并不改变引风机入口的流量参数,只是压力为引、增风机压力之和。

通过以上分析,2号锅炉引、增合一引风机选型为双级动叶可调轴流风机。

2.2 引风机参数确定

350 MW 负荷(蒸发量1 041t/h)的引风机实测风量为302.03m3/s。考虑到煤质等因素,在350 MW 工况实测风量基础上取10%的风量裕量,即引风机选型设计保证风量(TB工况)为332m3/s,350 MW 负荷(蒸发量1 041t/h)的引风机实测压力3 790.36Pa换算到BMCR 工况下(蒸发量为1 165 t/h)压力为4 378.76Pa。将增压风机在350 MW负荷下的压力1 320Pa换算到BMCR 工况下(蒸发量为1 165t/h)为1 527.01Pa。本次各工况下的试验是在锅炉正常运行和维护条件下进行的,试验数据反映的是风机的实际运行状况。考虑到煤质与系统运行工况会变化,锅炉加装复合相变换热器,通过综合分析,在BMCR 工况下的总风压基础上选取20%的压力裕量,所以锅炉加装复合相变换热器,引风机总压力取整数7 747Pa。引风机各种工况的参数见表3。

3 结束语

通过增引风机合一技术改造,解决了因风烟系统阻力增大造成风机经常处于失速区域的问题,并避免了引风机因挡板调节出现的节流损失,使引风机始终处于高效运行区域,有效降低了引风机的电耗,提高了运行效率,并避免了原静叶可调引风机经常出现的卡涩问题,提高了机组运行的可靠性。引风机耗电量比改造前引、增风机合计耗电量平均每小时减少约1 000kW·h,按每台机组年在线运行约5 500h计算,年节电约折合人民币200万元。

[1] 中国大唐集团公司,长沙理工学院.锅炉设备检修[M].北京:中国电力出版社,2009.

猜你喜欢

增压风机动叶轴流
轴流压气机效率评定方法
M701DA燃机压气机动叶锁键的配合方式研究
电厂增压风机的节能运行
发电厂汽轮机振动异常增大的原因分析
试析引风机动叶故障原因及处理措施
600MW机组增压风机保护及动叶控制逻辑优化探讨
超大型轴流风机在十天高速西秦岭隧道中的应用
双级动调引风机变频改造节能安全运行实践
1 000 MW超超临界机组脱硫旁路取消控制优化及试验
微型轴流风机低温失效分析